[DOC] 腐蚀抑制剂在蒸发加热室中的工业试验
腐蚀抑制剂在蒸发加热室中的工业试验
第10期
2006年10月
氯碱工业
Chlor——AlkaliIndustry
No.10
Oct.,2006
【设备与防腐】
腐蚀抑制剂在蒸发加热室中的工业试验
董国胜
(中国石化齐鲁股份有限公司,山东淄博255411)
【关键词]蒸发;加热室;腐蚀;抑制剂;试验
【摘要]介绍了20万t/a隔膜法烧碱四效逆流蒸发装置I效加热室腐蚀原因,腐蚀抑制剂防腐蚀的机理及
应用腐蚀抑制剂延缓I效加热室镍材腐蚀的试验情况.
[中图分类号]TQ050.9[文献标识码]A【文章编号]1008—133X(2006)10—0039一o3
Industrialexperimentsofcorrosionresistersinevaporationheatingchambers
DONGGuo—sheng
(QiluCo.,Ltd.,SINOPEC,Zibo255411,China)
Keywords:evaporation;heatingchamber;corrosion;resister;experiment
ef Abstract:Thecorrosivereasonsforthefirsteffectheatingchamberoffour—
fectscountercurrente-
vaporatorsfor200kt/adiaphragmcausticsodaareintroduced,aswellas,thean
ticorrosivemechanismof
corrosionresistorsandtheexperimentsofusingcorrosionresistorstoretardth
enickelmaterialscorrosion
inthefirsteffectheatingchamber.
中国石化齐鲁股份有限公司氯碱厂隔膜法烧碱
蒸发装置采用的是美国西方技术(HOOKER公司),
四效逆流强制循环
(柴伦巴),烧碱生产能力为
20万t/a,其关键设备I效加热室接触碱液的材质
为镍材,由于操作工况比较苛刻,I效加热室温度高
达163oC,出I效加热室碱质量分数为43%,导致
设备严重腐蚀,I效加热室使用寿命平均仅为两年,
而每次更新费用约1300万元,不仅投资高,而且由
于设备腐蚀泄漏,制约装置长周期稳定运行,为此,
开展减缓I效加热室腐蚀,延长装置运行周期的研
究工作十分必要.
针对以上问题,通过技术交流,中国石化齐鲁股
份有限公司氯碱厂(以下简称”齐鲁石化氯碱厂”)
了解到美国罗门哈斯公司生产的VenPureAC腐蚀
抑制剂可有效地抑制隔膜法烧碱蒸发过程中普遍存
在的镍及镍衬里设备的腐蚀问题,不仅延长设备运
行周期,还可以降低烧碱溶液中镍杂质的含量,提高
烧碱产品质量.因此,齐鲁石化氯碱厂决定在I效
加热室进行VenPureAC腐蚀抑制剂工业应用试
验,以达到降低I效加热室的腐蚀,延长设备使用
寿命,减少设备维修费用,提高烧碱产品质量的目
的.
1试验原理
在I效蒸发器的加热室内,自下而上流动的介
质为含有固体氯化钠等杂质,质量分数为27%一
43%的烧碱溶液进行强制循环,温度为162.5o(=,
压力为0.2MPa(绝压),介质的强腐蚀性对I效蒸
发器加热室内的加热管,加热室本身和蒸发室产生
严重的点蚀,坑蚀等,设备损坏非常严重.简易四效
逆流蒸发
如图1.
IIIIII?
效效效效
162?110?80?55?
图1四效逆流蒸发流程图
液
[作者简介】董国胜(1965一)男,高级
师,1985年毕业于成都科技
大学化工专业,现在中国石化齐鲁股份有限公
司氯碱厂技术部工作.
【收稿日期]2006—03一I6
39
氯碱工业2006丘
1.1I效加热室腐蚀原因分析
影响I效加热室腐蚀的主要因素:?高温环境,
操作温度160?以上;?高浓度烧碱溶液的长时间
停留;?内部物料强制循环,烧碱溶液高湍流,高流
速;?碱液中固体氯化钠含量高,加热室内部冲刷严
重.
1.2VenPure@AC腐蚀抑制剂的防腐蚀原理
1.2.1使腐蚀反应逆向进行
Ni+OH一+H20.”HNi02-+H2.
VenPure@AC水解产生的氢气可以使反应逆向
进行,抑制腐蚀.
1.2.2形成镍化合物保护层
HNiO2-+VenPure@AC:.”NiO+惰性化合
物,NiO和惰性化合物形成的保护层可以使镍设备
免于腐蚀.
1.2.3产生保护性的电化学环境
VenPure@AC腐蚀抑制剂使阴极钝化(如图2
所示).
图2E—pH值图
2试验目的和试验过程
(1)试验目的.该试验是根据罗门哈斯公司提
供的VenPure@AC腐蚀抑制剂及加入量来考查碱中
镍含量是否下降,判断镍设备腐蚀是否受到抑制.
(2)试验过程.该试验分两个阶段进行.第一
阶段是:VenPureAC腐蚀抑制剂加入量占I效碱
液总进料量0.004%情况下进行的试验;第二阶段
是:VenPureAC腐蚀抑制剂加入量占I效碱液总
进料量分别是0.003%和0.004%两个条件下进行
的试验.
(3)采用的所有容器,管线及接触VenPure~AC
腐蚀抑制剂的材料均为不锈钢材质.
(4)试验过程每隔4h取样一次,根据碱中镍含
量降低或升高来判断对设备的腐蚀情况.
3试验结果与分析
3.1第一阶段试验产品中镍含量分析
第一阶段(2005年)试验碱中镍含量分析结果
如表1所示.
表1第一阶段(2005年)试验碱中镍含量分析结果
04一O7
04—08
04—09
04一lO
04一l2
04—14
04一l6
10:30
09:00
13:30
2l:30
0l:00
05:00
02:00
1.99×10
0.98×l0
1.16×10碱中Ni质量分数平均
1.19×10为1.44×10(取部
1.33×10—6分数据)
1.42×10
1.29×10
:VenPure~AC腐蚀抑制剂加入量0.004%.
第一阶段试验趋势图如图3所示.
4.
4.
3.
3.
2.
如2.
z1
.
1,
O.
-
50O50l00l50200250300
时间/h
图3第一阶段试验趋势图
由图3可见,加入Venpure@AC48h后产品中
镍含量明显下降,平均值从4.21X10降到1.44X
l0一,并在Venpure@Ac加入量0.004%情况下镍
含量基本保持稳定.
3.2第二阶段试验产品中镍含量分析
由于VenPureAC腐蚀抑制剂市场销售价格较
高,为降低成本,齐鲁石化氯碱厂决定降低腐蚀抑制
剂的加入量,以检测抑制腐蚀效果的变化情况.表
2为第二阶段试验产品中镍含量分析结果,图4为
第二阶段试验趋势图.
表2第二阶段(2005年)试验产品中镍含量分析结果
第l0期董国胜:腐蚀抑制剂在蒸发加热室中的3-业试验
续表2
2
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Z
图4第二阶段试验趋势图
从图4可以看出:VenPure(8)AC加入量在
0.004%,0.003%时产品中的镍含量趋势不同.在
VenPure@AC加入量0.004%时,产品中镍平均质量
分数为1.44×10一;在VenPureAC加入量
0.003%时,产品中镍平均质量分数上升至2.44×
l0一,再次升高VenPure@AC加入量到0.004%时,
产品中镍平均质量分数则下降至1.42×10一,表明
VenPureAC加入量较少对抑制腐蚀作用减轻,防
腐效果下降,因此VenPureAC加入量应不低于
0.004%.但VenPure@AC加入量超过0.004%,根
据罗门哈斯公司提供在国外同类装置上应用的经验
可知,产品中镍含量下降幅度很小,且生产成本上升
幅度较大,从实际出发,加入量在0.004%较适宜.
4经济效益
4.1降低成本
取试验前后各21天的装置实际运行数据,试验
前(5月17日,6月6日)为:烧碱产量13725t,蒸
汽消耗30120t,蒸汽单耗2.1t,平均诜效周期27
h/次,洗效次数18,洗效耗水量4500t;试验期间(6
月7日,27日)为:烧碱产量12322t,蒸汽消耗
23475t,蒸汽单耗1.91t,平均洗效周期22h/次,
洗效次数25.2,洗效耗水量6300t.
以上数据分别取试验期间和试验前21天的数
据,可以看出,在试验阶段,洗效周期明显缩短,平均
减少27—22=5(h/次).蒸汽单耗下降2.10—
1.91=0.19(t),由于洗效次数多,多耗水6300—
4500=1800to交流电消耗基本持平.
按蒸汽价格117~F_/t,水价格2.77t,年生产
烧碱20万t(100%)计算,降低蒸汽消耗每年节约
资金:0.2×200000×117=468万(元),由于耗水
增加,增加费用:365?21×1800×2.77=
8.6661万(元),如洗效周期缩短不影响产量,将降
低生产成本468—8.666=459.334(万a).
4.2节约设备更换,维修费
装置运行多年来I效蒸发器平均两年更换一
台,目前更换费用为1330万台,由产品中镍含
量降低一半推算设备运行寿命延长一倍计算,将节
约镍蒸发器更换成本为:1330万元?2=665万元.
4.3VenPureAC每年消耗费用
按装置运行8000h,VenPure@AC加入量4kg/
h,单价7.8万t计算,消耗费用为:8000h×4
kg/h×7.8万t=249.6万a.
4.4经济效益
每年节约费用为:459.334万元+665万元一
249.6万元=874,734万元.?
5结论
根据两阶段640h140个样品分析结果的趋势
可得出结论:VenPureAC加入量在0.004%时,产
品中的镍含量降低60%以上,镍的腐蚀大大减缓,
延长I效加热室的使用寿命一倍以上,有效减少设
备更新费用;能提高烧碱的质量,减少蒸汽的消耗,
在保证不影响产品产量的前提下,使用该腐蚀抑制
剂后经济效益每年可达874多万元.问题讨论:但
在试验期间出现洗效周期明显缩短,由试验前平均
28h缩短到22h,从而影响装置的生产负荷.经调
研和技术交流,在国外四效逆流蒸发装置应用Ven.
PureAC腐蚀抑制剂的用户l0多年来未出现影响
工艺问题,在本装置上出现的洗效周期缩短问题还
有待进一步探索并寻求解决办法.[编辑:董红果]
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