2#连铸机4#泵组2#泵电器控制系统频繁跳闸事故的处理与改进
2#连铸机4#泵组2#泵电器控制系统频繁跳
闸事故的处理与改进
2#连铸机4#泵组2#泵电器控制系统
频繁跳闸事故的处理与改进
检修中心张贵星
摘要
通过对4#泵组2#泵运行过程中电器控制系统频繁跳闸问题进行故
障分析,找出故障原
因,并针对相应的结构进行改进,满足了正常生产的需要,达到了预期
的效果.
l问题分析
4撑泵组主要是供应2撑连铸机结晶器冷
却水,一方面冷却连铸坯,确保铸坯质量;另
一
方面冷却铜管,防止铜管烧坏.2#泵规格
型号及性能参数见
1,泵配套电机型号及
性能参数见表2.
表1
2#泵型号250XNSZ一160B
扬程:In
流量:m3/h
叶轮直径;Inlll
表2
顿定功率:kW
额定电流;A
转速:r/min
连铸机为R8M弧连铸机,结构型式为四
机四流,为确保铸坯质量,泵的流量与压力必
须满足配水工艺需要.连铸机型号及配水工
艺参数见表3.
表3
连铸机型号
连铸机结构型式
泵总管压力;MPa
拉矫机拉速:m/mln
每流流量;m3/h
四机四流
?0.8
0—4.5:通常为2.0—3.50
l45一l70
2#连铸机自改造运行以来,4群泵组电器
控制系统频繁跳闸或电机烧坏,进而烧坏结
晶器铜管,严重制约连铸的正常生产.4#泵
组2#泵运行有关参数如下:当调节结晶器水
?
36?
每流流量为Q=140m/h时,电机电流l:
560A,拉速控制在1.8m/rain以下,连铸机效
率较低,不能适应炼钢节奏的要求.电机负
荷使用率:560/556.8×100%=100.6%,
电机满负荷运行.当调节结晶器水每流流量
为Q=150m/h时,电机电流为610A,拉速
控制在2.0m/min左右,连铸机效率也较低,
仍不能适应炼钢节奏的要求,电机负荷使用
率为=610/556.8×100%:1l0%,电机超
负荷运行,电器控制系统频繁跳闸,甚至烧坏
电机.因此根据泵与电机运行状况,结晶器
每流冷却水只能控制在140m/h左右,连铸
拉速控制在1.8rn/min以下,严重制约了连
铸机的高效运行.
通过对4#泵组2#泵运行现象进行分析,
可以确定故障产生的原因是离心泵与电机在
设计选型时搭配不合理,电机功率偏低,因此
造成电机超负荷运行,从而引起控制系统跳
闸或烧坏电机,影响生产.
2解决
’
因泵与电机搭配不合理,引起电机超负
荷运行.因此我们采用最经济的办法:对泵
叶轮进行切削加工,要求既能满足连铸结晶
器冷却水配水工艺要求,又能适应电机负荷
的要求.
2.1设计计算
a.叶轮直径的确定.
??
HQD
一
为适应转炉快节奏的运行,连铸机拉速
.
住2.0,3.50m/min范围内运行,每流流
量150,170m/h,泵的总流量600,
680m/h.(取最大流量Q=680m/h作为设
计标准)假定泵切削前后运行环境不变,要
求泵叶轮切削后泵总流量Q=570m/h(该
流量为泵最佳工况时的流量)则依据离心泵
的比例定律可计算出叶轮切削后的直径.已
知:叶轮切削前泵流量Q=680m/h,叶轮直
径D=330mm,切削叶轮后要求泵的总流量
Q.=570m/Hm则依据离心泵比例定律:
Q/Q=Dp/D×N/N.则可算出切
削后叶轮的直径D.=310mm,即离心泵叶轮
直径由330mm改小为310mm.
b.计算电机载荷.
已知电机额定功率P=315kW,车削前
叶轮直径D=330mm,改造后叶轮直径D
=310mm,假定电机能量全部转化为泵的机
械能,则电机功率等于泵的功率,由离心泵比
例定律可算出泵的功率,即龟机功率.
P/P=(/m)×(D/D?)’×(N/Nm)
式中:,泵改造前后液流重度;
N.,N电机改造前后转速.
假定泵改造前后泵的运行条件不改变,
则有=,N=N,则可算出电机功率P
=230kW
因P.<P
电机负荷显着降低.
2.2结构改进
把泵叶轮直径由330mm改小为310mm
并装好泵与电机,进行设备调试:当连铸机拉
速在2.0,3.5m/min时,连铸每流流量Q:
155—170m/h,电机运行电流在520A左右
波动,负荷使用率为11=520/556.8×100%
=93.4%
根据电机功率计算式P=?3Ulcos@式,
其中U=380V,I=556.8A,P=315kW
可计算出功率因子cos@=0.86,再根据
公式P=Ulcos@可算出电机运行中的实际
功率,把式中U=380V,I=520A,cos@:0.86
代入公式则
P=1.732×380×520×0.86=294kW<
P=315kW
由调试情况可知:电机运行电流I=
520A低于电机额定电流I:556.8A,电机运
行功率P=294kW少于电机额定功率P:
315kW,电机负荷降低到允许值.
3结语
2#连铸机,4#泵组,2#泵结构改造后,2#
泵既能满足连铸机结晶器工艺配水的要求,
又能满足电机负荷的要求,成功地解决了4#
泵组2#泵电器控制系统频繁跳闸的问题,达
到了预期的效果,满足了生产的要求.
连铸新装备全陶瓷结晶器
CAST—COAT陶瓷复面技术的问世和连
铸机结晶器窄侧铜板选用陶瓷材料作复面
层,使得结晶器窄侧铜板磨蚀过快,过重的问
题得以解决,但随之而来的,宽侧铜板的磨蚀
就成了突出问题.康力斯工程公司曾用全表
面镀镍,分段镀铬和镀镍铬合金等技术手段
解决宽面铜板的磨损问题,但因费用昂贵和
预期效果不佳而未能得到广泛认可,故决定
将得到充分验证的结晶器窄侧铜板复面技术
加以改进后用在宽侧铜板上.经蒂赛德厂普
碳钢连铸机和奥托古姆甫厂不锈钢连铸机试
用,结晶器寿命大幅度延长.目前,第二代技
术正在开发中,不久将进行工业试验.虽然
结晶器全陶瓷复面技术尚处在发展阶段,但
其取得的可喜成绩,不仅延长了结晶器寿命,
大大降低了维修费用,还大幅度降低了拉漏
警报,改善了板坯边角质量.
(本刊讯)
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