[doc] 5.6万吨/年丁二烯抽提装置开车总结
5.6万吨,年丁二烯抽提装置开车总结
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第l期齐鲁石油化工
/年丁二烯抽提装置开车总结 5.6万吨
一
,前言
于元埠
(齐鲁石化公司权砬厂)
齐鲁石化公司橡胶厂丁二烯抽提装置,
系采用日本瑞翁(2酬)公司的GFB(C-eoa
ProcessofButadiene)
,自碳四馏份中萃
取蒸馏精材高纯度丁二烯单体的生产装置.
装置设计生产能力为5.6万t/a丁二烯产品,
总投资为2836.52万元,于1986年底基本建
成,1987年5月18日一次投料试车成功,只
用14.5小时就生产出合格丁二烯产品.装置
自投产3年来,共产丁二烯90354吨,实现了
长周期连续稳定运转.
二,生产工艺及特点
丁二烯抽提装置由第一萃取蒸馏,第二
萃取蒸馏I二甲胺脱除,直接精馏I溶剂提纯
和丁二烯回收六个部分组成.含有丁二烯的
原料碳四,依次通过前四个部分.在第一,二
部分中,用二甲基甲酰胺(DMF)作溶剂,物
料中比丁二烯难溶的组份在第一部分中除
去,比丁二烯易溶的组份在第二部分中除去,
所得粗丁二烯在第三部分中经永洗除去二甲
胺后,在第四部分中经过两个塔直接精馏,除
去与丁二烯沸点差异较大的其他杂质,得到
聚合级丁二烯.在第一,二部分中循环使用的
溶剂,抽出一定量进入第五部分,除去溶剂中
的丁二烯二聚物,永份和焦油,以保持溶剂的
纯度.从丁苯橡胶装置来的回收丁二烯t在第
六部分中脱除苯乙烯和永,所产丁二烯含有
较多的2一丁烯,送原料罐与原料碳四混合t
一
起进装置处理.
日本瑞翁公司的.GPB工艺t是比较先
进,比较成熟的一套丁二烯生产工艺,有如下
几个特点:?对原料碳四的适应性强.丁二烯
含量在15,60的范围内,都可以生产出
合格的丁二烯产品.?操作周期长.该工艺成
熟,对安全生产,设备保运,化学品使用,以
及异常现象的处理,都有相应的技术措施,只
要严格按规程操作,一次检修可保证运行一
年.?节能效果好.产品剖产品回收率高,可
达97%,热能回收利用比较彻底.?生产能
力太,生产成本低.
三,试车考核情况
装置经过溶剂冷运热运合格后,于1987
年5月18日上午1O时进裂解碳四,19日0
作者简介
于元坤1968年毕业于华东化工学院基本有机音成专业,现任椽赃厂碳四
车问主任t高级工程师.曾从事锦纶,氧化脱氢僵化剂,三异丁基铝,异丁烯和腰
丁橡胶的生产技术工作.且参加过国内许多套甲基叔丁基醚装置的试生产工作.现
从事丁=烯,甲基叔丁基醚和l一丁烯的生产技术和管理工作.
12齐鲁石油化工
时30分产出合格丁二烯产品.从投料到产品
合格14.5小时,创造了国内同类装置首次投
料试车的最好水平.
装置工艺条件平穗后t进行了72小时满
负荷考棱.由于碳四原料中丁二烯含量较设
计值偏低(见
1),造成了各塔负荷不均衡,
除第一葶取精馏塔上部超负荷以外,其余各
塔负荷均低于设计偿见表2).使装置丁二
烯生产能力下降,物耗上升(见表3).但是
丁二爝产品质量完全达到设计要求(见表
d).由于第一萃取精馏塔上部超负荷,及当
时工人操作还不够熟练影响了塔的分离效
果,因此在工艺排放物中丁二烯损失较大,超
过设计值(分布情况见表5),丁二爝收率只
达到96.27,低于合同保证值97的指标.
衰l器舍薯雹平均组或
设计僵首次投科实烯烃厂硪四
(w)际值[w)实际值(w)
乙烯擞量
丙靛丙烯200.290.107
丙=烯14
正丁娩鼻丁烷1.5.861.166
反丁烯35.79?2.9345.78
崩丁烯e.045.29s.16
1.3__T=持1.653.474.
甲基乙炔50.1941.?2.5
1,2一丁二持n.16O.0?札44
乙基乙炔0.25O.I3O.21
乙烯基乙炔n.20O.O3
磋五n.64O.29325
其索n.50O.14
寰l备培负荷
设计负荷实蓐负荷负荷增名嚣位号
(t/h)(t/h)减比()
第专按期丁二母工艺损失境计襄
设计值实际值
捧敛点音量捧放量古量掉煎量
扣)(kS/h)(w)(ks/h)
第一萃取塔顶0.319.100
氯气洗涤嚣5664.3
第=汽挺塔顶l1.8?l9.738.0420.9
第一糟馏塔顶61.9634.569.275.3
第:糖馏塔底?.83l1.18.6934.4
音计90.8I84.9
四,问
和讨论
L第一萃取精馏塔的能力
本装置设计生产能力为5.6万t/a,第一
葶取精馏塔上半部塔径为24OOram,下半部
塔径为2500mm~燕山石化公司合成椽胶厂
丁二烯抽提装置设计生产能力为d.5万t/a,
?
?
?
第l期齐鲁石油化工l3
而第一萃取精馏塔上半部和下半部塔径都是
2500mm.当碳四原料中丁二烯含量小于设计
值50.19时,该塔的生产能力就受到了限
制,该装置也达不到设计生产能力.原料中
丁二烯含量愈低,问题愈突出.刚开车时,原
料中丁二烯舍量只有43左右,由于烯烃广
的努力,目前原料中丁二烯的含量已上升到
d8,有时还高一些,使I司题逐步得到解决.
但是,第一葶取精馏塔的生产能力,仍然是
装置达标的主要制约因素,绐进一步扩大生
产能力增加了困难.
2.原料组成对产品质量的影响
该装置对原料碳四的适应性比较强,据
日方介绍,原料中丁二烯含量在l5,60
的范围中,都可以生产出合格的丁二烯产品.
开车以来,科中丁二烯含量由d3左右,
上升到d8%左右,产品始终合格.在1987年
10月至l988年3月之间,为了补充原料,曾
将丁烯氧化氢粗丁二烯引入系统.裂解碳
四与粗丁二烯按2.4:1至1.8:1的比例均
匀混合.粗丁二烯的组成及其中一种混合物
料组成见表6.由于氧化脱氢粗丁二烯中丁
二烯,顺丁烯,反丁烯含量高,混合后,原
料中丁二烯的含量上开到47,60,顺丁
烯含量上开到5,8,反丁烯的含量上开
到8%,l5.顺,反丁烯是DM.F法中较难
分离的组份,舍量升高,给分离增加难度,但
产品仍然全部合格.
寰’蕾化脱氢租丁,囊辑磺四,翟合轴组成
粗丁组成裂解琏四组成{昆音物组成组舒
(‘(‘(%)
正异丁烷7I.162.2
正丁烯8.922.O?5
.T9
异丁烯】.2J2.4
丘丁烯】5.65.168.7
顺丁烯8?.275.6
丁二烯62.64土549.1
靛烃1.J2
音计J00J00JOO
3.双螺杆压缩机的检修问题
丁二烯压缩机是GPB工艺中的关键设
备.由于该机比较复杂,许多人把它视为检
修的禁区,不敢定期检修,导致了设备不应
有的损坏.齐鲁石化橡胶厂丁二烯抽提装置
投产以后,每年都对该机进行检修,保证了
机组的正常运行.每次打开机体,都发现在
一
,二段瞬陌螺杆上,密封函内部及各段进
出口器壁上,附着一层厚厚的垢.在进出口
消音器内,也有类似物质生成.这是一种丁
二烯自聚物,兄弟厂曾因这种自聚物脱落进
入阴陌螺扦之间造成设备损坏,迫使装置紧
急停车,造成很大损失.在密封函内部和阴
陌螺扦上的自聚物,增加了运动阻力,增加
了动力损耗,使停车时盘车困难.这种物质
产生的原因,是由于每次停车检修后,没有
进行化学清洗.因此,在开车前,压缩机系
统也要加入一定量二乙基羟胺,杀死系统中
自聚物活性”种子”,杜绝自聚物产生的条件
化学处理应当是压缩机检修不可分的内容.
4.焦油堵塞设备的问题
焦油是GPB工艺中的一个复杂问题.它
在系统中生成,并与糠醛,亚硝酸铺形成复
合阻聚体系,同时又是造成设备堵塞,机泵
磨损的原因之一.焦油是循环溶剂中高沸点
物质的总和,凡在溶剂再生釜中蒸发不出去
的东西,都留在焦油之中.如碳五二烯烃与
糠醛的聚合物,糠醛的氧化钫,糠醛与丁二
烯氧化钫的聚合物,丁二烯自聚物等.焦油
中起阻聚作用的是含羟基的物质,能够中断
自由基反应.当循环溶剂中焦油含量超过
5时,在局部设备中,可以产生浓缩,造成
设备的堵塞.在正常情况下,焦油溶解在循
环溶剂中,当水含量高时,会产生水析现象,
粘稠的焦油就会从溶剂中分离出来,粘附在
器壁上,难以清理.所以,设备,管线进循
环溶剂前要欧扫,把水欧干}停车检修,
(下转63页)
第l期齐鲁石油化工63
(上接I3页)
要把溶剂彻底倒空,用氮气吹扫干净,才能
进水.与循环溶剂有关的第一萃取精馏塔和
第二萃取精馏塔,回流罐应加脱水措施,防
止把游离水打回塔内,造成焦油析出.堵塞
塔盘和降液管.许多厂家第二莘取精馏塔运
行后期的堵塞,都是由此而产生的.回流液
脱水,还可以降低循环溶剂的含水量,提高
溶剂的质量
5.丁烷丁烯组份中丁=烯的脱除
在第一萃取精馏塔顶采出的物科中,含
有大量的丁烷丁烯组份.其中的1一丁烯,异
丁烯和2一丁烯,都是宝贵的化工原科,应当
加以充分利用.但是,丁二烯,异丁烯和l一
丁烯的沸点十分接近,用一般的精馏
不
能分离,而按设计要求,丁烷丁烯馏份中含
有0.3的丁二烯,这就给丁烷丁烯馏份的
利用带来一定的困难.为了充分利用丁烷丁
烯馏份,采取调节第一萃取精馏塔的回流比,
溶剂比和进料口位置,适当改变工艺条件,使
丁二烯的含量由设计值的D.3下降到
40ppm以下在动力消耗基本不增加的情况
下,多增产了丁二烯产品,为丁烷丁烯组份
的利用打下基础.这种方法比丁二烯加氢脱
除丁二烯的方法优越得多.齐鲁石化橡胶厂
利用这种方法脱除丁二烯,然后利用醚化方
法脱除异丁烯,生产出聚合级1一丁烯产品.
B.丁二烯自聚问题
在丁二烯的生产过程中,丁二烯自聚是
一
个普遍的问题,不仅耗损丁二烯,造成物
料的消耗增加,而且会堵塞设备,使装置被
迫停车检修.严重时,自聚物胀破设备管
线,引起一系列事故.在丁二烯抽提装置中,
主要的丁二烯自聚物有4种,即二聚物,键
状橡胶聚合物,海绵状聚合物和端基聚合物.
二聚物是丁二烯的热聚合物,生成的速率只
与物料的温度和物料中二聚物的浓度有关,
其它三种聚合物的产生都与系统的氧含量有
关.这4种自聚物中,危害比较大的是海绵
状聚合物和端基聚合物.防止自聚物的产生
是十分困难的,但措掩得当,可以使自聚物
的产生得到控制.首先是大修以后,装置中
接触高浓度丁=烯的部位要进行化学清洗,
清除遗留下来的自聚物活性种子和过氧化
物,并且使铁的高价氧化物变为低价氧化物.
其次是严格控制生产过程中系统中的氧含
量.切断进氧的来源,加入适量的脱氧剂.三
是萃取部分和精馏部分都要加入适当的阻聚
剂.萃取部分加入的糠醛,本身也是脱氧剂.
如果系统中氧含量高,消耗很快,应及时补
充.因此要加强分析检验,保证工艺条件稳
定.