不锈钢(316L)小管的TIG焊接技术
不锈钢(316L)小管的TIG焊接技术
DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2012.11.082
不锈钢(316L)小管的TIG焊接技术
丁海城肖毅邓俊
中国工程物理研究院,四川绵阳621900
摘要
鸽极氩弧焊(TIG)焊接细径薄壁不锈钢管
(直径中2mm,中4mm壁厚0.2mm,0.5rnm)
与小型工艺阀门接头时易出现漏率和通径达
不到
,焊接参数不容易确定,操作难度
大,背气保护难度大等问
,在设备,焊前
清理,接头优化
,等方面提出了改进措
施,形成了细径薄壁不锈钢管与阀门接头焊
接的新工艺,焊接后工件的密封性较好,通
气性满足较高的要求.
关键词
细径;氩弧焊接;改进
引言
细径薄壁不锈钢管与工艺阀门接头进行
焊接时,因原焊接接头形式设计不够合理,
造成细径薄壁不锈钢管与工艺阀门接头焊接
的产品漏率高,通气性差,成功率低,本文
针对这些问题,提出了改进
,以满足相
关焊接工艺的要求.
1.细管不锈钢焊接工艺存在的问题
细管焊接到直径和壁厚都相对较大的变
径接头上过去存在以下问题:
1.1漏率达不到要求:焊接后,工件漏
率指标在10_.Pa.m/s,达不到l0-9pa.m/s
的要求.
1.2通径不满足要求:因不锈钢的导热
性差,管道焊接过程中局部的高温会导致焊
接部位的剧烈热膨胀,加上焊接部位的高温
熔化,在细管焊接时极易出现塌陷及堵管现
象,无法达到通径大干50%的要求.
1.3焊接参数不易设定:两工件尺寸相
当设 差悬殊,难以实现很好的融合和连接.
定适合细管焊接参数时,较大的变径接头在
焊接过程中会出现未融合的缺陷;当设定适
合变径接头焊接参数时,细管就容易焊穿,
出现塌陷及堵管的问题.
1.4操作难度大:细管焊接过程中,细
微的手法变化及焊接参数变化会明显影响焊
接质量.
1.5背气保护难度大:钨极氩弧焊在焊
接不锈钢,特别是奥氏体不锈钢时,焊管背
面需要进行背气保护,否则将产生严重的氧
化,影响焊缝成形和焊缝质量.由于管径
细,不易进行背气保护.
2.焊接工艺的改进措施
为解决细径薄壁不锈钢与工艺阀门接头
在氩弧焊接中存在的技术问题,以满足焊接
要求,本文对焊接结构进行优化设计,提出
了以下措施:
2.1设备要求:由于管径细,壁厚薄,
要采用较小的焊接参数,因此使用的氩弧焊
机要求具有高频引弧性能,焊接电流具有递
增和衰减性能,焊接电流在小电流下具有很
好的稳弧性能等基本功能.
2.2焊前清理:氩弧焊(TIG)焊接过
程中对污染极为敏感,尤其是焊管内的污物
对有较高漏率要求的焊接产品有明显的影
响.因此焊前必须对焊管
面,内部,焊缝
区及焊丝上的油脂,污物,锈渍进行清理.
2.3焊接接头结构优化设计:
原设计的焊接结构见图1,为对接环形
角焊缝的接头形式.其中小管管体为
2ramX0.5ram,接头为6mmX2ram,
这种结构形式在焊接过程中由于两者尺寸相
差悬殊,难以实现很好的融合和连接;小管
壁厚仅0.5mm,焊接时极易出现塌陷及堵
管,即使焊接成功也不易达到较高的通径要
求;管道过细不便对焊管内部进行氩气保
护,焊缝会产生氧化;手工填充焊丝不均匀
也会影响焊缝质量.
图1初始焊接接头结构示意图
州t图2优化设计后焊接结构示意图
为了保证焊接质量,避免出现上述焊接
缺陷,对初始接头结构做了优化设计,见图
2(a):加工一根过渡短管,管长10mm,
其外径与接头相同,内径与小管相同,在端
面上加工一台阶,尺寸为中4×1ram,台阶
高度为0.5mm;待焊小管管体插入过渡管
内,端面高出台阶1ram.优化设计后,焊
接结构见图2(b):由对接环形角焊缝变
为类似平面薄板端接焊缝,焊区接头尺寸相
差不再悬殊,较易选定合适的焊接参数,使
两工件能很好的融合和连接;焊接时错边高
127一
出端作为填充金属与焊缝熔合,不必再手工
填充焊丝,保证了材质的一致性,减少了焊
接过程中影响焊接质量的人为因素,且结构
优化后氩气对焊缝保护良好,因此不必在焊
缝背面进行氩气保护.接头结构经过改进
后,彻底解决了上述对接环形角焊缝接头形
式焊接时出现的问题,保证了较好的焊缝质
量,达到了较高的技术指标.图2(C)为焊
后示意图,图2(d)为将接头与过渡短管
焊接后的最终产品.
2.4焊接参数设定:钨极直径
中1.0mm,电流12A,14A,电压10V,喷
嘴直径8mm,氩气流量8L/min,焊丝直
径0.8mm,材质成分接近母材,引弧电流
6A,收弧电流4A,电流衰减时间2.0S.
2.5焊接操作过程:焊接操作需要进行
针对性训练,主要包括:过渡管的装配,定
位焊,焊枪的角度,电弧的起弧位置,电弧
的长度,熔池的形成和大小的控制等等.
3.工艺改进前后效果对比
对原接头设计进行了修改,采用新工艺
焊接了3个试样,与原设计焊接的两个试样
进行了对比,结果如表1所示:
表1焊接前后效果对比表
试样漏单辉后
焊后通径率
编号Pa.1lrl/s缺陷
气阻大.无法有缩孔,原
{3.7×1O
测试塌陷
工
气阻大,无法有缩孔,艺
249×10
测试塌陷
新{46X10-1o80%无缺陷
工22.3X10Io70%无缺陷
艺335X10’’07O%无缺陷
从表1可以看出,采用新的接头形式和
改进后的焊接工艺,工件的漏率达到l0.
Pa.m/s,满足技术指标要求;通径率达到
70%,80%,无缩孔,塌陷等缺陷.
4.结语
采用改进措施和焊接参数在微调焊接
后,成功完成中1.3mmX0.2mm的细径薄
壁不锈钢管与变径接头的焊接(原有工艺只
能完成中2mmX0.5mm的细径薄壁不锈钢
管与变径接头的焊接),大大拓宽了氩弧焊
焊接细管薄壁不锈钢管的应用范围.
作者简介
丁海城(1973一).男.江苏无锡人,技师
从事焊接技术研究.