采煤机精优作业法
张弛采煤机两头回刀精优作业法
主创人简介:张弛,男,1983年生,陕西韩城人,现任陕西黄陵矿业公司一号煤矿综采一队采煤技术员。自参加工作以来,从来没有放松过学习,不断提高自己的理论知识和业务水平,鼓励创新,不断将新技术,新工艺结合本队特点,优化,完善,在生产现场进行应用,取得了很好的成效。
一、实施背景
我们知道采煤机常用的进刀方式有四种。即采煤机直接推入进刀法、工作面端部留三角煤或不留三角煤斜切进刀法、工作面中部斜切进刀法、滚筒钻入进刀法。目前我队一直沿用的是采煤机不留三角煤的端部斜切进刀法,这种方式割煤速度较快,效率较高,容易保证工程质量,适用于顶板稳定的采煤工作面。但这种进刀方式要求职工具有一定的操作水平和工种间默契的配合,否则很容易出现行走轮损坏、支架碰头等的设备事故。不但影响生产,而且行走轮的造价很高,一般都在3万元以上。会给区队造成较大的材料消耗,影响职工收入。
二、主要内容
1、作业法特点:通过长期的操作经验总结出的这套作业法,通过对回刀距离和端头卧底深度的规定,大大解决了生产中损坏行走轮及支架碰头的设备事故,保证了工作面工程质量。
2、关键创新点:通过对回到距离及端头卧底量的规定,在保证工程质量的同时,节省回刀时间,便于职工掌握。 3、具体操作过程:
每次割煤深度(截深)为0.80m,采煤机前进方向的滚筒
始终为上
行割煤,另一个则为下行割煤,一次采全高,不留顶底煤。在两端头回刀时,要求回刀距离不得小于35m,卧底量不少于460mm。采煤机进刀具体操作顺序为(以机头进刀为例):
1. 当煤机从机尾采到机头回刀时,支架拉移至10架,推溜至13架,将运输机从10,23架推移为圆缓S形后,将10,23支架手把全部回零位,此时23架向后推移为全行程。
2. 为了不使机头大架子飘起,必须将机头浮煤扫干净,因此采煤机在机头割完煤后,将采煤机左滚筒向后移动3米,再次移至机头扫煤,在机头每割完1次煤至少往复3次,每次左滚筒的卧底深度都适度增加,每次增加150mm---200mm,直至增加到460mm,直至露出大架子底部及1---3架铲煤板。
3. 采煤机反向,右滚筒割顶煤,左滚筒割底煤,沿S形运输机轨道缓慢斜切进刀,此时10,23支架手把全部回零位。在煤机行进过程中,依次拉移1,10支架。
4. 当煤机左滚筒运行至23架、截深为0.8米时,按次序从23架向机头方向推溜,运输机整体呈直线。此时,采煤机反向向机头,左滚筒割顶煤,右滚筒割底煤,正常进刀。
5. 当煤机在机头回完刀后,采煤机反向向机尾,右滚筒割顶煤,左滚筒割底煤,正常进刀,至此,新的工作循环开始,端部斜切进刀也就完成了
6. 装煤方式:利用煤机滚筒叶片及运输机靠煤壁侧铲煤板,借助煤机滚筒自旋和支架为运输机提供的推力自动装煤,片帮及割煤过程中洒落在运输机外的煤由人工用锹及时装入运输机。
三、考核评价
1、通过对这种回到方式,大大减轻了两端头人员的工作强度。
2、控制了运输机的上窜下滑,杜绝了因机头、机尾大架子飘起而造成的断链事故。
3、减少了因回刀距离不够而造成的损坏行走轮或碰头的事故。
4、达到的技术性能指标和参数
(1)用了此种回刀方式我队,在行走轮的损耗数量上大大减少,以前一个采面至少需要消耗5---8个行走轮,现在一个采面最多消耗2个。
(2)工程质量得到了很大提升。
(3)2009年我队全年生产原煤289万吨,其中2009年3月设备故障率将至历史最低,生产原煤31.08万吨,日产最高
达到1.6万吨。
5、应用前景:随着我矿的进一步发展和管理水平的进一步提高,这种回刀方式必将得到推广,不管从我矿的自身条件考虑还是从效益考虑,这种回到方式无疑都是目前最好的。