【word】 高压变频器在热轧线高压水除磷系统的应用
高压变频器在热轧线高压水除磷系统的应
用
高压变频器在热轧线高压水除磷系统的应用
ApplicationofHigh—voltageInverterinHighPressureWaterRemoveFerri
cRemove
FerricOxidePumpSystem
l引言
热轧带钢厂高压水除磷是利用高
压水打击在高温的钢坯表面上,高压
水在钢坯上急剧冷却,氧化铁皮与钢
坯体产生温差,使表面的氧化铁皮龟
裂的机械脱磷;高压水产生的;中击力
铲除钢坯表面的氧化铁皮.
日照1580带钢生产线除磷特点:
多点,往复式除磷.设置三段除磷,
即炉后除磷,粗轧除磷,精轧前除
磷.粗轧除磷为往复除磷,奇数道次
进粗轧前除磷.除磷系统分除磷工作
和待除磷保压等待两个阶段,在待除
磷阶段只好通过溢流阀旁通释放热
量,保持系统平衡,稳定,但有很大
的能量浪费.所以,热钢1580热轧板
带除磷系统适宜于作变频技术改造.
92THEWORLDOFINVERTERS
日照钢铁有限公司1580热轧带钢厂李修强朱建强
LiXiuqiangZhuJianqiang
摘要:本文介绍了日照钢铁热轧带钢厂高压水除磷泵采用高压变频
器节能改造,无缝嵌入
高压变频节电技术,使该系统运行稳定可靠,节电效益明显.
关键词:节能优化控制模式高压变频节能
Abstract:Thispapercombinesasunshinesteel1580tooksteelfactorytohighpressure
waterremoveferricoxidepumpadopthigh?voltageinvertereconomizeelectricpower
change,seamlessembedhigh—voltageinvertereconomizeelectricpowertechnic,should
systemmovelevelofftrustiness,economizeelectricpowerbenefitevidence.
Keyword:EconomizeelectricpoweroptimizecontrolmodeHigh-voltageinverter
Energysaving
【中图分类号】TG333【文献标识码】B文章编号
1561-0330(2011)06-0092-03
2高压变频器技术原理和相
关性能介绍
本次技术改造所采用的高压变频
器为西门子完美无谐波类型,该变频
器每相由几个低压PWM功率单元串联
组成,各功率单元由一个多绕组的隔
离变压器供电,采用高速微处理器实
现控制而以光导纤维隔离驱动,这就
是高压变频器领域常采用的多重化技
术,其在根本上解决了6脉;中和l2脉;中
变频器所产生的谐波问
.变频器的
每相由5个额定电压为690V的功率单元
串联,因此相电压为690x5=3450V,
所对应的线电压为6000V,每个功率单
元由输人隔离变压器的15个二次绕组
分别供电,15个二次绕组分成5组,每
组之间存在一个l2.的相位差,其中
以中间?接法为0.参考点,上下方各
有两套分别超前(+12.,+24.)和滞
后(一12.,一24.)的4组绕组,所需相
差角度可通过变压器的不同连接组别
来实现,也称为多电平PWM电压型变
频器.由于采用功率单元串联而不是
用传统的器件简单串联实现高压输
出,所以不存在器件均压的问题.每
个功率单元承受全部的输出电流,但
仅承受1/5的输出相电压和1/15的输出
功率,其输入功率因数可达0.95以
上,且不必设置输入滤波器和功率因
数补偿装置,从而使整个变频器系统
的效率在0.96以上.
变频器的功率单元示意图如图1
所示.
逆变器输出采用多电平移相式
+
一
II
,
+
一Q2Q4,
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(《查频器世彝》洳:年6月一
生,提高了单台高压电机的功率因数,
降低了启动时的电压降过大的问题,更
好的保护了电机和高压水泵的使用寿命
和使用安全.
(3)原系统的恒压力控制问题
既要保证高压变频系统能可靠的
进行运行,又要保证高压变频器在使
用过程张的快速响应问题,还要避免
经常性的快速切换,加速对电机和高
压水泵的不利影响,通过日钢技术人
员和广州金关节能技术有限公司的现
场技术商定:
?若蓄能器的液位达到最低设定
值时,高压液位计(或高压差压计)传
出信号给控制系统,控制系统就会自
动关闭最低液面阀,以防止高压气体
窜人管路系统,此时最低液面阀有单
向阀的功能,即高压水只能进入蓄能
器:当蓄能器水位恢复正常状态时,
最低液面阀也?恢复正常状态:若蓄能
器的的液位到达最高设定值且压力值
达到
范围下限时,控制系统自动
启动空压机向蓄能器补气.同时,在
蓄能器上设有安全阀,以防止误操作
而造成除磷系统超压现象的发生,保
障系统安全运行.
?当钢坯到达除磷箱,系统自动
打开喷射阀,除磷泵和蓄能器同时供
水除磷,除磷完毕,喷射阀自动关
闭,泵向蓄能器补水,蓄能器的压力
达到泵的关死压力,泵无流量输出,
蓄能器补水完毕.
?在除磷泵向蓄能器补水完毕
后,泵运行过程中会产生一定的热
量,当温度升高到设定值时,系统自
动打开除磷泵的最小流量阀,排放掉
一
定流量的水,被排放掉的水就带走
了一定的热量,达到降低除磷泵壳体
温度的目的:当温度低于一定值时,
系统又自动关闭最小流量阀,此时,
电机耗费功率最小,即可以大大节约
电能.但是,日钢1580热轧板带除磷
系统实际工况是:在三段除磷过程
T—
H—
E—
W—
O—
R—
L—
D—
O—
F—
IN—
V—
E—
RT—
E—
R—
S
—]
9
—
3
中,由于是连组铸连轧,有两钢坯前
面精轧还未完成正在除磷,后面的钢
坯同时在炉后除磷位或粗轧除磷位也
同时需要除磷;这样开2台除磷泵才
能满足正常工艺除磷需要.当都不在
除磷位时,控制系统自动关闭了所有
的除磷阀,且该时间段较长,系统蓄
能器又非足够大,达到最高压力时,
能量也会过剩,从而导致高压管路及
泵壳体温度升高.目前采用的办法
是:人为使2#除磷系统最小流量一直
处于导通状态,以排放多余流量,带
走一定的热量,保证系统满足正常工
况需求.若在l#除磷系统或3#除磷系
统,采用高压变频调速技术和根据压
力自动跟踪调节控制,可使不除磷时
段少排或不排高能量值的多余水,既
能达到很好的节电效果,又能使高压
管网压力相对稳定,提高除磷效果和
提高系统设备的使用寿命.
通常最小流量阀的后面,设置有
节流孔板及扩散管,即使最小流量阀
打开,泵排量也不大.因此,合理的
设计和控制除磷泵的壳体温度,调节
排放流量,才能达到工频状态下的节
电效果,延长除磷泵的使用寿命.而
目前的工况是一直旁通,未能调节,
即使是除磷状态,也一直在旁通排
放,为保证生产正常进行,造成了较
大的电能浪费,而变频器除磷系统就
能很好的解决以上问题.
3.4主要设备
高压除磷泵组:35(2用l备):
型号:SDAS360—200:功率:
3200kW:转速:3860r/min:流量:
360m3]h;效率:75%:人口压力:0.3—
0.5Mpa;排出压力:20Mpa:冷却水
量:200L/min.
H型最小流量阀:VT—ZXJ85/250一
Q?FD,DN65,PN25Mpa,控制压力
0.5~0.7Mpa,24V,气动压力0.6Mpa.
3.5系统的工况现状
除磷优萤括[f胁
94THEWORLDOFINVERTERS
通过对系统的长时间观察,除了极少
数时闻系统工作压力低于加.0MPa,大
多数时间系统都工作在20.0MPa以上.
3.6需要的数据采集
通过Profibus—DP现场总线读取原
系统的控制温度,压力等信号,现场
所采用的监控软件通过现场总线
Profibus—DP通讯,把原除磷泵系统的
温度,压力以及其它监控点等信号传
送给S7—300PLC,通过控制程序对节电
系统进行控制.
3.7改造后除磷系统的控制结构
改造后的系统采用能量优化控制程
序及西门子完美无谐波高压变频器,监
控组态是用西门子WINCC6.O设计的,
主要对除磷泵运行状态,节电分析,
故障诊断,高压电力控制断路器开关状
态,历史运行纪录进行监控,新增一个
S7—300CPU314PLC,作为原除磷系统
CPU317PLC的从站,采用PROFIBUS—
DP的通讯方式对主站以及高压变频器
进行读写数据.本系统采用恒压控制,
多点除磷,从而达到节能的效果以及满
足上述工艺的要求.
4经济效益,社会效益分析
日钢带钢厂除磷泵在一个生产周
期内分为:炉后除磷,粗轧除磷和精
轧除磷3个阶段,其中粗轧除磷阶段需
要除磷2次,各除磷点需要工作的时
间约为:11S,10s,20s,110s,全部
生产周期约5min.当除磷喷水状态时
要求管网压力达到20Mpa以上,非除
磷状态时要求管网保压,除磷泵一直
以工频运行,如管网压力高于
20Mpa,通过最小流量阀释放压力.
根据以上工艺要求,通过除磷泵
电动机加装变频器,可以实现如下能
量调节控制:
(1)在除磷喷水状态时,通过恒压
变流量控制使管网压力达~J20Mpa以
上,满足工艺要求并部分节能:
(2)非除磷状态时,可关闭前端流
量阀和最小流量阀,电动机降速运
行,并在下一次除磷喷水状态前,变
频器响应,使除磷泵管网加速达到
20MPa的以上,通过此变流量控制,
可以节约大量电能.
选择1#除磷泵进行节能改造,采
取一切一的单独控制模式:
电动机为YKS71o__4,3200kW:
10kV:224A:电动机运行
170-190A:负荷率约80%.管网运行
压力根据系统配置余量和运行参数,
通过评,审节电率在18-25%左右.我
们考虑变频器损耗和其它因素,估计
节电率?18%,现按节电率l8%计
算,每天约22Mpa.运行24h,以年
运行330夭计算,其经济效益为:
年节约电量:3200kW×80%×
18%X24h/夭X330夭=3649536kWaa.
年节约电费(按电费0.53元/kW.h
计):3649536kW.hx0.57~rJkW.h=208
万元.
按目前运行工况,应用变频系统
相对于目前的工作模式,节电效果非
常明显,如每年实际运行在330天以
上,则每年可节约电费208万元以
上,具有非常明显的经济效益.
5结束语
日照钢铁有限公司1580热轧带钢
厂高压水除磷系统是一个复杂的工艺
过程,应用高压变频器对该除磷系统
进行调速控制,不仅能很好地满足生
产工艺对除磷系统的各项要求,而且
还可节约大量电能,有很好的经济效
益和社会效益.
作者简介
李修强(1984一)男专科,电气
师.现就职于山东省日照钢铁有
限公司,负责热轧带钢厂高低压电气
设备维护管理工作.
参考文献(略)