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优化工艺操作提高粗苯收率

2011-05-07 3页 pdf 141KB 46阅读

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优化工艺操作提高粗苯收率 I 煤乏处理与化产加工 l 率。 优化工艺操作提高粗苯收率 邯郸钢铁公司焦化厂 赵建强 刘洲平 陈成敬 摘 要:通过适当调整循环洗油量,保证了粗苯蒸馏效果,提高了粗苯收 关键词:循环洗油 粗苯 蒸馏 1 l司题的提出 我厂一回收车间粗苯工序采用的是与年产60万吨焦炭相配套的管式炉加热富 油、水蒸汽蒸馏脱苯,两塔生产两苯的工艺流程。在进入冬季以后,出现蒸馏操 作控制不稳定,分缩器顶部温度变化幅度大,分离器油水分离不清,贫油含苯高, 重苯里含轻苯多,重苯分离效果不好,粗苯收率降低。 2 原因分析 2.1 富油温...
优化工艺操作提高粗苯收率
I 煤乏处理与化产加工 l 率。 优化工艺操作提高粗苯收率 邯郸钢铁公司焦化厂 赵建强 刘洲平 陈成敬 摘 要:通过适当调整循环洗油量,保证了粗苯蒸馏效果,提高了粗苯收 关键词:循环洗油 粗苯 蒸馏 1 l司的提出 我厂一回收车间粗苯工序采用的是与年产60万吨焦炭相配套的管式炉加热富 油、水蒸汽蒸馏脱苯,两塔生产两苯的工艺。在进入冬季以后,出现蒸馏操 作控制不稳定,分缩器顶部温度变化幅度大,分离器油水分离不清,贫油含苯高, 重苯里含轻苯多,重苯分离效果不好,粗苯收率降低。 2 原因 2.1 富油温度低。提高富油预热温度则富油中粗苯组分的蒸汽分压增大,有 利于粗苯组分蒸出,其次脱苯塔底贫油温度也相应升高,贫油中各组分分压增大, 粗苯蒸出率增大。当贫油含苯及其它条件一定时,随着富油预热温度升高,直接蒸 汽耗量减少,当富油预热温度由140℃提高到l80℃时,直接蒸汽耗量可降低一半以 上。进入冬季后,由于焦炉煤气热值比高炉煤气、转炉煤气高,轧钢系统用户用量 增加,公司宏观调节焦炉煤气,供给管式炉煤气压力低,煤气量减小。虽然多次清 理管式炉燃烧器喷嘴,调节烟囱吸力,调节风门进空气量,都没有明显效果。富油 预热温度低,有时竟达到135℃,因富油中粗苯组分的蒸汽分压小,不利于粗苯组 分的蒸出,同时,脱苯塔底贫油温度也低,贫油中各分压变小,粗苯的蒸出率降低, 引起贫油含苯升高,影响洗苯效果。需要通过增加蒸汽量来弥补富油温度低的状况。 2·2 过热蒸汽温度低。直接蒸汽温度高,在脱苯塔内,过热蒸汽直接与富油 逆相接触,提高了富油预热温度,使粗苯的蒸出率增加。贫油含苯降低,也可降低 直接蒸汽耗量。因煤气量的限制,在管式炉中加热的直接蒸汽最高温度为270℃, 远远低于330℃要求,且蒸汽管线长,满足不了冬季的正常生产。也必须增加直 接蒸汽量来保证生产。 2·3 蒸汽压力小、不稳定,波动大。由于冬季蒸汽用户增加用量增多,外 厂供应蒸汽压力明显不足,比夏季(0.5MPa)低,不足0.4MPa,蒸汽压力自动调 一375— 螵乞处理与化产加工 节阀门已不能调节蒸汽压力上限,自动调节阀门已全打开,供应的蒸汽全部进入管 式炉、脱苯塔,因供应蒸汽压力低、量不够、含水多、不稳定,波动大。导致脱苯 塔操作困难,分缩器出口温度不容易控制,变化幅度大85~95℃,少许洗油进入粗 苯,两苯塔的回流量调节不稳定,回流量变化幅度大,造成两苯塔塔顶温度变化频 繁,精馏效果差,少量轻苯进入重苯。由于操作不稳定,重苯里含有部分轻质洗油 和少量的轻苯,其密度与水比较接近。在向外排水时,夹带少许重苯外排,造成重 苯产量下降,粗苯收率降低。重油分离器、轻油分离器油水比重接近,分离不清, 水在外排中夹带油。正常操作破坏,洗油质量变坏比较快,洗苯效果变差,只好加 大洗油再生频度,增加蒸汽耗量,而蒸汽压力不足,更加影响蒸馏效果,会使脱苯 塔贫油含苯高;分缩油含苯量不稳定,比较高,也会使贫油含苯增加(粗苯工序分 缩油回到贫油槽),洗苯效果变差,粗苯的蒸馏效果变差,共同影响粗苯收率。 3 整改措施及效果 通过分析可以看出,富油预热温度和直接蒸汽量及温度是影响粗苯蒸馏效果和 正常操作的重要因素。是造成操作不稳定,粗苯收率降低的重要原因。在正常操作 情况下,富油中粗苯含量及脱苯塔内的总压基本是稳定的。富油预热温度及直接蒸 汽温度是影响直接蒸汽耗量的主要因素,而且它们之间相互影响。在煤气量不足的 情况下,管式炉不能提供给富油和蒸汽足够的热量,使富油和蒸汽达到规定的温度。 如果减少富油流量,即降低循环洗油量,使富油预热温度升高,则粗苯组分的蒸汽 分压大,使粗苯组分蒸出率加大。由于增加了富油预热温度,则脱苯塔底贫油温度 也相应升高,贫油中各分压增大,粗苯的蒸出率也增大,蒸汽用量可以减小;循环 油量降低,在保证洗苯效果的情况下,则富油中粗苯含量增加,由蒸馏原理可知, 粗苯的蒸汽分压增大,可以减少直接蒸汽量。入管式炉的蒸汽用量降低,使直接蒸 汽温度升高,可以反过来弥补蒸汽量的不足。现阶段的循环洗油量为开工时的设计 流量,并已考虑到负荷的变化及全年温差等影响洗苯的因素。进入冬季,贫油温度 可以控制到所需要的要求(25℃~27℃),在保证洗苯塔后煤气含苯不超标的情况 下,适当降低循环洗油量,进行生产操作。经过一周的试验,将循环油量减少8%, 结果所需蒸汽量减少,蒸汽压力达到稳定的控制范围。其它各种参数调节正常,油 水分离器操作正常,重苯与水分离效果变好,贫油含苯降低,保证了操作的稳定性, 提高了粗苯收率。另外,电耗、油耗、水耗、设备负荷等也降低,优化了生产系统。 循环洗油量调节前后效果对比表 含苯(g/1) 蒸汽 对比 富油温度 塔后含苯 粗苯 分缩器 富油 贫油 (℃) 压力 温度 MPa ℃ (g/m3) 收率 温度℃ 调前 1.4~1.6 0.4~0.6 140~145O.38 260 1.2~1.5 0.97 86 调后 1.8~2。0 0.2~0.32155~1580。35 3202。0~2.05O。99 9l 一326— 爆乞处理与化产加工 4 操作注意事项 4.1 在试验时,洗苯塔液位控制在1米左右,比正常液位要低,防止流量 降低时出现塔内洗油液位突然升高封管道煤气,循环油槽液位在1.5米,防止分 离器油不能流入贫油槽内,出现油水倒置,从水出口外排出洗油。 4.2 入脱苯塔的蒸汽压力要适当降低,达到可控制范围或者改为手动调节, 防止蒸汽突然增加造成油水分离器窜缸。 4.3 循环洗油量降低幅度要慢要小,过快过大煤气夹带洗油严重,并及时 调节贫油洗苯温度,洗苯贫油温度低于煤气温度,富油带水多容易出现上述事故。 4.4 根据油水分离器的情况,适当调节分缩器,保证轻、重分缩油分离器 油水分离正常。 4.5 要在生产稳定的情况下进行,严格禁止循环洗油在带水超标的情况下 进行试验 4.6 在进行试验时,做到外界与系统隔离,不要往系统加油、返液下槽油, 不要排渣,以免出现跑油、收集资料不准确等情况。 参考文献: 《化产工艺学》 库咸熙 北京:冶金工业出版社 《焦化厂化产生产问答》 范伯云李哲浩北京:冶金工业出版社 一327—
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