为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

大同调试电气总结

2010-11-11 9页 doc 47KB 22阅读

用户头像

is_098728

暂无简介

举报
大同调试电气总结大同二电厂调试总结 国电山西大同二电厂8#机组 电气专业调试总结 编写:王金龙 日期:2005-7-10 河北省电力建设第一工程公司调试队 1设备系统概述 1.1系统简介: 国电大同发电有限责任公司8号机组设计为600MW直冷汽轮发电机组。机组采用发电机变压器组单元接线。主变采用西安变压器厂生产的三台单相式变压器。发电机励磁方式采用GE公司的静态自并励励磁系统。高压厂用变压器采用保定变压器厂生产的变压器,厂用备用电源接至本厂内220KV配电装置,厂用备用变压器采用保定变压器厂生产的两台三相分裂绕组带有有载调压分接的变压器,发变...
大同调试电气总结
大同二电厂调试 国电山西大同二电厂8#机组 电气专业调试总结 编写:王金龙 日期:2005-7-10 河北省电力建设第一工程公司调试队 1设备系统概述 1.1系统简介: 国电大同发电有限责任公司8号机组设计为600MW直冷汽轮发电机组。机组采用发电机变压器组单元接线。主变采用西安变压器厂生产的三台单相式变压器。发电机励磁方式采用GE公司的静态自并励励磁系统。高压厂用变压器采用保定变压器厂生产的变压器,厂用备用电源接至本厂内220KV配电装置,厂用备用变压器采用保定变压器厂生产的两台三相分裂绕组带有有载调压分接的变压器,发变组保护为北京光耀公司生产的微机型综合保护及MPM101微机型综合保护,发变组系统内所有开关控制回路、同期回路、厂用电源快切回路、测量回路、励磁回路、机组保护信号均通过热工DCS分散控制系统进行控制。高压厂用系统分别配置10.5KV A、B段及3.15KV A、B段。厂用低压系统采用低压动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)两极供电方式,分为汽机PCA、B段、锅炉PCA、B段、检修PC、照明PC段、照明MCC段、等离子PC段、保安PC段及汽机A、B、C、锅炉A、B、事故照明保安MCC段等。10KV、3KV电气系统由电源进线、母线电压互感器变压器、电动机、分段等组成。10KV开关柜装设美国GE公司VB2型防跳真空断路器,3KV开关柜装设美国GE公司VB2型防跳断路器及CR193型真空接触器,开关柜装设MPM100A做为电源进线保护MPM200A、 MPM200D、做为变压器与电动机保护,低压开关主要采用3WLETU45B过流脱扣器和3VL3UF50型保护。直流系统电源110V做为操作和信号电源,整个系统以柴油发电机组做为厂用系统的事故保安电源。此台机组最大的特点是等离子点火系统与空冷系统。 1.2设备的规范 1.2.1发电机 型号:QFSN-600-2YHG 额定功率:600MW 额定电压:20KV 额定电流:19245A 额定功率因数:0.9 额定频率:50HZ 额定转速:3000rpm 额定励磁电压:421.8V 额定励磁电流:4128A 空载励磁电流:1400A 冷却方式:水-氢-氢 额定氢压:0.4Mpa 额定效率:98.9% 短路比:0.52 绕组连接方式:YY 1.2.2主变压器 型号:DFP-240000/500 额定容量:3*240MVA 额定电压:550/√3-2*2.5/20KV 接线组别:YNd11 冷却方式:ONDF 短路阻抗:14.25%` 1.2.3高压厂用变压器 型号:SFS-45000/20KVA 额定容量:45000/36000/9000KVA 额定电压:20±2*2.5/10.5/3.15KV 接线组别:Dyn1yn1 冷却方式:ONAN/ONAF 短路阻抗:高-低I:9.04%高-低II:30 % 1.2.4励磁变压器 型号:DTE -2000/20 额定容量:3*2000KVA 额定电压:20000/√3/890V 接线组别:Yd1 短路阻抗:5.99% 1.2.5低压变压器 1.2.5.1除尘、汽机变压器(共5台) 型号:SCB10-2000/10.5 额定容量:2000KVA 连接组别:Dyn11 额定电压:10500/400V 额定电流:110/2887A 阻抗电压:7.70% 冷却方式:AN/AF 额定频率:50HZ 1.2.5.2锅炉工作变压器(2台) 型号:SCB10-1250/10.5 额定容量:1250KVA 连接组别:Dyn11 额定电压:10500/400V 额定电流:68.7/1804A 阻抗电压:7.70% 冷却方式:AN/AF 额定频率:50HZ 1.2.5.3照明变压器(1台) 型号:SCB8-800/10.5 额定容量:800KVA 连接组别:Dyn11 额定电压:10500/400V 额定电流:44/1154.7A 阻抗电压:6.05% 冷却方式:AN/AF 额定频率:50HZ1.2.5.3 1.2.5.4检修变压器(1台) 型号:SCB9-630/10.5 额定容量:630KVA 连接组别:Dyn11 额定电压:10500/400V 额定电流:34.6/909.3A 阻抗电压:5.75% 冷却方式:AN/AF 额定频率:50HZ 1.2.5.5空冷变压器(6台) 型号:ZSCB10-2500/10.5 额定容量:2500KVA 连接组别:Dyn11(Y,yn0) 额定电压:10500/400V 阻抗电压:10.7% 冷却方式:AN/AF 额定频率:50HZ 1.2.5.6整流变压器(20台) 型号:ZZDJ-2000mA/72kV-HW B10-2500/10.5 额定容量:216KVA 一次电压:380 V 二次电压:72KV 1.2.5.7柴油发电机 型号:1340DFLF 额定功率:1340KW 输出电压:380 V 额定电流:2545A 转速1500rpm 功率因数0. 8 电瓶电压24VDC 额定频率:50HZ 1.2.5.8中压断路器 型号:VB2型 额定电压:12KV 额定电流:1250A 1.2.6NEP988数字式备用电源自动切换装置(南京自动化股份有限公司) 1.2.7低压变压器保护(开关) 过流保护、高压侧电缆零序保护、速断保护 1.2.8低压变压器保护(电源变) 过流保护、高压侧电缆零序保护、低压中性点零序保护、差动保护、温度保护 1.2.9电动机保护 差动保护、过热保护、过负荷保护、堵转保护、零序保护、低电压保护、频繁启动保护 负序过流保护 1.2.10励磁调节器(美国GE公司的EX2100系统) 1.2.12变组保护(微机型综合保护),各主要的保护均为双重配置 1.2.11.1发电机保护 发电机差动保护、逆功率保护、发电机对称过负荷、发电机突加电压保护、失磁保护、 发电机对称过负荷保护、定子接地保护、过激磁保护、低频保护、失步保护、过电压保护 发电机出口断路器失灵保护 1.2.11.2主变压器保护 发变组差动保护、主变差动保护及差动速断保护、主变中性点零序过流保护、主变过温保护 主变过流启动冷却器、主变重瓦斯保护、主变压力释放保护、主变冷却器全停保护、主变绕组温度高跳闸 1.2.11.3励磁系统保护 励磁变差动速断、励磁变过流、励磁变过负荷、转子接地保护 1.2.11.4高压厂用变压器保护 厂变差动保护及差动速断保护、厂变高压侧复压过流保护、厂变低压侧复压过流保护 厂变低压侧分支复压过流和零序过流保护、厂变重瓦斯保护、厂变压力释放保护 厂变油面温度高保护、厂变绕组温度保护 1.2.11.5发电机断水保护 1.2.11.6热工保护 1.2.11.7自动准同期装置ZZQ 1.2.11.8厂用电切换装置----微机MFC2000-2型 1.2.11.9故障录波器(WDGL-IV/F型发电机-变压器组故障录波器分析装置) 2.调试的范围 2.1 10KV以下单体调试(不包括10KV、3KV电源进线及备用电源进线),及系统调试 2.2 空冷系统调试 2.3电除尘系统调试 2.4柴油发电机系统调试 2.5厂用系统调试 2.6直流系统调试 2.710KV以上部分单体调试及整套启动试验由北京电科院承担 3.调试过程中出现及解决的问题 3.1 10KV、3KV采用差动保护的电动机CT更换 因电动机电源侧与中性点侧电流互感器不是同一个厂家的产品,在试验过程中发现其伏安特性曲线不一致,相差很大,如果投入运行,将在差动回路里产生很大的不平衡电流,易造成差动保护误动作,针对试验结果的分析,进行了大批量的更换,从而避免了差动保护误动的可能性。 3.2零序保护的误动作 10KV零序保护CT采用分半式CT,在试运过程中,曾发生电机启动时零序保护动作,造成电动机不能运转,查其保护定值、回路接线、电动机状态均正常,发现零序电流互感器铁芯连接螺栓松动,铁芯相互间连接不紧密,造成磁路分布不均匀,产生变比误差,造成保护误动作,部分已处理,部分已更换,最终将零序保护整定值由一次9.5A动作,提高到了一次30A动作。 3.3 MPM200D、MPM200A综保装置的问题 在试运中,综保装置频繁发CT回路断线信号,因为厂家保护装置软件设计原因,负荷变化过程中波动引起装置的误发信号,该装置误差较大,抗干扰能力低。 3.4空冷变压器绝缘问题 3.4.1空冷变压器部分穿芯螺栓使用2500V兆欧表测试,绝缘电阻为0,经过打开螺栓检查,绝缘套管表面受潮,存在水分,经过干燥处理后,恢复正常。 3.4.2型号为ZSB10-2500/10.5KV,容量为2500KVA的空冷变压器,顺特电气有限公司产品,该变压器由于采用Y/Y接线运行方式,其容量比较大,超过2000KVA,为使输出电源输出为正弦波形,给电源三次谐波提供通路,降低变压器的损耗,另加平衡绕组为△型,外部引出导线并接地。高压绝缘测试中,高压绕组对平衡绕组绝缘击穿,返厂检查发现绕组内部受潮所致,可能是现场或运输过程中淋雨造成,经干燥后,耐压试验合格,投入运行。 3.5柴油发电机切换 在进行事故保安MCC电源切换试验过程中,均发现部分负载失电而停止运行的情况,查其根源,逻辑设计不合理造成。自事故保安MCC段失压,柴油发电机自启动,到事故保安MCC段保安电源进线(由PC段来)开关合闸,时间约为22S,柴油发电机自启动时间为12S左右,由于逻辑判别事故保安段建立起正常的工作电压后,才发出到相应事故保安MCC电源保安电源进线(由PC段来)开关的合闸指令,在时间上造成了延时,直接导致部分负载开关跳开的直接原因。处理方法,更改逻辑编程,缩短失电时间。 3.6主变色谱分析超标 型号为DFP-240000/500KV,冷却方式:ODAF,接线方式单相:Ii0,西安西电变压器有限公司,有三台单相变压器外接引线组成Y/△-11型运行方式,一台备用。变压器投入运行前,油化验合格,在机组试运中,通过变压器油的色谱分析结果为: H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃(ppm) C相 169 7.0 107 226.8 66 320 2.1 655.1 A相 21 7.0 99 21.5 3.3 29.7 3.9 58.4 C相的氢气、乙炔、总烃均超出DL/T596-1996预防性试验规程的规定。为查找其真正的原因,现场组织西安厂家、调试、施工、监理各单位更换了备用相,并对C相进行开人孔门进行检查。 主要从两个方面查找可能造成过热故障的原因: 一、在导电回路中,分接开关接触不良,引线接头焊接或接触不良,低压线圈股间漏磁不均匀,在焊接头上造成电势差及其涡流,股间短路等。着重是裸金属部位,静电屏蔽的接地,低压绕组端部引线。 二、在磁路上:铁心短路、铁心多点接地、漏磁场在某些部件上引起的涡流发热现象 检查结果未发现裸金属部件有局部放电烧痕、变色,绝缘部件良好。为进一步查找,决定进行吊罩检查(因变压器上部空间狭小,上面铁心状况看不到),变压器外壳吊出,发现中性点引出导电杆表面有轻微的放电痕迹,但考虑套管发兰处的磁场分布不均匀,可能油中残存的小气泡放电所致,不会造成这么大的影响。进一步检查铁心绝缘状况,铁心对地绝缘良好,均大于2500M,在进行铁心组与组之间的绝缘时发现,第二组铁心与第三组铁心之间存在短路,用万用表检查为0,铁心片间短路造成涡流发热,使油分解所致。但考虑烧穿短路电的可能性不大,2005.6.22上午在次吊芯处理铁心短路,主要目的是给变压器励磁来检查各组铁心电流分布情况。在变压器左柱上缠绕导线6匝,使用3KVA调压器,万用表、卡钳表在一侧给变压器励磁,高、低压绕组短接,良好的一侧铁心并联接至夹件,有问题的一侧开路,施加电压250V,电流为10.3A,测量每组铁心对地的电流为0。将铁心连片固定在夹件上,抽出其中一片,同时拆除高、低压短接线,高压侧中性点接地,在非励磁旁柱上做1匝短路,分别测量各片铁心对地及之间的电流,,着重测量第二组与第三组之间的电流为225V,10.7A,片间电流为0.0002ma,测量二、三组连片短接对铁心电流为0.0002ma,因短路点不容易消除,采取将第二、第三组连片短接,拆除第三绕组的对夹件的连线,这样二三组成为一整体铁心,消除了故障点。处理完毕后,又进行了48小时的空载试验,并同时监测变压器油气体分析,结果没有明显的增长。但我个人认为,这样处理并没有消除铁心的片间短路点,只是在原理上分析将故障点缩小。空载试验没有测量空载损耗,只分析了油的变化,效果不明显。目前变压器正在运行中,未发现异常的现象。 A相由于变化趋势没有明显,经真空滤油投如运行,2005-6-20,此相变压器油化验再次超标,此时负荷为200MVA。 化验结果为: H2 (ppm) C2H2(ppm) 总烃(ppm) 时间 负荷 A相 24 4.4 79.6 2005-6-20上午 100MVA 33 4.2 83.6 2005-6-20下午 200MVA 33 4.0 83.6 2005-6-21 0点 320MVA 同时北京电科院使用采用局部放电超声探测,对该相进行测试,除低压绕组引线底部,即潜油泵出口部位略微有轻微变化外,其他未发现明显症状,通过化验结果,并未有增长的趋势,建议继续带负荷运行,同时化验油样,以便跟踪检查。此时变压器的绕组温度为40℃,油温度为40℃。目前正在监视之中。2005.7.8,发现该相变压器C2H2含量增长为7.3PPm,更换该相。目前正在处理当中。 3.7关于厂用系统带电母线PT二次短路的问题 电力系统调试中电流互感器二次开路及电压互感器回路的二次短路是电气调试人员的大忌,PT的正常工作二次回路是高阻抗状态,相当于二次回路开路,仅有微小的电流流过,但当二次回路有短路时,将在二次绕组中产生很高的大电流,烧毁设备,甚至发生爆炸的危险,幸亏及时发现并跳开备用电源进线开关,避免发生更大的事故。 3.8关于启动锅炉密封风机时,保护越级跳闸的问题 给电动机型号为Y315L-4,容量为180KW,额定电流为325A,电机空载运行正常,负载时电机启动电流约为3000A左右,启动时造成锅炉变压器定时限过流保护动作,高压侧负荷开关跳闸,在经过定值(0.36A)的检查,电机的试验(主要检查定子绕组直流电阻及极性)时,均未发现有异常。反来复去,最后发现高压负荷侧电流互感器二次测量绕组(200/1)和保护(400/1)绕组接线颠倒,造成跳闸的主要原因。虽然此互感器更换过,但更换后未能及时检查,发生跳闸后又未能仔细的查出问题所在。 针对3.7、3.8所涉及的问题,在以后的试验中应采取相应措施:对电压回路的增加一次施加电压来检查二次回路的完整及正确性。具体方法应采用二台单相互感器接成V/V接线方式,采用380V调压器,给电压互感器施加电压来直接检查二次回路的状态,以便及时发现问题,及时处理。对于电流回路的检查:应在安装完毕或更换电流互感器后,在端子排直接通流来检查变比及回路的正确。 3.9低压段小负荷开关均采用3UF50型的保护装置,此装置的接口输入不同程度存在不能输入定值的现象,开关机构卡涩等问题。 3.10 锅炉A段隔离变压器接线组别错误,现场经试验后进行了更换。 3.11 3KV段真空接触器弹跳时间不合格,经调整并试验合格 3.12空冷系统备用自投重动回路更正 3.13 给水泵相互连锁回路更正 3.14 高压电动机受潮处理 3.15测量仪表与实际电流互感器不对应,进行更换 4调试电气管理工作 在大同项目部,电气班组实行人性化严格#管理#,既体现考勤制度严明,又体现在外职工的家庭及个人生活两者兼顾,相辅相成。实行班组直接考核制度,建立班组长在职工中的权威,充分发挥多劳多得,奖勤罚懒的模式。工作中以帮教为主,以老育新,加快人才的陪养,有利于工作的顺利开展。调试分工体现多元化,让每位调试职工对每一系统都进行了解,提高处理和解决问题的能力,逐步实现一专多能的目标,在大同项目点上,没有矛盾纠葛,团队精神体现的淋漓尽致。 5技术质量管理工作 重视技术质量管理,严格执行公司的质量体系文件,并派精通业务的技术人员兼管。资料收集齐全, 包括设计变更文件、图纸、厂方出厂资料报告、说明书、保护定值单、试验原始记录,整理存档。各种设备台帐清晰明了,报验及时,使试验仪器仪表均在受控范围之内。在厂用带电前,山西质检中心站给予了充分的肯定。 6安全管理工作: 在安全管理工作中,以“安全第一,预防为主”为安全管理方针,安全事故率为“0”做为安全生产管理目标,实行安全施工管理责任制,并制定详细的奖罚制度。在安全生产过程中,做到班前交底并签字,安全学习记录齐全,主要针对现场的实际工作环境有针对的实施。主要体现两人工作中相互监护,相互关心,杜绝习惯性违章入手,加强防触电的措施,实现了安全目标。 在大同项目点上,大家齐心协力,顺利完成各接点的施工任务,取得了成绩,但同时也暴露出不少管理上的不足之处,如职工的思想波动,工作中的不仔细,表计的使用不当,造成损坏,工具的丢失,也给工作带来了一定困难。职工的技术培训应加强,设备的老化更新也应提到日程上来。为下了工程做好准备,取长补短,以更好的为公司的发展做出贡献。
/
本文档为【大同调试电气总结】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索