溢流冒口解决离合器压盘耳朵处D、E型石墨含量超标
姜 猛
(定州市孟生球铁有限公司,河北定州 073000)
摘 要:采用ZZ416B造型线所生产的汽车离合器压盘,耳朵处的D、E型石墨较多,采用调整成分、出炉温度、孕育量等
均未有效解决。经在耳朵处加溢流冒口,排出过冷铁水,同时降低耳朵处冷却速度,问
得以解决。耳朵处金相组织主要为A型石墨,D、E型石墨不超过10% 。 关键词:溢流冒口;D型石墨;E型石墨
离合器压盘作为汽车离合器的重要组成部分,在汽车的行驶中高速运转,承受着相当大的离心力和冲击应力,质量水平关系到整个离合器总成的质量和寿命。随着技术的不断发展,汽车安全要求越来越苛刻,离合器压盘作为汽车保安件,铸件质量要求也越来越高。
压盘耳部作为和离合器盖的连接部位,是主要的应力承受部位,其金相组织和力学性能不符合要求时,将存在巨大的安全隐患。压盘因为壁厚较薄,耳朵处又处于边缘浇注末端,如果工艺控制不当,很容易产生D型、E型石墨,严重影响压盘的径向韧性。如果D型、E型石墨分布范围过大,压盘很
,,,容易断裂,造成严重质量事故。
1. 压盘铸件要求
对于该压盘铸件验收,客户有着严格的
。压盘为HT250材质。本体强度要求240MPa,布氏硬度要求180-240HB。铸件不得有影响本体强度的缩松、气孔、砂眼等铸造缺陷。
压盘化学成分(质量分数)见表1,显微组织件表2。
表1 压盘的化学成分要求
项目 C Si Mn P S
标准值 3.0,3.3 1.8,2.4 0.7,1.0 ?0.12 ?0.10
表2 压盘的显微组织要求
项目 检测需求 标 准
基体组织 100×显微镜 P(珠光体)?90%
A型?70%
B型?20% 石墨型态 100×显微镜 (D+E)型?10%
不允许存在F型石墨
石墨长度 100×显微镜 4-6级
磷共晶数量 100×显微镜 ?1.0%
碳化物数量 100×显微镜 ?1.0%
2 D、E型石墨形成机理及特征
2.1形成机理
D、E型石墨均属过冷石墨,即在铁水过冷倾向大时出现。又分为成分过冷和工艺过冷。
成分过冷为铁水成分碳当量过低使过冷度增大,白口倾向大,解决方法为提高铸件碳当量,加大孕育量。
工艺过冷为铸件个别部位冷却速度过快,白口倾向大,薄壁部位出现白口,解决方法为改善铸件个别部位的冷却速度,使冷速均匀,或者改善铸型的
,使用散热作用慢的铸型。
感应电炉铁液过冷度大,白口倾向大,收缩大。原因如下:
(1)感应炉内没有传统冲天炉中铁水与焦炭之间的增S过程,当废钢配比高时,铁水中的W(S)仅有0.02%,0.03%,这种低S的铁水显著地减少了孕育的结晶核心,导致孕育后的白口倾向与收缩的增大。
(2)冲天炉熔炼时,炉料熔化时间的约5min, 7min,过热约0.5min,到出铁总共约10min。而感应炉从熔化到出铁却约需1h,高温持续时间长,加上感应炉内的电磁搅拌,使结晶的外来晶核大幅度减少,导致共晶温度显著降低,过冷度增大。孕育处理中,由于铁液过冷倾向大,灰铸铁组织中,易产生过冷的D,E型石墨及其伴生的铁素体, 导致铸铁力学性能的下降或边角白口的产生。
2.2 D、E型石墨金相特征
D型石墨型态为点、片状枝晶间石墨呈无向分布(如图1)。产生在铸件冷速较大的部位,为过冷石墨。亚、共、过共晶成分都存在。以往认为,D型石墨分枝发达,对基体割裂严重,使灰铸铁强度较低。但近期国内外有研究表示,在相同基体下,D型石墨铸铁的强度可能高于A型石墨,这值得进一步探讨。
图1 D型石墨金相
E型石墨型态为短小片状枝晶间石墨呈有向分布(如图2)。产生在铸件冷速小,或碳当量较低的情况下存在。由于这种E型石墨的方向性很强,很可能造成铸件在外力作用下,沿石墨排列方向发生带状脆性断裂,故铸件的力学性能较低。
图2 E型石墨金相
压盘生产中采用ZZ416B型垂直线,熔炼设备为3T感应电炉,使用底注式浇注机浇注。炉料配比为:生铁10%、废钢25%、回炉铁65%,增碳剂增碳。
铸件浇注工艺为底注式。该压盘壁厚仅为11mm,属薄壁件。而客户所要求的金相取样位置在耳朵凸起处,冷却速度比本体更快,更容易产生过冷石墨,如图3。
图3 工艺改进前压盘耳朵处的石墨形态
3解决过程
3.1 调整成分
首先考虑的是提高碳含量。该铸件要求的成分中碳的上限为3.3%,但是
、E型石墨未见明显减少,而且经过试验证明,当碳量接近3.3时,不但D
铸件本体强度偏低,不符合技术要求。
3.2调整出炉温度
研究表明,铁液到达某一临界温度后,随着铁液温度的提高,石墨细化,基体细化,从而使铸铁性能提高。但如果温度过高,则使石墨晶核数量减少,白口倾向增大,石墨形态恶化,反而造成性能下降。通过生产实践,临界温度为1550 ?。
由于现场生产中产品均为小件,每浇包铁水所浇注型数较多(20,30型),过程中降温较多。出炉温度降低至1540?时,因浇注包降温过多,浇注温度(工艺范围1400,1460?)无法保证。
鉴于本厂实际因素,实际生产中出炉温度为1560-1580?。 3.3加大孕育量
周转包一次孕育量由0.3%(占铁水重)增至0.8%,浇注机随流孕育量0.1%未变 (以往生产实践证明,随流孕育量超过0.1%后铸件夹渣硬点缺陷明显增多),有一定效果,但是D、E型石墨含量仍超过所要求的10%。
以上三种方法虽取得了一定效果,但是均未有效解决问题。 4溢流冒口
过冷石墨的产生除铁水本身的因素外,还与铸件结构有关。
在不改变铸件壁厚的情况下,要想改变铸件耳部的冷却速度,可以在耳朵处加溢流冒口(如图4)。铁水充型时,初期的低温过冷铁水经耳部后流入溢流冒口,这样耳部充型的铁水为高温铁水,同时由于该冒口的存在,使得耳部的冷却速度也有所下降。并且可以使铁水中夹杂物进入冒口,减少铸件缺陷。
图4模具压盘耳朵处增加溢流冒口
经过实际生产验证,加溢流冒口后,在不改变原有熔炼、浇注工艺的情况下,耳朵处主要为A型石墨,D、E型石墨不超过10%(见图5)。问题得以解决。
图5 加溢流冒口后压盘耳朵处金相
5结论
(1)在避免D、E型石墨的工艺因素中,以恰当的铁水成分、合适的过热温度与过热时间、良好的孕育处理等较为重要,同时,浇注系统方面的因素也占有不可忽视的地位。
(2)通过此次解决汽车离合器压盘耳朵处的D、E型石墨可以看出,铸造生产的过程中,在解决铸件缺陷时,要多方面、多角度的
问题。
参考文献
[1]哈胜男,任颂赞(石墨形态与汽车离合器失效断裂[J](铸造工程,2011,4:13-16. [2]中国铸造协会.铸造技术应用手册.第一卷,铸铁.北京.中国电力出版社.2011.9