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丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策——对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对策

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丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策——对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对策丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策——对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对策 丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策—— 对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对 策 罨僚綦熏纂蚤拇攘掺峨对繁 对上海某化工厂第二牵伸机敌障诊断与对策 ?李伟明 本文主要是对丙纶装置生产过程中牵伸机设备出现故障,进行分析,处理.并对处 理的结果进行追踪论证. 一 ,设备情况的简述 1,丙纶短纤维设备概况.塑料事业部丙纶装置丙纶短纤维 流水线是在1996年10月,由意大利FAKE公司引进.主要生产 1.7—3.3dtex丙纶无纺布短纤维的专用设...
丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策——对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对策
丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策——对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对策 丙纶装置第二牵伸机故障诊断与对策—— 对上海某化工厂第二牵伸机故障诊断与对 策 罨僚綦熏纂蚤拇攘掺峨对繁 对上海某化工厂第二牵伸机敌障诊断与对策 ?李伟明 本文主要是对丙纶装置生产过程中牵伸机设备出现故障,进行分析,处理.并对处 理的结果进行追踪论证. 一 ,设备情况的简述 1,丙纶短纤维设备概况.塑料事业部丙纶装置丙纶短纤维 流水线是在1996年10月,由意大利FAKE公司引进.主要生产 1.7—3.3dtex丙纶无纺布短纤维的专用设备,年生产能力8500吨. 2,丙纶短纤维工艺流程.物料经混合料斗混合后进螺杆挤 压机熔融,熔体经过过滤器除去杂质,再经过熔体管道送至计 量泵,计量泵定量将熔体送至纺丝组件,熔体经8块环行喷丝 板挤出,形成8个熔体丝流,经过环吹风装置吹风冷却,固化完 初生纤维,经过上辊油上油,导丝辊牵弓1,进入两台牵伸机牵 伸,牵伸后的丝束,调节成一定幅度和张力的丝片进入卷曲机 卷曲,然后经松弛热定型干燥,定型,冷却后成为符合一定质量 要求的丝束,经切断,打包,计量后送至成品仓库. 3,第二牵伸机简介.牵伸辊数:7(上四下三)辊子面:前 5根为镀铬辊,后2根为陶瓷辊.表面粗糙度为3.2RMS. 加热方法:牵伸辊采用导热油加热.辊子尺寸:D400x1200.速 度范围:20—200nyhain.电机功率:180KW.传动形式:皮带传动 润滑系统:电动泵与过滤网.润滑介质:合成油. 二,牵伸机运行中出现的问 丙纶装置牵伸机系采用热油加热,热油通过牵伸辊轴中心 再将热量传到牵伸辊表面,原引进设备是生产无纺布短纤维的 设备,其生产负荷较小,牵伸倍率为1.2左右,第二牵伸机辊表 面加热温度较低或无须加热.由于市场需要仿制棉型及 6.66dtex棉型纤维,在现行的设备上进行试制棉行纤维.而生 产棉型纤维的牵仲倍率相对较高,一般其牵伸倍率为3.3—3.4 左右,牵伸机相对负荷较高,并且第二牵伸机辊表面温度要求 较高,通常加热至90~tE.经过半年多生产棉型纤维的运行,设 备上许多问题逐渐显现出来. 1,第二牵伸机运行过程出现较大震动.在生产棉型纤维的 过程中,第二牵伸机震动逐渐增大,经常引起绕辊自停装置限 位因震动而自停,不久第二牵伸机运行中出现了异常震动.及 时请教外方技术人员,以及国内化纤设备方面的专家,都认为: 可能是牵伸机地脚松动或者牵伸辊水平不准,而引起的现象. 经过我们对第?牵仲机仔细地调整,无法解决上述问题. 2,第二牵伸机运行过程出现缺油报警.在生产棉型纤维的 过程中,第二牵仲机经常出现油压过低,不能达到正常生产所 需要提供的油压,引起牵伸机的润滑油齿轮泵报警,造成牵仲 机白停. 3,第二牵伸机传动输入轴出El'端出现漏油.在生产棉型纤 维的过程中,牵仲机传动输入轴出口端出现漏油,每次调换骨 架油封TC135~170x12二件,仅仅运行了二个多月,就又出现 渗漏现象. 三,牵伸机运行中故障的诊断 针对丙纶装置第二牵伸机出现的故障,组织技术人员进行公关. 1,第二牵伸机运行过程出现较大震动问题.我们对牵伸机 本体及绕辊自停装置,进行了调整和改进工作,收获甚微.至 1999年2月开始,第二牵伸机的牵伸辊也出现异常震动和异 声,牵伸机的速度由原来的150nyhain下降至120nrhain,牵伸 速度无法拉上去.我们对牵伸机进行检查,发现牵伸机内部轴 承外壳及牵伸齿轮箱四周有较多的金属粉末,大齿轮表面也出 现不同程度的摩损.牵伸辊经向跳动进行空载测试,结果第二, 四,五,七牵伸辊在规定的15um经向跳动范围内,而第一,三, 六牵伸辊经向跳动偏差较大,分别达到30,40,20um之多. 2,第二牵伸机运图一1:丙纶装置第二牵伸机牵伸辊排l】图 停情况仍没有有效好转,最多时一天油压报警自停达二次之 多.我们对牵伸机进行定时监察,发现牵伸机报警自停与机内 油温有很强的相关性,如下曲线所示. 结果发现图一2:牵伸机机内油温与润滑油齿轮泵压力相关图 润滑油齿轮泵油压也不断下降,当油压低于压力红线0.2bar 时,牵伸机就报警自停. 3,第二牵伸机传动输入轴出El'端出现漏油.主要也是牵 仲箱油温过高引起,造成润滑油的粘度低下,使润滑油齿轮泵 无法建立起正常工作压力,不能保证牵伸辊轴承有良好的润滑 条件,造成了轴承的损坏,牵伸机大齿轮表面的摩损,从而使牵 伸机传动输入轴产生较大的经向跳动,一段时间运行后传动输 入轴处的骨架油封也就摩损,导致该处产生漏油. 4,第二牵伸机故障的讨论.对牵伸机产生的故障问题,我 们进行了认真地跟踪,分析,认为主要问题:是牵伸箱油温过 高.而产生牵仲箱油温过高的原,是由于生产棉型纤维时所 产生热量,不能被牵伸机的润滑冷却系统所消化,当牵伸机运 行一个阶段后,随着牵伸箱油温不断上升,润滑油的粘度也不 断下降,当润滑油齿轮泵的油压下降到红线0.2bar时,使润滑油齿轮泵无法建立起正常工作,迫使牵伸机报警自停.长期以 97—— 基子PB 一 ,引言 管理信息系统(MIS)是集计算机技术,网络通信技术为 一 体的信息系统工程,进一步加强了企业的科学化,合理化, 化,规范化管理,为企业的管理水平跨越到新台阶,为企 业持续,稳定的发展打下基础.充分利用PowerBuilder在应用 程序开发上灵活和效率高的特点,并针对现在图书馆管理中 存在的一些问题,以图书管理系统为对象,开发设计一个图书 馆管理系统.对目标设计,系统开发背景,开发和运行环境选 择,系统功能分析,系统功能模块设计,数据库需求分析,数据 ?王玉华王津涛朱江 库概念结构设计,数据库结构实现,各个功能模块的创建,系统 的变异和发行等各个过程进行详细的介绍. 二,系统设计,系统功能分析及系统功能模块图 系统开发的总体任务是实现各种信息的系统化,规范化和 自动化,而系统功能分析是在系统开发的总体任务基础上完成 的.图书馆管理信息系统需要完成的功能主要有:?读者类别 的制定,类别信息的输入,修改,查询.?读者基本信息的 输入,查询,修改.?书籍类别标准的制定,类别信息的输入, 查询,修改.?书籍信息的输入,查询,修改.?借书还书信息 往,进而造成牵伸辊轴承的损坏和牵伸机大齿轮表面的摩损, 导致牵伸机传动输入轴出口端产生漏油,影响正常生产. 四,针对牵伸机故障所采取的对策 根据牵伸机故障诊断的结果,我们提出牵伸机修理的主 要思路:首先解决牵伸箱油温过高的问题.同时修理牵伸机 因润滑油齿轮泵失油,而造成牵伸辊轴承的损坏部位. 1,改造牵伸机润滑冷却系统.第二牵伸机原有的润滑冷 却系统,它的油冷却器热交换面积大约为0.8m左右,当生产 棉型纤维时,第二牵伸机系统所产生累积热量使牵伸箱油温 高达85~(2左右.要使第二牵伸机正常运行,必须使牵伸箱的 油温控制在50—60~C之间,保证润滑油齿轮泵正常油压下运 行.考虑在原有的润滑冷却系统中串联一只大功率的油冷却 器. 根据丙纶装置的现有条件: 牵仲箱的油量—一_o.5m2使用油品种——合成油 牵伸箱的油温——85?冷冻水温度——15? 水流量:油流量——1:1齿轮泵流量——5.0m2/h 油侧压降——<01MPa水侧压降——<0.1MPa 牵伸箱设计油温——60?油温差——25? 参照列管式油冷却器设计要求: 确定要求散热量为Q=50KW.根据现有条件与设计要 求,可以查得需要增加一个热交换面积S=3.3m油冷却器.参 照列管式油冷却器系列表选用相近的热交换面积S=3.5m油 冷却器,即GLC3—4列管式油冷却器.在润滑冷却系统中进 行串联.如图一3:所示. 图-3:第二牵伸机牵串联GLc3—4列管式冷却器示意图2 ,对牵伸机 牵伸箱进行全面检修 . 对牵伸箱进行解 体,拆下全部牵 伸辊及传动系 统,轴承和大齿 轮.在拆下过程 中发现第一,第三牵伸辊的前端两只轴承NU1056已有较大 —— 98—— 磨损,无法继续使用,及时更换了这两只轴承.对牵伸机的全 部大齿轮送至机修厂进行检修,修磨摩,抛光.修理后,对牵伸 机的大齿轮磨损情况进行测量评估,结果发现第六牵伸辊的大 齿轮磨损情况较为严重.经过商讨研究决定:把第一牵伸辊的 大齿轮与第六牵伸辊的大齿轮进行对换,使磨损情况较为严重 的第六牵伸辊的大齿轮工作面退出啮合.这样就可以进一步 提高牵伸机运行精度.. 3,在第二牵伸机的牵伸箱内安装一根长条形磁铁.用它 吸附一些牵伸箱润滑油内的金属粉末.因为这些在润滑油内 的金属粉末一旦进入润滑油齿轮泵进行循环,将被以强制润滑 冷却液形式送至各个牵伸辊的轴承内,这样对牵伸辊的轴承起 了极大的损害,影响牵伸机的正常运行. 4,对第二牵伸机的传动输入轴漏油进行综合处理.我们 首先对牵伸机传动输入轴的骨架油封端面进行修磨,镀铬,抛 光,修复传动输入轴损坏部位,消除牵伸机以前运行中留下的 隐患,同时采用中美合作赤士盾公司最新产的磁力密封,基本 解决了牵伸机的传动输入轴骨架油封处漏油问题. 牵伸辊数四五/,七 标准误差15151515151515 经向跳动修前误差30104010151820 经向跳动修后误差10101510151915 表一1:第二牵伸机牵伸辊检修前后经向跳动测试表单位:"m 五,改造,修理后牵伸机运行情况 这次丙纶装置第二牵伸机故障的改造和修理,虽然费用并 不很大,但是效果却非常好.第二牵伸机使用近4年以来,无 论纺何种产品,从没有出现过振动和异声,以及报警自停.牵 伸机润滑油的压力始终保持在2.2—3bar之间,有力地保证了 生产棉型纤维是的润滑要求. 参考文献: 1.上海润滑设备厂GLC型列管式油冷却器JB/T7356—94设计 标准,以及GLC型列管式油冷却器使用说明书. (作者单位:上海石化工业学校)
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