220 t/ h 循环流化床锅炉分离器技术改造
Technical Retrofit of Separators for 220 t/ h CFB Boilers
孔凡新 , 刘建平 , 赵永刚
(大连市热电集团有限公司香海热电厂 , 辽宁 大连 116021)
摘要 : 介绍大连市热电集团有限公司香海热电厂 HG- 220/ 918 - L. YM15 型循环流化床锅炉在运行中出现的回料及床料粒
度大、流化风量偏大、飞灰含碳量高等问
。根据几年的实际运行经验 , 经过认真分析、测算 , 找出了问题的原因 , 并对
锅炉进行了技术改造。改造后的运行效果良好 , 锅炉效率得到提高 , 达到了锅炉技术改造的目的。
关键词 : 循环流化床锅炉 ; 旋风分离器 ; 粒度 ; 温度
[中图分类号 ]TK223. 4 TK229[文献标识码 ]B [文章编号 ]1004 - 7913 (2004) 11 - 0042 - 02
循环流化床锅炉的旋风分离器是锅炉的关键部
件之一 , 它的主要作用是将大量的高温循环物料从
气流中分离出来 , 送回的燃烧室 , 维持炉内的流化
状态 , 保证燃料和石灰石的多次循环、反复燃烧和
反应 , 提高循环倍率。因此 , 循环流化床锅炉分离
器的性能 , 将直接影响锅炉的运行工况。
大连市香海热电厂的 2 台 HG - 220/ 918 - L.
YM15 型循环流化床锅炉于 2000 年投入运行 , 经过
调整后运行状况基本稳定 , 但在运行中出现回料粒
度大回料量少、流化风量偏大、飞灰含碳量高、排
烟温度高等问题。通过美国 FW 公司对分离物料的
粒径测试表明 , 分离器的分离效率与设计要求有一
定的差距 , 针对上述情况 , 在 2002 年对 1 台锅炉
的旋风分离器进行了改造。
1 HG - 220/ 918 - L. YM15 型循环流化床
锅炉概况
HG- 220/ 918 - L. YM15 型循环流化床锅炉是
引进美国福斯特惠勒公司的技术 , 由哈尔滨锅炉厂
转化生产的 HG- 220/ 918 - L. YM15 型高压循环流
化床锅炉 , 该锅炉为高压参数、单锅筒、自然循环
蒸汽锅炉 , 采用循环流化的燃烧方式。锅炉的分离
机构为高温旋风分离器 , 两侧布置。分离器改造前
的结构简图如图 1 所示。
图 1 改造前旋风分离器结构简图
1 ———下料管 ; 2 ———圆锥体 ; 3 ———圆筒体 ; 4 ———进气
口 ; 5 ———顶盖 ; 6 ———中心筒
改造前的主要运行参数见表 1。
2 改造前存在的主要问题
211 循环方面问题
在对分离器的分离效率方面进行分析、测试时
发现 , 回粒粒度大、流化风量高、飞灰含碳量高、
受热面冷渣器磨损严重。该分离器的分离效果没有
达到设计的要求。经过分离器的飞灰颗粒中大于
011 mm 的颗粒的比例为 617 % , 说明分离器的分离
效果不好 , 对小粒径的颗粒捕捉能力差 , 导致回粒
颗粒偏大回粒量小、飞灰含碳量偏高 , 很大一部分
细颗粒物料无法重复循环、燃烧。床料粒度大 , 流
表 1 改造前的主要运行参数
分离器分
离效率/ % 平均床温/ ℃
流化风量
所占比例
/ %
排烟温度/
℃
飞灰含
碳量/ % 循环倍率
电场飞灰粒
度/μm
50 %MCR ≤90 800~830 50 150~155 18 ≤10 倍 ≤150
70 %MCR ≤93 870~900 50~55 160~165 14~16 ≤12 倍 ≤150
100 %MCR ≤95 920~950 60 以上 170~175 12~14 ≤15 倍 ≤150
24 东北电力技术 2004 年第 11 期
化风量相应加大 , 炉膛内的受热面、排渣系统的磨
损也会加剧。飞灰颗粒偏大也加重锅炉尾部受热面
磨损 , 在停炉检修过程中发现 , 锅炉的水冷壁以及
螺旋冷渣器的磨损很严重。
212 温度和脱硫方面问题
运行过程中床料温度偏高 , 设计温度为 810~
899 ℃, 实际温度 920~980 ℃; 排烟温度偏高 , 设
计温度为 149 ℃, 实际温度为 160 ℃等现象。出现
以上现象的原因是旋风分离器的出力不足、效率
低、回粒量不够造成的。回粒量少 , 使床料温度降
不下来 , 排烟温度偏高。另外锅炉脱硫采用石灰石
粉 , 由于床温偏高 , 超过石灰石与二氧化硫最佳反
应范围 , 降低了脱硫效果。
3 旋风分离器的技术改造
为解决以上问题 , 提高旋风分离器的出力 , 香
海热电厂于 2002 年 7 月对 1 号锅炉的旋风分离器
进行了技术改造 , 改造后的结构简图如图 2 所示。
311 增加中心筒的长度
由于旋流在中心管与筒体壁面之间运动 , 因此
中心筒插入的深度直接影响分离器的性能。中心管
太短 , 会造成气体短路而减低分离效率。试验表
明 , 中心管在一定的长度范围内 , 随着中心管长度
的增加 , 分离效率提高。当中心管的长度是入口部
分高度的 015 倍左右的范围内时分离效率达到最
高。因此 , 为了提高分离效率 , 这次循环流化床锅
炉高温旋风分离器改造中 , 将中心管长度增加到入
口部分高度的一般左右。
图 2 改造后旋风分离器结构简图
1 ———下料管 ; 2 ———圆锥体 ; 3 ———圆筒体 ; 4 ———进气口 ;
5 ———顶盖 ; 6 ———中心筒 ; 7 ———加长中心筒 ; 8 ———增加
耐磨料层
312 改变分离器入口截面积
通过增加高温旋风分离器进口耐磨料层的厚
度 , 减少进口面积增大进口烟气流速来提高分离效
率 (见图 2 所示) 。进口烟速在一定范围内越高 ,
分离效率越高 , 但运行阻力也越大。进口烟速过
高 , 二次携带严重 , 却使效率降低。另外 , 烟速过
大 , 压力损失也大大增加 , 能量损耗太大 , 而且也
会加速对分离器本体的磨损 , 使运行寿命降低。因
此 , 根据文献 [ 2 ] 中介绍在设计旋风分离器时 ,
既保证分离效率又考虑能量消耗 , 一般进口烟速取
15~25 m/ s。本次改造设计时 , 旋风分离器入口烟
气流速由原来的 20 m/ s 增加到 2313 m/ s , 回料粒
度将达到 70μ/ m , 飞灰中大于 011 mm 的颗粒由改
造前 617 %降为 116 % , 尾部烟气中的细灰颗粒减
少 , 降低了尾部受热面的磨损。
4 改造后取得的效果
香海电厂进行了改造前后的对比试验 , 见表
2。
表 2 对比试验汇总
项目 改造前 改造后
飞灰含碳量 % 13 911
入口烟气流速/ (m·s - 1) 20 2313
≥011mm 的颗粒浓度 % 617 116
220T/ H负荷床温/ ℃ 987 962
表 2 结果表明在单独燃用鹤岗煤且同等负荷下
(55 %额定负荷) 飞灰含碳量由 13 %降至 911 %。
据计算仅这一项 1 台炉每年可节省燃煤费用约 20
万元。同时改造后还有以下优点。
a. 分离器效率有所提高。改造后大于 011
mm的颗粒由改造前的 617 %降为 116 %。它的直接
好处就是参与循环的物料量明显增加 , 而且这一部
分的物料质量很好 , 改善了炉膛内床料的质量从而
增加炉膛的对流换热系数 , 减少炉膛及尾部受热面
的磨损 , 减少了冷渣器的磨损。
b. 回料量增加 , 回料腿温度趋于正常 , 减轻
回料腿结焦 , 有利于
。回料量的增加使锅
炉的平均床温下降 10~15 ℃。2002 年冬季供热时
1 号炉负荷长期在 220 t/ h 运行 , 而床温最高为
962 ℃, 比改造前同等负荷 (200 t/ h) 温度降低近
20 ℃。极大的改善了锅炉运行状况。
c. 降低风量配比 , 从而降低厂用电。由于床
料变细 , 作为流化风的一次风量也将减少 , 这样一
次风机出力也随着降低 , 氧量降至 3 %~315 %左
右 , 引风机的功率也降低 , 厂用电自然就降了下
来。按风机电流减少 5 A 计算 , 一次风机功率为
1 120 kW , 额定电流 123 A , 每天可省厂用电1 100
kW·h。
(下转第 52 页)
342004 年第 11 期 东北电力技术
表 1 故障原因及排除办法
故障现象 原因分析 排除
“允许启动”指示灯不亮
“禁止启动”指示灯不灭
指示灯线路松动或灯泡损坏
动极板未复位
电阻液液位过低
限位开关或中间继电器受损
紧固线路 , 更换灯泡
按动复位按键 , 使之复位
增加电阻液
检修更换
“液位显示”指示灯不亮
电阻液液位过低
接线松动或灯泡损坏
适量增加电阻液
紧固接线、更换灯泡
过载报警
限位开关失灵或线路故障
热继电器误动作
检查并紧固线路
调整热继电器
主电机不启动
被拖动设备负载过大
电阻液阻值过大
适量减轻负载
调整电阻液阻值
启动电流大
电阻液阻值偏低
启动行程过短
调整电阻液阻值
调整行程装置
c. 调试水电阻柜及加注电阻液时应在高压断
电情况下进行 , 以保证安全。
217 保养与维护
为了使水电阻长期稳定工作 , 应进行以下日常
保养与检查。
a. 水电阻液位是否在规定范围。
b. 各电气元件是否受损或松动。
c. 传动机构有无异常噪音 , 并加注黄油。
d. 限位开关是否正常 , 调节皮带松紧。
故障情况及排除方法见表 1。
3 结束语
采用水电阻柜启动 6 kV , 3 200 kW 主风机 ,
为中压大功率电机的启动找到了一条很好的途径 ,
值得推广应用。
参考文献 :
[1 ] 韩茂祥. 3 200 kW主风机的启动 [J ] . 电气开关 , 2004 , (3)
[2 ] 张修正. 化工电气
[M] . 北京 : 化学工业出版社 , 1994
作者简介 :
王延来 (1968 - ) , 男 , 学士 , 现工作于齐化集团动力厂。
(收稿日期 2004 - 07 - 08)
(上接第 43 页)
d. 降低受热面及冷渣器磨损。减少磨损就意
味着降低检修费用 , 减少因磨损而出现的停炉次
数。每年减少一次停炉就可减少费用 15 万元。
旋风分离器分离效率的高低对锅炉效率的影响
非常大 , 香海热电厂在这方面进行了有益的尝试 ,
主要目的就是想通过提高分离效率在经济效益上有
好的回报。当然 , 分离效率的高低并不仅仅取决于
设备 , 运行人员的操作也是其影响因素之一。
4 结束语
旋风分离器改造后 , 提高了旋风分离器分离效
率 , 减少了烟气中的飞灰含量 , 降低了尾部受热面
的磨损。随着循环倍率的提高 , 物料在炉内的停留
时间加长 , 降低了飞灰含碳量 , 提高了锅炉的燃烧
效率。分离效率提高后 , 返料量增加 , 床料粒度减
小 , 床料的流化风量、流化效果趋于合理 , 炉膛床
温有所降低 , 增大了石灰石的反应性能 , 脱硫效率
得到提高 , 提高了锅炉运行的整体经济效益。
参考文献 :
[1 ] 顾亚平等. 循环流化床锅炉循环系统的设计 [J ] . 锅炉技术 ,
1999 , (12) : 4~8
[2 ] 岑可法等. 循环流化床锅炉理论设计与运行 [M] . 北京 : 中
国电力出版社 , 1997
[3 ] 赵旺初. 环流化床锅炉在我国的现状和发展 [J ] . 锅炉技术 ,
1997 , (2) : 7~14
作者简介 :
孔凡新 (1965 - ) , 男 ,
师 , 学士 , 从事热电厂设备管理
工作。
(收稿日期 2004 - 06 - 29)
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