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防止除雾器堵塞安全运行措施

2021-09-24 7页 doc 23KB 1阅读

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防止除雾器堵塞安全运行措施解决方案示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码:CYKJ-FW-454第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:______________防止除雾器堵塞安全运行措施审核:__________________时间:__________________单位:__________________防止除雾器堵塞安全运行措施用户指南:该解决方案资料适用于为完成某...
防止除雾器堵塞安全运行措施
解决本|ExcellentModelText_______________________________资料编码:CYKJ-FW-454第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:______________防止除雾器堵塞安全运行措施审核:__________________时间:__________________单位:__________________防止除雾器堵塞安全运行措施用户指南:该解决方案资料适用于为完成某项目而进行的活动或努力工作过程的方案制定,通过完善工作思路,在正常运行中起到指导作用,包括确定问题目标和影响范围、分析问题并提出解决方案和建议、成本计划和可行性分析、实施和跟进。可通过修改使用,也可以直接沿用本模板进行快速编辑。  石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂应用最广泛的脱硫工艺,除雾器是湿法脱硫中必不可少的重要设备,当含有污染物的烟气经过喷淋区雾化的浆液后,烟气继续向上流动,为了减少烟气中的含水,需要在吸收塔的出口布置除雾器以除掉烟气中大颗粒的液滴。对不设GGH的脱硫系统,由于排烟温度较低,烟气扩散条件不利,在运行过程中如果参数控制不佳,烟气携带的液滴会在烟囱出口形成“石膏雨”,影响电厂周围环境,严重时引发除雾器的堵塞停运和烟道腐蚀事件,更有甚者将可能造成除雾器的坍塌。  一、除雾器堵塞的主要原因  1.1石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,并被烟气带走沉积由于吸收塔中石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,烟气携带的亚硫酸钙也随之上升。亚硫酸钙随液滴进入除雾器后,会在除雾器叶片上形成软垢。这部分软垢慢慢地被氧化,经过结晶、长大最终形成硬垢,逐渐堵塞除雾器。该厂石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高的原因大致有以下2种。  (1)pH值控制不当,亚硫酸钙难以被及时氧化。适当的浆液pH值既可以保证脱硫系统正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液被充分利用。实践明,吸收塔石膏浆液pH值维持在5.2~5.5时脱硫效率最理想。但由于电厂有时燃烧高硫煤,排出的烟气中二氧化硫含量较高,运行人员向吸收塔中补充大量的石灰石浆液,以保证吸收塔浆液pH值。浆液中亚硫酸钙盐类物质含量过大,在一定程度上抑制乐亚硫酸钙氧化和碳酸钙的溶解,使浆液中的亚硫酸钙和碳酸钙的含量过高,随着含有亚硫酸钙和碳酸钙成分的液滴被烟气带走,除雾器的结垢与堵塞现象也不断加重。  (2)液位控制不当,氧化不充分。湿法脱硫系统采用强制氧化方式来氧化脱硫过程中生成的亚硫酸盐,氧化风机出力正常。但由于吸收塔石膏浆液液位长期控制低于值,缩短了氧化空间,因此在原烟气中二氧化硫含量大幅增加时,浆液中生成的亚硫酸钙将大大增加。即使氧化空气能得到保证,因氧化空间被压缩,对二氧化硫的氧化效果也很难得到保证,尤其是在高pH值条件下。如果此时真空皮带脱水系统出现故障,则吸收塔石膏浆液浓度将持续增加。高浓度的石膏浆液会进一步压缩亚硫酸钙与氧气的接触机会,进而压缩氧化时间和空间,石膏浆液中亚硫酸钙含量大幅超标将难以避免。  1.2吸收塔浆液过饱和,烟气含固量增加亚硫酸钙、硫酸钙在石膏浆液中的溶解度均较小,尤其在浆液pH值较高的情况下它们的溶解度就更小。当亚硫酸钙、硫酸钙的含量超过石膏浆液的吸收极限时,亚硫酸钙、硫酸钙就会以晶体的形式开始沉积。当浆液相对饱和浓度达到一定值时,亚硫酸钙、硫酸钙将按异相成核作用在浆液中已有的晶体表面上生长。当浆液相对饱和度大于引起均相成核作用的临界饱和度时,亚硫酸钙、硫酸钙就会在浆液中形成新的微小晶核,这些微小晶核将在容器表面上逐渐生长成坚硬垢物。因此,当浆液浓度超过1120kg/m3时,应启动真空皮带脱水系统。但实际操作中,真空皮带脱水系统启动时的浆液浓度往往比规定值高。此外,在真空皮带脱水系统因皮带跑偏、冲洗水压力低、旋流子堵塞等原因停运处理缺陷期间,吸收塔里的浆液浓度将不断增加,甚至高达1160kg/m3,远超1120kg/m3的控制标准,使得硫酸盐浓度超过临界饱和度而不断结晶沉积,烟气携带固体颗粒量也大大增加。若按正常的冲洗周期和冲洗水量,这些固体颗粒难以完全清除。未清除的颗粒黏附在除雾器表面,会逐渐长大,形成垢物。  1.3除雾器冲洗周期长,效果不理想通过正常的除雾器冲洗,可将附着在除雾器表面的少量石膏颗粒、石灰石、飞灰冲走,但冲洗周期长短应适度。如果冲洗周期太长,烟气液滴中携带的固体会不断附着在除雾器表面,在高温烟气的不断冲刷下逐步硬化,直至形成厚实致密的硬垢;但如果冲洗过于频繁,又将导致烟气带水量加大。在脱硫系统的实际运行中,要求每个班组冲洗除雾器1次/2小时。但有的班组要么忘记了冲洗,要么与上个班组的冲洗时间相隔很长,要么未根据吸收塔浆液浓度和除雾器压差的实际情况调整冲洗频率。随着除雾器结垢量的增长,冲洗除雾器的效果大大减弱,最终造成除雾器的严重堵塞。  二、防范措施  2.1严格控制吸收塔浆液pH值将吸收塔浆液pH值控制在5.0~5.2,在烟气中二氧化硫含量发生较大变化时,要及时调整石灰石浆液的加入量,控制pH值在5.4~5.6。  2.2维持吸收塔液位在7.5~8.0米之间,给亚硫酸钙的足够的氧化空间,同时,要控制好浆液浓度,定时启动脱水系统,防止浆液浓度过高导致浆液品质恶化,影响脱硫效率及造成其他附属设备的隐患。  2.3根据吸收塔液位及除雾器压差,合理调整除雾器冲洗时间间隔至少为1次/2小时;发现除雾器压差异常,应及时通知维护人员对除雾器压差表计进行维护作业。  2.4遇停机时应彻底清理除雾器表面的结垢,以保证除雾器正常投运。  2.5加强运行操作人员和考核力度,杜绝由于运行人员操作不当导致除雾器堵塞现象发生。
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