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飞灰含碳量分析 Word 文档

2017-11-08 2页 doc 11KB 34阅读

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飞灰含碳量分析 Word 文档飞灰含碳量分析 Word 文档 降低飞灰、底渣含碳量措施 锅炉飞灰、底渣含碳量高是锅炉燃烧效率低的主要原因,影响飞灰、底渣含碳量的主要因素有燃烧床温、煤的种类、入炉煤的粒径、分离器的循环倍率、燃烧氧量、分离器的分离效率等,降低飞灰、底渣含碳量的主要技术措施如下: 1、 严格控制锅炉入炉煤的粒径,小于1mm不超过30%,煤的颗粒度尽可能控制在8mm以内,最大粒径不超过13mm。 2、 控制好锅炉出口过量空气系数。对不同负荷下炉膛出口氧量控制提出以下参考:负荷250MW以上,氧量控制在3.0,4.0%,负荷在210MW,2...
飞灰含碳量分析 Word 文档
飞灰含碳量分析 Word 文档 降低飞灰、底渣含碳量 锅炉飞灰、底渣含碳量高是锅炉燃烧效率低的主要原因,影响飞灰、底渣含碳量的主要因素有燃烧床温、煤的种类、入炉煤的粒径、分离器的循环倍率、燃烧氧量、分离器的分离效率等,降低飞灰、底渣含碳量的主要技术措施如下: 1、 严格控制锅炉入炉煤的粒径,小于1mm不超过30%,煤的颗粒度尽可能控制在8mm以内,最大粒径不超过13mm。 2、 控制好锅炉出口过量空气系数。对不同负荷下炉膛出口氧量控制提出以下参考:负荷250MW以上,氧量控制在3.0,4.0%,负荷在210MW,250MW,氧量控制在3.5,4.5%,210MW以下,氧量控制在4.0,6.0%,以保证在不同负荷下,燃烧稳定性和煤粉的燃尽。 3、 合理调整一二次风量。一次风主要调整流化和床温,在一次风满足流化、床温燃烧要求时,尽可能不用一次风,总风量靠二次风量补充,确保燃烧充分。运行中合理调整二次机动叶开度,控制进入炉膛二次压在合适范围,以保证合适的二次的穿透风速,低负荷时二次出口风压不低于7KPa,高负荷时二次风出口压头不低于9 KPa。 4、 控制给煤的均匀性。正常运行期间所有给煤机均投入运行,调整每台给煤的均匀性,防止给煤的不均匀,造成床温偏差,一旦出现床温偏差,可以适当调整给煤机的偏值,达到床温的均匀性。 5、 严格控制床温。床温越高,燃烧效率越高,正常运行控制床温在850,930?之间,在燃烧允许情况下,尽可能保持高床温。 6、 床压控制。正常运行期间,低负荷时床压控制在8,9KPa,高负荷时床压控制在7,8KPa。 7、 控制前后墙给煤。条件允许尽可能加大炉后给煤机煤量,因前墙给煤点多,前墙二次风门开度应大于后墙二次风门,以便增加前墙的燃烧份额。 8、 控制排渣的均匀性。正常运行期间所有冷渣器必须均投入运行,使沿炉膛深度排渣均匀,防止床上物料置换不均,造成床上物料颗粒度分布不均,流化燃烧不均。 9、 控制炉膛负压。实际运行中炉膛出口负压可以维持微正压运行,可以延长细颗粒在炉内停留的时间,使物料燃烧更充分。
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