为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究

2018-02-02 11页 doc 26KB 24阅读

用户头像

is_337177

暂无简介

举报
换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究 l5期胡玉红,等:换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究 考虑到换热管内外径,管板内径加工误差对试 件胀紧程度的影响,在进行液压胀接前,分别用千 分尺对加工好的换热管内径和外径,管板内径进行 测量,依据换热管和管板的间隙大小进行编号和组 配,接着将组配后的试件进行分组,详见表1.然后 在型号为YZJ--350D的胀管机上,采用液袋式胀接 法进行胀接,胀接压力为200MPa,如图2所示.最 后测量胀接后换热管的内径,计算胀管率,见表1最 后两列数据.胀管率计算公式如下 :...
换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究
换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究 l5期胡玉红,等:换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究 考虑到换热管内外径,管板内径加工误差对试 件胀紧程度的影响,在进行液压胀接前,分别用千 分尺对加工好的换热管内径和外径,管板内径进行 测量,依据换热管和管板的间隙大小进行编号和组 配,接着将组配后的试件进行分组,详见1.然后 在型号为YZJ--350D的胀管机上,采用液袋式胀接 法进行胀接,胀接压力为200MPa,如图2所示.最 后测量胀接后换热管的内径,计算胀管率,见表1最 后两列数据.胀管率计算公式如下 :×,00lULl%O:——————一X 式中:OL为胀管率;Di为胀接后换热管内径,mm;D 为胀接前换热管内径,mm;8为胀接前换热管与管 板孔之间的间隙,mm. 表1胀接前后测量结果及胀管率和试件分组 2试件高温拉脱实验 将管板与换热管胀接接头,卡具及上下卡头按 图3所示的实验装置图组装,通过上下卡头的螺纹 连接到REGER--3000型电子万能实验机上.该型 电子万能实验机主要进行高低温拉压实验,加热箱 能为实验过程提供恒温条件.胀接接头共有17个, 分为5组,各组按顺序分别对应的实验温度为常温, 100?,200?,300~C和500~C. 拉脱实验过程主要分两个阶段完成. l一上卡头,2—销轴,3—换热器,4一卡具,5一管板,6一下卡头 图3试件在拉脱实验中的装置图 (1)消除连接件间隙阶段,包括胀接接头与卡 具之间,卡具与实验机螺纹连接之间的间隙;该过 程主要是通过力的加载速度及加载最大值来控制. (2)拉脱实验阶段,在消除了接头,卡具和螺纹 科学技术与工程9卷 连接之间的间隙影响后,将换热管从管板孔中拉 脱;拉脱过程可使用位移控制一次拉脱,也可首先 通过施加力控制,再使用位移控制,逐步完成整个 拉脱过程. 图4,图6分别表示常温,IO0~C和300?条件 下,4号,14号和2号接头在拉伸(3,5)mm位移时 对应的所有力一位移加载曲线,图7一图9分别表示 4号,14号和2号接头拉脱过程的完整力.位移加载 曲线.从图4可见,4号接头进行了5次试拉,最后 一 次试拉消除了试件连接的间隙.从图5和图6可 见,14号和2号接头进行了多次试拉,但都没有消 除试件连接的间隙,其力一位移曲线都有一段刚体 位移. l5200 Z 11400 旧 撂7600 3800 00o 0o0 图44号接头局部力一位移加载曲线 , .一, / / J , /,r /| / / , , / }/,, / / / l / 0.61.21.82.43 轴向位移,nIn1 图514号接头局部力.位移加载曲线 从图7可知,4号接头在很短的位移内其拉脱 力达到最大值,力一位移曲线斜率几乎相等,说明此 l33oo 10430 Z7800 ? 星52o0 薜 26oo 0.0O O.0O l550o l24oo Z9300 ? 匡620o 撂 3lo0 0.O0 O00 }\,, /.\l 1234 轴向位移/mm 图62号接头局部力一位移加载曲线 . \ {.\ \’ l42842567O 轴向位移/mm 图74号接头力一位移加载曲线 图814号接头力.位移加载曲线 时换热管与管板没有发生相对滑动,拉脱力主要表 现为换热管的拉伸特性,随着位移继续增大,换热 管与管板发生相对滑动,此时拉脱力表现为克服摩 l5期胡玉红,等:换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究 2lOoo l68oo Z12600 嚣8400 撂 4200 0.OO OOO ‘7,’. 1— f fl .\一, 一, 1326395265 轴向位移m 图92号接头力.位移加载曲线 擦阻力,并随着换热管与管板接触面积和摩擦阻力 的减小而降低.由图8可知,l4号接头的力一位移 加载曲线随着位移的增加,其拉脱力逐步下降,并 有6处发生突然卸载变化,突然卸载的原因是换热 管表面与管板接触部位发生相对滑动时出现瞬间 脱离,其中第3和5处突然卸载发生的瞬间脱离最 严重,致使拉脱力从0沿卸载曲线重新加载到原值 附近.由图9可知,2号接头的力一位移加载曲线也 有6处发生突然卸载,各处卸载发生时对应的位移 值与l4号接头相应的位移值很接近,卸载程度相 同.由此可得,管板接头胀接后在100?一300~(2条 件下,由于温度的影响,在换热管与管板间形成了 多道密封环,且密封环压力差别与常温相比呈缩小 趋势,从而在高温拉脱过程中导致多处接触部位的 瞬间脱离. 3实验结果与分析 17个胀接接头在不同温度下的拉脱力结果如 表2所示,图l0一图13分别为试件在常温,100~C, 300~(2和500~C条件下换热管拉脱后的照片.从表2 可见,各试件拉脱力的平均值在常温下为9.9kN, 在(100—300)?为(19.8,19.5)kN,显然常温下胀 接接头的拉脱力最小,在(100—300)qC条件下拉脱 力变化不大;在常温条件下,各个接头的拉脱力随 胀管率增大而明显增加,但是在(100300)oC条件 下,拉脱力随胀管率的增大而增加趋势明显下降, 这主要是由于工作温度增加使换热管与管板残余 接触压力趋于均匀所致.当接头处于500?的环境 时,换热管在拉脱前发生断裂破坏,这是由于在短 期静载下材料的抗拉强度在温度达到一定高温时 会显着降低. 表2胀接接头高温拉脱实验结果 温度/’E接头编号胀管率/%最大拉脱力/kN拉脱力平均值/kN 7 8 loo 14 17 0.O1 0.387 0.274 0.017 l8.4 22.8 l9.0 l8.9 100.242 200l2O.O52 130.139 21.7 l6.519.6 20.6 图l0常温条件下拉脱后的换热管 图1l100’E条件下拉脱后的换热管 图12300”12条件下拉脱后的换热管 4538科学技术与工程9卷 图13500~C条件下实验后的管板接头 从图10可以明显看见拉脱过程中摩擦造成的 痕迹,且换热管表面没有明显的膨胀环印痕;从图 11和图12可以明显看见在高温条件下所形成的膨 胀环印痕,且换热管表面具有因拉脱所形成的轻微 整齐纹路;从图13可以清晰看见500~C条件下换热 管断裂发生的位置和过程. 4结论 (1)管板胀接接头在100,3oooc条件下,由于温 度的影响,在换热管与管板间形成了多道密封环,且 密封环压力差别与常温相比呈缩小趋势,从而在高温 拉脱过程中导致多处接触部位的瞬间脱离. (2)在常温条件下,管板胀接接头拉脱力随着 胀管率的增大而明显增加;在100—300?条件下, 接头拉脱力随胀管率增大而增加趋势明显下降,不 同胀管率的接头拉脱力基本趋于相同.因此,对于 工作温度大于100%的换热器,建议可以不考虑胀 管率对拉脱力的影响. (3)不同胀管率接头在常温条件下的平均拉脱 力为9.9kN,而在100,300~C为(19.8—19.5)kN. 建议对工作温度大于IO0~C的换热器,拉脱力校核 和胀接压力设计应考虑工作温度影响. 参考文献 1石庭瑞,颜惠庚.换热器的液压胀接技术及应用要点.石油机械, 2001;29(2):28_31 2王海峰,桑芝富.胀紧度对管子与管板胀接强度影响的试验研 究.压力容器,2006;23(4):l6一l9 3段成红,钱才富.换热器管子与管板接头拉脱力的研究.北京化 工大学学报,2007;34(3):309—3l2 4李培学,黄桂东,周长会.换热器管子与管板胀接开槽尺寸的试 验验证.氮肥技术,2007;28(1):34—36 5范庆祝,段红卫.管板孔不同开槽宽度对胀接接头拉脱力的影 响.石油化工高等学校学报,2005;18(2):3O8—312 6郑津洋,董其伍,桑芝富.过程设备设计.北京:化学工艺出版社, 2005:96 ExperimentalStudywhenExpandedJointofTubesheetin HeatExchangerPullsoutinHighTemperature HUYu—hong,CHENLong,ZHANGQiang,HUJu—bao (DaqingPetroleumInstitute,Daqing163318,P.R.China) [Abstract]Consideringthestructureofhigh-temperatureexperimentalinstitutionandthejointoftubesheetin heatexchanger,thespecimenandtheexperimentalprogramisdesigned,andtheexperimentalresearchaboutthe pull—outforceofhydraulicallyexpandedjointchangesinhightemperatureconditionisheld.Whenthetemperature islessthan100~C,thepull-outforceincreasedsignificantlywithtemperatureincreasing,anditisimpactedgreater byexpandingrate;Whenthetemperatureisbetween100%and300%,thepull—outforcedecreasedsligh tlywith temperatureincreasing,andtheimpactofexpandingrategraduallybecomessmaller.Theexperimentalresultspro’ videatheoreticalbasisforthedesignofexpandedjointofthetubesheetinheatexchangerandthecalculationof pull-outf0rce.J [Keywords]tubularheatexchangerhydraulicallyexpandedjointpull—outforce
/
本文档为【换热器管板胀接接头高温下拉脱实验研究】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索