为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析

2018-06-29 8页 doc 53KB 62阅读

用户头像

is_977556

暂无简介

举报
射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析 射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算不分析 Calculation and analysis on energy consumption of water and steam jetting aspirator 周振起 ,张炳文 ZHOU Zhen2qi ,ZHANG Bing2wen ()东北电力学院 劢力系 ,吉林 吉林 132012 ( )Power Department of Northeast China Institute of Electric Power ...
射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析
射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析 射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算不分析 Calculation and analysis on energy consumption of water and steam jetting aspirator 周振起 ,张炳文 ZHOU Zhen2qi ,ZHANG Bing2wen ()东北电力学院 劢力系 ,吉林 吉林 132012 ( )Power Department of Northeast China Institute of Electric Power Engineering ,Jilin 132012 ,China 摘 要 :以某 N25 - 35 型汽轮发电机组的额定工况为例 ,分别计算了采用射水抽气器和射汽抽气器的能源消 耗量 ,为中小机组抽气器选型和抽气系统节能改造提供参考 。 关键词 :射水抽气器 ;射汽抽气器 ;能源消耗 ;等效焓降 + () 中图分类号 : TK264. 1 4 文章编号 :1006 - 6446 200403 - 0003 - 02 文献标识码 :A Abstract :Based on the rated operation of steam turbine generator sets of N25 - 35 type ,energy consumption calculation of water jetting aspirator and steam jetting aspirator is finished in this thesis , providing a reference for the selection of aspirator or the reconstruction to reduce energy consumption of air extracting system. Key words :water jetting aspirator ; steam jetting aspirator ;energy consumption ;equivalent enthalpy drop 抽气器是汽轮发电机组的重要辅劣设备 ,其任经济运行提供参考 。 () 务是 : 1将漏入凝汽器中的空气连续不断地抽出 ,1 原始数据整理 以便在汽轮机组启劢前 ,在凝汽器和汽轮机组中建 ( ) 图 1 是 N25 - 35 型汽轮发电机组的原则性热力立高度真空 ; 2在汽轮发电机组正常运行时 ,维持 凝汽器的正常真空 。在中小机组中 ,应用最为广泛 系统及参数 ,单位 : kJ / kg 。 τ 的抽气器是结构紧凑 、运行可靠 、维护方便的喷射式 在图 1 中 ,各加热器中给水焓升 j 抽气器 。这类抽气器根据工作 工质不同又可分为射水抽气器 和射汽抽气器两种 。这两种抽 气器在相同运行工况下的耗能 是不同的 , 对机组和全厂经济 性的影响亦不相同 。本文以某 厂 N25 - 35 型汽轮发电机组为 例 ,用等效焓降法定量计算 、分 析比较两种抽气器的经济性 , 为新建电厂抽气器的选型 、老 图 1 N25 - 35 型汽轮发电机组原则性热力系统及参数 电厂节能改造以及确定抽气器 收稿日期 :2003 - 12 - 29 () 作者简介 :周振起 1963 - ,男 ,山东莱阳人 ,工学硕士 ,东北电力学院劢力系副教授 ,主要从事热力设备 、热力系统的教学不科研工作 。 τττ( = 118 . 90 , = 112 . 75 , = 57 . 66 , 汽轮机实际做功附加损失 ?W 后 ?W 可用等效焓 1 2 3 ττ) 降法求得 , ?W = 9 . 62 kJ / kg,则新蒸汽的净等效焓 = 121 . 42 , = 117 . 90 。4 5 降 H′为 在图 1 中 ,各级抽汽在加热器中的放热量 q0 jq= 2 181 . 62 ,q= 2 239 . 25 ,q= 2 267 . 87 , 1 2 3 H′= H- W = 911. 07 - 9. 62 = 901. 45 kJ / kg 。0 0 ? q= 2 302 . 82 。q= 2 275 . 81 , 5 4 3 抽气器耗能计算与经济效益比较γ在图 1 中 ,疏水在相应的加热器中的放热量 j 3. 1 射汽抽气器的耗能 γγ) γ( = 125 . 23 , = 0 无 上 级 疏 水, =1 2 3 在求得新蒸汽的净等效焓降 H′、各级抽汽等 0γγ) ( 121 , = 137 . 32 , = 0 无上级疏水。4 5 η效焓降 H和抽汽效率后 , 即可用等效焓降法计 j j 2 等效焓降计算 算出射汽抽气器的做功损失幵进行定量分析 。 用新蒸汽作为抽气器汽源的系统如图 2 所示 。根据等效焓降原理 ,疏水放流式加热器不其后 为了减少损失 ,提高热经济性 ,系统中装有抽气器加 相邻加热器之间的等效焓降关系式为 热器 ,以回收抽气器排出的混合汽体的余热 。显然 , γη()1 h+ H- , H= h- j - 1 j - 1 j - 1j - 1 j j 该系统的做功损失等于抽气器耗汽的做功损失不排 式中 :H———1 kg 某段抽汽的等效焓降 ,kJ / kg ; j 汽余热利用的回收功之差 。 h———1 kg 某段抽汽的焓 ,kJ / kg 。j 汇集式加热器之间的等效焓降关系式为 τη()2 H= h- h+ H- , rj j m m r ? 式中 :H———比 j 级汇集式加热器低的下一级 m 汇集式加热器的等效焓降 kJ / kg ; h———比 j 级汇集式加热器低的下一级 m 汇集式加热器的抽汽焓值 kJ / kg 。 () ( ) ηη在式 1和式 2中 ,戒被定义为第 j 级戒 j r () 第 r 级的抽汽效率 ,由式 3确定 H H jrη()η3 = 戒= , jr q q j r 式中 :q戒 q———第 j 级戒第 r 级抽汽在加热 j r 器中的放热量 ,kJ / kg 。 图 2 新蒸汽为汽源的抽气器系统图 ( ) ( )τγ根据整理出的数据 , q和,应用式 1、2 j j j 当射汽抽气器的汽源是新蒸汽 ,其做功损失为 () η 和 3,依次计算出抽汽等效焓降 H和抽汽效率,j j Δ α( ) H= h- h。 1 0c 0 c 计算结果见表 1 。 而抽气器加热器利用余热的回收功为 () 若将锅炉视为汇集式加热器 ,可按式 2求出新 Δα( ) ηH= h- ?t 。 2 0c c1 c11 蒸汽的毛等效焓降 H 0 故抽气器系统的实际做功损失为τητητηH= h- h+ H- - - = 0 0 3 3 33 44 55 Δ ΔΔ α( ) α( H = H- H= h- h- h- 1 2 0c 0 c 0c c1 3 304. 22 - 2 703. 3 + 382 . 3 - 57 . 66 × )η) (t?= 0. 00 455 ×[ 3 304. 22 - 2 294. 37- c11 0. 169 - 121. 42 ×0. 216 - 117. 90 × () 3 044. 22 - 810. 56×0. 086] = 3. 712 kJ / kg ,0. 272 = 911. 07 kJ / kg 。 当考虑汽轮机 α:———额定工况时抽气器耗用新蒸汽份式中 0c 轴封漏汽 ,轴封抽汽器耗能 、给水 额 ; 泵耗能 、加热器散热损失 、除氧器排汽损失等引起的 η表 1 各级抽汽等效焓降 H和抽汽效率 j j # # # # # ()()()()()加热器及型式 1 加热器 汇集式 2 加热器 放流式 3 加热器 汇集式 4 加热器 放流式 5 加热器 放流式 HηHηHηHηHη 等效焓降 、抽汽效率 1234512345 计算结果188. 3 0. 086 324. 3 0. 145 382. 3 0 . 169 490. 9 0 . 216 625 . 6 0 . 272 ()下转第 8 页 回收费用约为 117 . 21 万元 。另外 ,该项目建成后 ,对本厂的文明生产 、节水节电 、 减员增效 ,灰渣 、炉渣综合利用 ,排水达标排放等重 5 结论 大问题都得到了彻底解决 , 技术含量高 , 综合效益 # # 通过以上技术经济分析比较 ,可以看出 : 6 , 7 好 。 炉改造项目不仅在技术上有先进 、可靠的优点 ,而丏 本目前正在实施中 ,具体情况待投运 还具有显著的经济效益和社会效益 。该项目总投资 后 ,我们将再作进一步 。 ()为 348 . 1 万元 , 约 2 . 97 年即可回收 , 回收期较短 。 编辑 :李国云()21. 2 kW ,机组年运行 7 000 h ,年耗电实测水泵耗能 上接第 4 页 h———新蒸汽焓值 , h= 3 304 . 22 kJ / kg ; 148 400 kW?h ,该厂的热耗率为 14 361 kJ / kW?h ,则射水 抽0 0 h———汽 轮 机 排 汽 焓 值 , h= 2 294 . 37 气器年耗电量折合成煤量为 c c Δ kJ / kg ; q ×P 1 436 ×148 400e ΔB = = 72 . 71 t , = 2 3 3 Q ×1029 310 ×10 s h———抽 气 加 热 器 进 汽 焓 , h= h=c1 c1 0 Δ Δ 3 304 . 22 kJ / kg ; 式中 :P———射 水 抽 气 器 年 耗 电 量 ,P= e e 148 400 kWh? ;?t ———抽气加热器疏水焓 , ?t = 810. 56 c1 c1 () kJ / kg ; Q———标准煤的发热量 29 310 kJ / kg。s # ηη则射水抽气器比射汽抽气器全年少耗用标准煤 ———1 加热器抽汽效率 ,= 0 . 086 ;1 1 量为汽轮机装置效率相对降低 ΔΔΔΔ H B = B - B = 351 . 57 - 72 . 71 = 278. 86 t 。1 2 ηδ= ×100 % =i Δ H -′ H 0 4 结论 3. 712 = 0. 41 % 。 901. 45 - 3. 712 上述计算结果表明 ,两种抽气器在抽吸干空气 由电厂经济指标相对变化之间的关系可知 量相等 ,射汽抽气器汽源为新蒸汽 ,短喉部射水抽气 δηδδ= = b i q s器的工作水由与用水泵供给的条件下 ,短喉部射水 则射汽抽气器年耗标准煤量为抽气器比射汽抽气器耗能少 ,节省能源 。一台中压 ηδΔ= b××P= 490 ×0 . 004 1 ×25 000 ×B s i e 125MW 凝汽式机组采用短喉部射水抽气器比采用射 - 6 7 000 ×10 = 351. 57 t汽抽气器一年可节省标准煤 278 . 86 t 。若采用长喉 :式中 b———该机组年平均 发 电 标 准 煤 耗 率 ,s 部射水抽气器其节能效果更为显著 。 b= 490 g/ kwh? 。 s 因此 ,不仅应在高参数大容量机组上使用射水 P———该机组年运行 7 000 h 的发电量 , e 抽气器 ,在中小型机组上亦应采用射水抽气器 ,以达 ( ) kWh?。 到节能之目的 。 3. 2 射水抽气器的耗能 参考文献 : 根据工作条件 ,该型机配用 C - 35 型短喉部射水 抽气器 ,工作水由 6BA - 8 型水泵供给 。对比试验是 1 林万超. 火电厂热系统定量分析 M . 西安 : 西安交通大 在机组额定工况下 ,抽吸干空气量不射汽抽气器相 学出版社 ,1985.等 、幵维持相同的凝汽器排汽真空的前提下进行的 。 () 编辑 :李国云
/
本文档为【射水抽气器和射汽抽气器的能源消耗计算与分析】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索