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浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造

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浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造 E科技l 浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造 邓军 (江苏省纺织工业设计研究院江苏南京210000) 【摘要】本文就人造毛皮生产系统节能提出了一些看法和做法, 对建设,技术改造具有重要的指导意义. 【关键词】人造毛皮;生产系统节能;技改 [中图分类号】TS176~.9 当前,以节能降耗促进经济结构调整和经济 增长方式转变,已经摆在经济社会发展更加突出 的战略位置.现代工业的高速发展提出了工厂 必须采取一系列行之有效的节能措施这样一个重 大政策性问题,针织行业的节...
浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造
浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造 E科技l 浅谈人造毛皮生产系统节能降耗技术改造 邓军 (江苏省纺织工业设计研究院江苏南京210000) 【摘要】本文就人造毛皮生产系统节能提出了一些看法和做法, 对建设,技术改造具有重要的指导意义. 【关键词】人造毛皮;生产系统节能;技改 [中图分类号】TS176~.9 当前,以节能降耗促进经济结构调整和经济 增长方式转变,已经摆在经济社会发展更加突出 的战略位置.现代工业的高速发展提出了工厂 必须采取一系列行之有效的节能这样一个重 大政策性问题,针织行业的节能又是关系到提高 劳动生产率,降低成本,增加经济效益的一个至关 重要的问题.我国的人造毛皮厂目前一般都是一 个从织到染到成品出厂全过程的企业.对开我国 人造毛皮针织工厂这一特定结构形式,如何深人 了解各工序的节能潜力,如何搞好生产工厂的多 种因素的全国的综合性节能管理工作,从而降低 生产成是每个人造毛皮厂针织企业都十分注意和 关心的问题,本文试图从工厂技改设计着眼提出 毛绒针织生产全过程中能源节约的途径.同时总 结几种行之有效的节能措施作进一步探讨. 1,目前我国毛绒针织厂使用能源概 况 人造毛皮生产为纬编法(毛条喂人法和毛纱 收稿日期:2011-02—17 割圈法),经编法.人造毛皮经过织造在生产过程 中需进行染色及后整理,染色,整理等过程,其中 染色过程中涉及到漂洗,加温,加压,脱水,烘燥 等工序,其耗能比例占整个产品生产过程的 65%.目前,国内纺织品染整加工中,毛绒针织物 的加工占有相当的比例,历来是耗能和污染环境 大户.其主要工艺流程如下: 1.1高档经编和机织毛绒面料生产线工艺流程: 绞纱染色一络筒一整经一织造(经编或机 织)一验布一剖幅一预烫剪一刷毛一烫光剪毛一 特种整理(滚球,压花,喷花,刷花,复合等)一检 验一包装入库 1.2薄型针织毛绒面料生产工艺流程: 散纤染色一脱水一和毛一梳条一织造一剖 幅一坯检一上浆热定型一预烫剪一刷毛一烫光 剪毛特种整理(滚球,压花,喷花,刷花,复合 等)一检验_?包装入库 1.3印花或毛尖染色产品生产工艺: 经整理后的半制品印花或毛尖染色蒸 JIANGSUTEXTILE江苏纺织@ 科攘 化一水洗一脱水一烘干定型一烫光剪毛一检 验一包装入库 传统的针织法生产工艺,产品有长毛绒,仿 裘皮,化纤薄绒等九大系列一千多个品种规格, 中高档玩具,服饰面料及纤维纱线等产品,生产 用能主要是电力和蒸汽,还有少量新鲜水.以年 产2500万米毛绒厂为例以上流程中主要工序的 耗能情况见下面格所示: 全年自鲡国量能埔匿_折爵埴 序号巧妇百饼E(% 单位数量(折蝴) l电力??h10937.65×6142S3(118 2t47晒6060724【l81 3t122.31×lol3培0uO1 台十74471.79l? 从表中可以看出一个年产2500万米毛绒针 织厂全年消耗能源值折合煤为74471.79吨. 能源消耗结构中蒸汽比例最高,占综合能耗的 8l%;其次为电力,占总消耗的18%. 2,毛绒针织主要设备非正常耗能因 素及其节能途径: 2.1工艺节能降耗改造方案 通过工艺整体节能设计和创新改造,采用先 进的小浴比全封闭松式染色工艺新型节能技术 及节能染整设备,从而使企业在全面提高人造毛 皮产品质量与档次的基础上,达到节能,降耗,减 污,增效的目的.按年2500万米计算,通过采用先 进的小浴比全封闭松式染色工艺可实现年节约 染化料及助~E]970吨. 2.1.1低产,高耗气Y一600型开门式染色缸设备淘 汰更新 目前毛绒厂各式染色机中大部分设备为敞 开门式染色机(Y一600型开门式染色缸等),每染 一 缸,放水放汽一次,热量,水量损失严重. 气流喷射染色机采用空气动力学原理,将高 压鼓风机产生的高速气流注入喷嘴,同时另一管 路向喷嘴注入染液,染液与高速气流在喷嘴中相 遇并混合形成雾状微细液滴后喷向织物,既带动 织物运行,又使得染液与织物可以在很短的时间 内充分接触,以达到均匀染色的目的.与传统的 染色机截然不同的是,水仅仅是作为染化料的载 ?江苏纺织J|ANGSU《 体,而带动织物运行的是高速气流,因此它的浴 比可以非常小,省去了驱动织物运行的那一部分 水,所以染色时可以做到非常小的浴比;棉,梭 织/针织的浴比是1:4,1:3涤纶,梭织/针织的浴 比是1:3.由于浴比小,主泵的流量也小;热交换效 率高,常温至90~C,升温速率可达8,10~C/ram,大 大缩短了升温时间,降低了电能和蒸汽的消耗 量,用电少,每台气流染色机节省蒸汽25_40%. 对加工轻薄紧密超细纤维织物特别是磨毛织物 的染色尤为适宜. 原敞开门式染色机(Y一600型开门式染色缸 等)单台每天产量595米,140台年产量2500万米 (每天总产量8.34万米);单台耗汽每天7.2吨,每米 耗汽0.012吨/米. 改造后,采用液流(或气流染色机)单台每天 产量1200米;单台每天耗汽11.52吨,7O台每天耗 汽806吨.每米耗汽0.0104吨/米,每米面料节约汽 0.001613t~/米.每天总产量8.34万米,以年产量2500 万米产量计,则节汽40000吨. 2.1.2电加热烫辊改造节能降耗改造规划 各种型号(单烫辊式和双烫辊式等)的烫剪 机其中的主要工作部件烫辊利用电能加热,每根 辊的功率在45KW以上.原来的烫辊壁厚,体重, 保持恒温程度差;目前国内有关纺机厂结合国外 的先进技术工艺,已研制出轻薄型的节电式烫 辊,每根辊的功率在25KW左右,且采用先进的保 温恒温技术,节电达45%. 对整理线上的烫剪机的电加热烫辊进行改 造,定置设计加工薄壁节能型烫辊以替换原来厚 重能耗高的电烫辊,节约电能.大幅度地节约电 能,将原来的每只烫辊从45KW降为25KW.电加 热烫辊改造节能节能计算,厚重式烫剪机烫辊与 改造后相比,在同样生产条件下比较,改造后的 电加热烫辊年直接节电7560000千瓦时,折合标 煤(吨)2721.6吨. 2.1.3定型机热交换器改造及节汽计算 当拉幅定型机用于涤纶及其混纺织物时,箱 体内的温度可高达180~(2,220~C,是染整加工中 的节能的重点.采用了新的双重循环式热交换 器,在相似的操作环境下,比传统的定型机快 30%达到目的温度;热交换器的进步使定型质量 得到保证,进一步降低了能耗,和废气排放.对拉 幅定型机加装热交换器,理论节汽率在20—25%, 实际平均节汽率可达10—15%,拉幅定型烘干机 的用汽量为每小时250公斤,每台每小时可节汽 为25公斤,120台定型烘干机节气10000T,折合 标煤(吨)1290吨. 2.1.4变频调速节能改造规划及计算 通过采用变频器对现有设备进行改造,可以 达到显着经济效益. 变频器改造方案拟选用东芝,ABB,西门子 等品牌变频器对梳毛工段,起毛工段,成品吸风 机,腈纶纺纱及及合成纤维纺丝生产线空调机组 进行改造. 对拖动电机加装变频器,理论节电率在 20—35%,实际平均节电率可达n=20%,变频改造 设备梳毛机230台,单台主机功率11.5kW计 2645kW,空调风机30套,总功率151:5kWf含水 泵),22台起毛机495kW,其它纺织机械5O台,功率 363kW,总装机容量PN=5018kWh,计算负荷系数 取kl=0.8,实际运行负荷系数取k2=0.85,年生产 时间h=8000sb时计,则年节约用电5460000kWh. 万kwh,折合标煤(吨)1966.21吨. ?E=PN×kl×k2×h×n =27300000×0.8×0.85×8000×0.2=546 2.1.5电动机换型改造(在和毛机,小圆机织造工 段) 根据设备的特点,YX电机与Y系列电机比, YX系列电机效率提高5%,Y系y~48o台电机平均 效率约为1=86.7%,YX系列电机效率 2=91.03%,YH系列电机总功率为 PN=3100kW,年运行时间H=8000d~ttv,『,电机的功 率因数取0.82,负荷系数k取0.85,年节约电量: Q=P输出×H×k×(1O0/111—1OO/112) = 0.82x3100×8000×O.85x(100/86.7—100/91.03) = 103.24万kwh,折标煤371.66t. 2.2公用工程设备节能改造方案 2.2.1循环水节能 对染色生产污水实施深度净化,:循环使用于 生产,在使用重复利水的同时,同步回收水中热 能,消除环境污染.在厂区建设2500m3的蓄水池 3座,泵房净化设备厂房200m2(4间),购置10m3 不锈钢水箱4只,lO台100吨水泵,净化设备15台 (套),进回水管路,配套动力设备,照明设施.根 据年产量2500万米面料,染色机年用水大约为 300000吨,经深度净化处理后,可回用系数为 l科攘 75%,年可节约水资源: 300000×0.75×0.85=191250吨,折标煤24.67吨. 同时可减排污染物COD48吨,减排污水19.12万吨. 2_2_2空调地源热泵技术节能改造方案 热泵系统就是能够把能量从温度低(低品位 能量)传递到温度高(高品位能量)的设备系统. 它是以花费一部分高质能为代价,从自然环境中 获取能量,并连同所花费的高质能一起向用户供 热,从而有效地利用了低水平的热能. 原中央空调夏天采用冷水机组提供冷媒,采 用地源热泵技术后,夏天利用地源热泵系统循环 “冷”水提供冷媒.中央空调地源热泵技术使得全 年节电量:夏天节电369360kWh,折合标煤为 132.96吨. 2_2.3合理配置厂区变电所位置.采用新型变压器 通过合理配置厂区变电所位置,使其处于厂 区负荷中心,变电所采用新型s1l密闭式非晶合 金低损耗油浸变压器,替代s9—1600/10型变压 器,供配电线路采用YJV铜芯电缆,以降低变压 器及线路的损耗,同时减少了铜材的消耗.Sll新 型低损耗油浸变压器较国内目前流行的S9型变 压器空载损耗下降约32%,以变压器总装机容量 13200KVA计算,空载损耗下降6.27KW,每年节 能年可节电36.62万kwh,节约电费为22.34万元; 另全年按用电量11000万kwh,电压等级电费差价 0.015元/kwh计算,少支出电费165万元,合计效益 187.34万元,折标煤147.86t. 2.2.4高效节能空压机选用 2.2.4.1更换活塞型空压机为螺杆式空压机节电 量计算 10台活塞型空压机,5台0.85MPa20m3 (125kW),5台0.85MPa40m3(250kw),系统装机 总功率1875kW,改为螺杆式空压机,其配电机 0.85MPa20m3(110kW),0.85MPa40m3(220kW), 可节约装机功率PN=I25kWh,计算负荷系数取 kl=0.8,实际运行负荷系数取k2=0.85,年生产时 间h=8000d~时计,则年节约用电68万kwh. AE=PN×kl×k2×h×n = 125×0.8×0.85×8000=68万kWh. 2.2.4.2空压机变频改造节电计算 空压机更换后主机装机功率PN=1850kwh, 计算负荷系数取kl=0.8,实际运行负荷系数取 k2=0.85,变频调速节电率可达20%,年生产时间 (下转第60页) JIANGSUTEXTILE江苏纺织? 【科技l 到卷绕芯棒,实际上为了跟随卷绕皮带的角度调 整,定位架给纸带留有一定的调整空间,从而保 证了纸带输入角度和卷绕角度始终保持一致. 3.2里纸润滑剂的使用. 由于里纸与芯棒直接接触且要在芯棒上旋 转滑动,必须要给里纸与芯棒接触的那一面涂上 一 定的润滑剂.润滑剂一般采用液态石蜡,植物 油等要连续少许的涂加.涂加装置常用的有简易 的滴刷涂加和比较先进的滚动涂加.前者用一油 斗,下面加装一个小阀门控制出油量,油滴到固定 在出油口的海绵或羊毛毡上,里纸涂油面经过海 绵底部被带油的海绵扫刷,使里纸连续的带上润 滑油,该方法简单但带油不太均匀油量也不太好 控制;后者有一个专门的涂油装置,它利用里纸卷 绕时的拉动力带动涂油辊转动,里纸涂油面与涂 油辊接触,使里纸连续的被涂上润滑油,这种涂刷 的特是涂油均匀,油量调节方便,用油较省. 3.3纸带上胶量与上胶距离的控制 纸带上胶量与上胶距离的控制对于卷管生 产十分重要.上胶量太大不仅浪费胶水而且纸管 下机时很软,纸管很容易变形,卷管时皮带打滑 甚至卷不起来,切管时里纸或面纸被刀口带起不 能粘合;上胶量太小直接造成纸管粘合不良. 上胶距离指上胶装置的出口到芯棒人卷处 的距离,该距离实际上决定了被涂到纸带上的胶 膜在空气中的风干时间,也就是说上胶距离愈大 胶膜风干时间愈长,胶膜也愈干,反之胶膜愈潮. 纸管胶的粘合特性是两张纸相互接触粘合时胶 膜似干非干时粘合最快最强.胶膜很潮会出现类 似胶量过大的情况,胶膜太干会出现类似胶量太 小的情况. 4结论 螺旋纸管目前已被作为一个重要的纺织器 材而越来越受到纺织业,纸管以及纸管设备生产 厂家的关注,纸管的质量对于纺丝卷绕尤其是高 速,高张力的卷绕质量尤为重要,因此对纸管品 质的要求也越来越高.随着经济技术的不断发展 和行业专家的不断研究探索,纸管的生产技术及 设备要求也一定会有更进一步的提高. (上接第49页) h=8000d’~时计,则年节约用电 ?E=PN×kl×k2×h×n =1850×0.8×0.85×8000×0.2=201.2800万kWh. 选用国际名牌瑞士Atlas公司产品,该机组采 用微机控制,配合采用新一代交流变频器,产气 量可完全达到标称量.在同等条件下较同类机组 节能10%.它采用了YX系列高效节能电机为动 力,YX电动机全系列加权平均效率比Y(IP44)系 列高3%左右,lzEJ02系列高44%左右,在负载率 大于50%的场合,节电效果显着. 2.2.5建筑节能改造 通过改善建筑围护结构的热工性能,使得供 给建筑物的热能在建筑物的内部得到有效利用, 不至于通过其围护结构很快散失,从而减少能源 消耗的目的,实现围护结构的节能,提高门窗和 墙体的密闭性能,以减少热损失和空气渗透消耗 热量. 2.2.6绿色照明工程一 在照明的配电系统方面:改造充分考虑配电 ?江苏纺织J|ANGSUTEXTILE 箱位置设在照明负荷中心,并靠近电源侧,同时 设计时尽量使三相配电干线的各相负荷分配平 衡.在照明控制方面,车间内按该场所的生产工序 或生产工段,班组划分,采用分区域,分组集中控 制.厂区内道路照明设置自控系统,按光控,时控 控制开关.并设置后半夜降低路面亮度的控制. 普通照明用日光灯,单只日光灯功率48w(含 镇流器),更换为28wT8紧凑型节能荧光灯,单只节 约功率20w,节约总功率3275×20w = 65500W=65.5KW,年运行4800~时,则年节电 31.44万kwh.折合标煤113.12吨. 3,结论 按2500万米年人造毛皮产量计算,本项目的 实施每生产万米人造毛皮年可以节省能耗为 6974kWh,折合标煤2510.6T.按产品人造毛皮每 万米单价18万元计算,则节省能耗为387kWh/万 元产值,折合标煤139.48Kg/万元产值,节能效果 显着
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