氮肥生产中氯的危害及ET-3型脱氯剂的工业应用
氮肥生产中氯的危害及ET-3型脱氯剂的工
业应用
18氮肥2004年第6期
氮肥生产中氯的危害及ET一3型
脱氯剂的工业应用
李新怀吕小婉李耀会李伦李小定
(湖北省化学研究院武汉430074)
1氯的危害
长期以来,人们对合成氨和石油化工中硫的
危害认识较统一,通过采取各种技术和工艺保证
系统免遭硫的毒害.然而对于氯危害的认识却远
远不够,这主要是因为工况中氯含量远低于硫,难
以引起重视,碍之大多数工厂缺乏测定微量氯的
方法和手段,致使氯危害未得到根本治理.
在氮肥企业中,氯是甲醇合成催化剂,甲烷化
催化剂及氨合成催化剂常见的毒物,具有很高的
电子亲合力和迁移性,易与催化剂活性组分Cu,
zn,Ni,Fe等反应生成氯化物,而且氯常随工艺气
向下游迁移,其造成催化剂中毒往往是全床层性,
不可逆的.
Ray.N曾做过试验
明,对于Cu—zn—Al
甲醇催化剂而言,氯的危害比硫的毒害更大(大
约10倍),入塔气体中含0.1×10的氯就会发
生明显的中毒.催化剂中0.01%,0.03%的吸
氯量其活性就会明显下降.0.5%的吸氯量导致
了J105甲烷化催化剂活性下降14%.氯化物的
生成还会导致氨合成催化剂的—Fe晶粒增大,
热稳定性下降,0.7%的吸氯量将使催化剂活性下
降65%,85%.此外,有氯存在时,ZnO脱硫剂
的工作硫容从24%,26%下降至15.4%.
对于Cu—zn低变催化剂而言,氯比硫的危
害更大,氯中毒后的催化剂中有新相生成,破坏了
催化剂的结构,使催化剂中铜晶粒迅速长大,活性
急剧下降,无法再生.一般认为,原料气中大于
0.1×10的氯会造成低变催化剂活性明显降低.
ICI公司曾对用过的一段转化炉中镍催化剂进行
过分析,越是催化剂下层,其cl一含量越高,最高
含量达15000×10,,氯不仅与催化剂活性组分
NiO反应,更易与助剂KO反应生成KCi,从而降
低催化剂的抗结炭能力,使之易发生析炭反应.
Topsd~e公司认为一段炉入口氯含量应控制在小
于0.2×10一.
生产中氯主要来源于原料煤,工艺水和所使
用的化工助剂,保温材料及润滑油.我国煤中氯
含量一般在100×10一,2000×10之间,煤燃
烧时,其中的氯以HC1和有机氯的形态释放出
来,随原料气进人后工段.许多小氮肥企业的工
艺用水为软水,其中氯含量偏高,在添加蒸汽,冷
激和水洗工艺中被带入系统,如某化肥厂蒸汽中
氯含量曾达30mg,/m(标态),而脱碳再生补水中
的氯曾高达5300,8500mg/m.
近年来,许多氮肥企业在充分认识硫的危害
后,也逐渐意识到氯的危害,开始采取措施治理氯
的危害,其中最有效的方法就是采用脱氯剂脱除原
料气中的氯.我院研制的ET一3型精脱氯剂是国
家”九五”重点科技攻关项目,其工作容量大,净化
度高,2001年通过了国家科技部组织的攻关验收,
在20多家企业的不同装置中成功应用.
2ET一3型精脱氯剂性能
2.1ET一3型精脱氯剂的主要物理性能
外观:白色条状物;
规格:03×5,15;
堆密度:0.70,0.90kg/L;
孔容:0.30,0.40mL/g;
破碎强度:?40N/era.
2.2反应温度对脱氯剂的氯容的影响
ET一3原粒度穿透氯容随温度的变化趋势见
图1.由图1可见,氯容随反应温度升高而增加.
2.3空速的影响
实验表明在空速小于3000h时,氯容变化
小氮肥2004年第6期
硫温度,?
图l反应温度对穿透氯容的影响
不大.
2.4原料气中汽气比的影响
汽气比对穿透氯容的影响见表1.由表l表
明水汽含量增加对氯容无不利影响.
表1汽气比对穿透氯容的影响%
2.5气体组成对氯容的影响
不同气体组成对氯容的影响见表2.由表2
可见,不同气体对脱氯剂的脱氯能力影响不大,说
明ET一3使用范围广.
表2不同气体对氯容的影响%
3工业应用
(1)四川大竹氮肥厂.该厂合成氨能力5万
t/a,甲烷化催化剂曾使用3个月后活性明显衰
退,增加精脱硫工艺后,将气体中硫含量脱至低于
0.1×10,,然而催化剂活性3个月后仍明显降
低.通过分析发现,人口气体中氯含量达0.8×
lO,,0.9×10一,初步断定氯是造成甲烷化催化
剂中毒失活的主要原因.2002年2月停车检修
l9
期间,在甲烷化反应器前增加了4.0tET一3型精
脱氯剂,使用温度280,300cI=,压力1.5,1.6
MPa,经过近2年的运行,甲烷化催化剂活性良
好,床层热点稳定,未出现活性明显衰减的现象.
(2)河北石家庄市联碱厂.该厂现有合成氨
生产能力7万t/a,甲醇1.5万t/a,有1套甲烷化
净化工艺.2001年9月更换甲烷化催化剂后,运
行5个月温升减小,催化剂上层呈现中毒现象,在
此期间精脱硫出口气体中硫含量一直达标,经测
定人塔气体和失活催化剂均发现有氯存在.2003
年1月在精脱硫后装填了5.0m.ET一3型精脱
氯剂,开车运行至今,床层热点温度相对稳定,温
升衰减放慢,脱氯后气体中氯含量<0.08×10,,
有效延长了催化剂的使用寿命.
该厂采用甲醇合成系统双塔(60o)串联流
程,2003年4月在系统精脱硫后使用了5.0mET
一
3型精脱氯剂,使用条件与精脱硫相同,开车运
行后,甲醇人塔气体中的氯含量从0.47×10降
至0.10×10以下,甲醇催化剂活性稳定,很好
地保护了甲醇催化剂.
(3)湖北三宁化工股份有限公司.该厂生产
能力为合成氨8万t/a,甲醇5万t/a,l000和
l200双塔并联.未上脱氯之前,甲醇催化剂使
用寿命仅3,4个月.2003年8月份技改期间在
精脱硫后装填了14.0mET一3型精脱氯剂,开
车运行后,催化剂使用寿命延长至6个月,目前仍
在使用,节省了催化剂费用,减少了停车次数,效
果明显.
4结论
ET一3型精脱氯剂在常温,350cI=时穿透氯
容为10%,30%,可广泛用于合成氨,甲醇合成,
制氢及其它化工原料气中脱氯,对保护催化剂,延
长其使用寿命,提高生产效率,降低生产运行费用
有着非常重要的作用.
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