水轮机调速器参数选定及调试中常见故障分析
第 4期
2007年 8月
广 东水 利水 电
GUANGD0NG W ATER RESOURCES AND HYDROPOW ER
NO.4
Aug 2007
水轮机调速器参数选定及调试中常见故障分析
孔繁 臣
(东北电网有限公 司白山发 电厂,吉林 桦甸 132400)
摘 要 :该文章介绍 了水轮机调速 器的调 节 系统及 参数 选 定方法 ,并 对 白山发 电厂 的机 组在水轮 发 电机组调 节 系统调 试
中的常见故 障作 了分析 。
关键词 :水轮机调速 器;参数 ;选定 ;...
第 4期
2007年 8月
广 东水 利水 电
GUANGD0NG W ATER RESOURCES AND HYDROPOW ER
NO.4
Aug 2007
水轮机调速器参数选定及调试中常见故障
孔繁 臣
(东北电网有限公 司白山发 电厂,吉林 桦甸 132400)
摘 要 :该文章介绍 了水轮机调速 器的调 节 系统及 参数 选 定
,并 对 白山发 电厂 的机 组在水轮 发 电机组调 节 系统调 试
中的常见故 障作 了分析 。
关键词 :水轮机调速 器;参数 ;选定 ;调试 ;故 障;分析
中图分类号 :TV734.4 文献标识码 :B 文章 编号 :1008-0ll2(2007)04-0079-03
1 概述
水轮机调速器控制着水轮发 电机组的正常开停机 、
空载、并 网和增减负荷等,调速器的可靠性 、安全性直接
关系到水轮发电机组甚至整个电力系统能否正常 、安全
稳定运行 ,因此 ,调速器参数选定是非常重要的 ,对水轮
发电机组调节系统 调试过程 中出现的一系列 故障进行
分析 、排 除,是使机组安全运行的重要保证。下面以 白
山发电厂水轮机组为例 ,对调速器参 数选定及常见故障
进行分析。
2 调节 系统
白山发电厂位于长 白山下 、第二松花江上 ,在吉林
省桦甸市境内,总装机容量为 1 700 MW,在东北 电网中
担负着调峰、调频及事故备用的重要任务 。白山发 电厂
自 1994年开始 ,各台机组调速器陆续更换 为 KZT一150
型块式直连型机械液压调速器 (型号说明 :K——块式 ;
Z——直连 ;T——调速器 ;l50—— 主配压阀直径 ,mm),
调速器柜内采用无管道及具有 自动复中功能 的块 式直
连型新方案。电液伺服阀和引导阀是通过一个轻巧、新
颖的“自动复 中装置”直接连接 的,该 装置具有结合 力
大、操作力小 、自动复归及能放大引导阀 、主配压 阀行程
等特点和功能。还设有定位器,用于帮助复中装置精确
定位。
该系统可将微机调节器或 电气调节器输入 0~10 V
电信号通过电液伺 服阀,将 电气信号转换成液压信号 ,
经过 3级液压放大而形成巨大的操作力 ,用以控制水轮
机的导叶开度 ,以实现水轮发 电机组 的调速 和负荷控
制。电气信号与接力器位置反馈信号通过综合放大器
比较放大,放大器的输 出信号使电液伺服阀产生与其成
正比例的位移 ,由于电液伺服阀与引导阀通过平衡杆直
接连接 ,此位移使引导阀行程放大,并 通过液压放大器
使主配压 阀也产生相应的位移,向主接力器配油并使之
移动 ,直到主接力器位置信号与微机的信号相等为止 。
同理,在电气手动时,其给定开度信号即电液随动
系统的输入信号,电液随动系统可将此信号线性的转换
成主接力器位移。其原理如图 1所示 。
徽机
电气
图 l 电液 随动 系统 输入信号 的转换 示意
3 调速器参数
水轮机调速器一般可调参数为 :永态转 差系数 b 、
暂态转差系数 b 、缓 冲时间 常数 、加速度 时 间常数
、 比例增益 、积分增益 K,、积分时间常数 ,、微分增
益 等。在调节系统的空载、带负荷和甩负荷试验 中,
收稿 日期 :2006一l1.30
作者简介 :孔 繁臣(1977-),男 ,大学本科 ,工程师 ,从事 水轮发电机组及水轮机调速器机械检修 和技 术管理工作。
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这些参数 的改变将对调节系统的稳定性和动态 品质产
生很大影 响。
4 参数选定方法
该电站调速器采用 PID调节 规律 ,因此 ,整 定参数
通常是用试验的方法选取 ,即根据经验事先选取若干组
参数进行试验 ,在稳 定性满足要求 的基础上 ,取 动态 品
质最优的一组作运行参数整定。下面介绍几种试验方
法 。
4.1 空载扰动试验
4.1.1 试验 目的
选取 l组能使调节系统运行 稳定并满足标 准规定
的动态指标 的参数 ,以利于机组并网 、带负荷。
4.1.2 试验方法 :
① 根据 电站的具体条件 ,事 先选择参数组 。由于
电液转换器行程放大 比 一般有 l: l、l:1.4、l:2、
l:3这几个位置,因而做试验 时可 先选 择其 中 1个 ,如
1: 1.4 。
② 选择 PID三环节的参数
直接选取各 参数 ,主要是利用 水流惯 性时 间常数
和机组惯性时间常数 ,根据斯坦 因或克里夫琴科
的建议公式进行换算。其建议公式为 :
暂态转差系数 B =(1~2.5) / 。
缓冲时间常数 T =(1~1.5)
微粉时间常数 T =To,
换算成电调 PID三环节参数的公式为 :
比例增益 Kp=(1+ /Tu)d£
积分时间 T,=6 ×T
微分时间 T =T/b
做试验时 ,设定某 一 值 ,取 b 和 的最小值 和
最大值 ,可计算得出 、 、 大小各 2组数值 ,然后分
别取各大小值得 中间值 ,连 同原来的 2组共 3组数值 ,
再加上用态转差系数 b。取 4%、6% 、8% 3个值 ,一共 4
个因素列成表,根据这些数值分别作空载扰动试验。一
般可从这 9组数值 中选 出一组较为合理的参数作 为整
定参数 ,然后将上述的每组数据分别作空扰试验 ,直到
获得最优的试验结果 。
4.2 负载扰动试验
4.2.1 试验 目的
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选择负载工况下的最优调节参数 。
4.2.2 试验方法
① 根据经验选取一些负载情况 的参数组 ,因并 网
后对调速器的要求是速动性 ,一般负载 比空载 稍
大 ,负载情况下 的 。与 ,整值 与机组负荷状态有关 。
当单机带负荷或在小电网中担 任主力时 , 、 ,负载值
与其空载值相近 ,当机组并人大电网时 ,则可取 。负载
值稍大而 ,负载值为零或接近于零。
② 在选出的空载最佳整定参数下并网,利用功率
给定旋钮增减 10% ~20%的额定负荷 ,同空载扰动试
验程序一样 (电液转换器行程放大比 不变 ),可找到
最优调节过程 ,从而确定负载最优整定参数。
4.3 甩负荷试验
4.3.1 试验 目的
检验调节性能,以保证 计算的合理性,验证空载扰
动试验和负载扰动试验所选取的整定参数。
4.3.2 试验方法
① 在无水的情况下,利用紧急停机电磁阀,摸拟 1
次甩负荷试验 ,调整好导叶开关时间。
② 对空载扰动试验和负载扰动试验所选取的整定
参数下开机并网 ,带上负荷后 ,跳开发 电机出口断路器 ,
观察调节系统的过渡过程 ,在取得满意效果后 即可确认
所选定的整定参数是最优的。当然 ,甩负荷试验应该从
25% 、50% 、75%、100%负荷逐级进行。
5 调速器调试过程中的故障分析
水轮机调速器在安装完成后或者机组进行大 、小修
后 ,在投入运行 之前 ,都要进行调整试验。确认调 速器
符合有关技术标准和
要求之后,方可投入运行 。下
面就白山发电厂 白山和红石 2站机组检修 后进行调节
系统调试过程中所遇到的常见故障进行分析。
5.1 环喷式电液转换器旋转套发卡
主要是由于油质不清洁 ,导致喷油小孔堵 塞或是滤
油器油路堵塞。由于白山发电厂地处东北地 区,冬季 比
较寒冷 ,冬季的时候透平油粘 度 比较大 ,造成控制 套旋
转缓慢 、喷油孔喷油量小 等,造成引导阀和主配压阀偏
开或偏关 ,使得调速系统不稳定。遇到控制套发卡的问
题 ,应拆开电液伺服阀进行清洗 。由于活塞卡住的机会
较少,通常只需将 电液伺服 阀上半部分拆下 ,仅清洗控
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制套和活塞杆上喷油孔 即可 。如果这样 清洗后 故障仍
未消除,则应将 电液伺服阀整体拆开进行彻底清洗 ,尤
其是油路中的节流孔 ,并清洗双滤油器以及考虑集油槽
滤油问题。
5.2 调速器在液压手动或纯手动时,接力 器不 能全开
或全关到位
主要原因是由于反馈钢丝绳过长或过短 ,调整反馈
钢丝绳的长短适度 ,使其正常开关 。
5.3 调速器 自动状态有零漂
调速器 自动状态有零漂主要现象表现为:接力器不
能稳定在某一位 置上 ,或是 向关侧移 动或是 向开侧移
动。主要原因是调速器的 自动零位没有调整好 ,重新调
整平衡杆和引导阀的中间位置 ,使得接力器能够停在某
一 位置稳定不动。
5.4 液压手动开机不成功
用手动操作机构开机时 ,接力器不动。这种故障的
原因一般是油路不通或接力器活塞被卡 ,具体有以下表
现 :手 自动切换阀油管接错位 、紧急停机 阀处于排油状
态 、主配压阀活塞被卡于关机侧 、接 力器活塞被 卡等。
查找原因时 ,一般先检查压力油是否通入辅助接力器如
果不通 ,说 明原因就是手 自动切换 阀油管接错位或者紧
急停机阀处于排油状态。如果压力油 已通入辅助接力
器 ,但主配压阀没动,说明原 因就是主配压 阀活塞被卡
于关机侧。如果主配压阀已移动 ,则说明原因是接力器
活塞被卡。
5.5 自动开机不成功或手动切至 自动时接力器立 即全
关
调速器手动正常开停 机后 ,再进行 自动开停 机操
作 。在 自动开机时,不能成功开启。其原因一般是电气
部分或电液伺服阀故障。具体为:综合放大器无输 出信
号或只有关机信号输出 ;开度限制电位器空翻,无开机
信号输出;开限打不开;导叶平衡位置偏关 ,开机信 号电
流不足以使伺服阀向开机方 向动作。具体查找原因时 ,
一 般先检查开限,再检查综合放大器是否有输 出信号,
或电液伺服阀是否有开机信号输入 ,如果有 ,则原 因是
导叶平衡位置偏关 ,开机信号电流不足以使伺服阀向开
机方向动作。如果没有 ,则原因是综合放大器无输 出信
号或只有关机信号输 出,应检查综合放大器。
5.6 手动状态下 ,机组空载运行时 自行关机
这种故障现象的可能原因是 :滤 网堵塞;油路不通。
造成压力油路没有 同入辅助接力器。查找原 因时先对
滤网进行切换 ,若故障消除 ,则原因是滤 网堵塞;若还存
在 。则说明原因是油路不通。
5.7 模拟手动开机成功 ,切换到 自动 ,进行模拟增 、减
负荷 ,增 、减负荷不灵
用功率给定模拟增 、减机组 所带 负荷时 ,接力器不
动。其原因可能是 :电液伺 服阀卡紧;电液伺服 阀线圈
断线。首先检查 电液伺服 阀是 否有输 出信号 ,如果没
有 ,则说明原因是电液伺服阀线圈断线 ;如果有 ,则说 明
原因是电液伺服阀卡紧。
5.8 甩负荷试验 时,机组转速上升率和蜗壳水压上升
率过大
其原因是机组关 闭时间过长或过短。自山发 电厂
一 期机组没有分段关 闭装置 ,机组开关机时间主要调整
调速器主配压阀阀盖上装设 的 2个开关机时 间调整螺
栓,将调整螺栓松或者 紧,可将机组关闭时 间调长或调
短。对于白山二期机组 ,因引水管道 比较长 ,采用两段
关闭规律 ,调整机组关闭时间不仅要调整调速器关机时
间调整螺栓,同时还要考虑调整节流 阀的节流位置和凸
轮的拐点位置。
6 结语
调速器最佳运行参数整定值与电站的具体条件 、机
组形式和电力系统情况等因素有关 ,本文对调速器各参
数整定值与调节品质的关系研究的还不够透彻 ,另外水
轮发电机组调节系统调试中的常见故障很多 ,本文也只
进行了粗浅分析 ,故障的种类和造成故障的原 因有待在
今后的实际工作中进一步发现 、分析并完善。
参考文献 :
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出版社
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