制革废水多数来自准备工序和鞣制工序,废液
多是间歇排出。混合废水呈碱性,有毒,难降解物质
含量高,外观污浊,气味难闻。因此,废水处理的难
度较大。
制革废水处理
很多,主要是物理化学处理
法、生物法等。如果只依赖单一的处理工艺往往难
以达到排放
。实际废水处理工程常是采用多种
方法结合,以充分发挥各种处理工艺的优势,方可取
得最佳的效果[1]。
成都市郫县家祥皮革有限责任公司是一家中等
规模的皮革生产企业,年产值上亿元。但由于工艺
技术落后,废水量大(2000m3/d)且治理效果不佳,
对环境污染极大。
本实验采用脉冲电浮-曝气-脉冲电浮法处理
该企业排放的猪皮皮革废水,取得很好的效果。
1 废水成分和工艺
1.1 皮革废水成分
制革废水的色度较大,一般为600~1200倍;偏
碱性,pH值在8~12之间,主要来自脱毛液,膨胀的
石灰,烧碱和硫化碱;悬浮物主要是油脂,碎肉,皮
渣,污血,石灰,泥沙等沉淀物,以及不同工序的废水
混合后,由于化学反应产生的蛋白絮,氢氧化铬,丹
宁酸钙等各种絮状物。一般为3000~10000mg/L。三
价铬离子,含量为15~40mg/L,主要来自铬鞣废液;
COD为500~4000mg/L。
该企业的排放废水主要指标以及我国最新废水
排放标准(GB8978-1996)对照列于表1。
另外,该企业所产生的制革废水还具有废水量
大、水量随时间变化大、间歇排水、水质差别大等特
点。在不同时候排出的废水成分也有很大差别,
COD最高时可达3500mg/L。污染物浓度高,成分复
杂,废水中悬浮物含量高,色深味臭。
1.2 工艺流程
脉冲电浮-曝气-脉冲电浮法处理制革废水工
艺流程如图1所示。
2 工艺各单元结构及功能
2.1 管道式絮凝器
实验中采用的絮凝器为自行设计的自激振荡脉
冲管道式絮凝器。结构示意图如图2所示。废水在污
水泵驱动下,经水喷嘴1射入混合室3。在喷嘴1的
出口处形成低压,絮凝剂则经加药管2进入3中,同
废水一起送入自激振荡腔室4内。由于腔室能形成
脉冲电浮-曝气-脉冲电浮法处理皮革废水
邓晓刚 1,李 军 1,2,廖振方 1
(1.重庆大学机械工程学院,重庆 400044; 2.重庆工商大学机械学院,重庆 400033)
摘 要:皮革废水难降解物质含量高,且含有大量的悬浮物质,对环境污染很大。本文采用脉冲电浮水处理成
套设备,和脉冲电浮-曝气-脉冲电浮的处理工艺对某皮革企业排放的制革废水进行处理。经实验验证,处理
后的水能达到国家一级排放标准。
关键词:皮革废水;脉冲电浮;射流曝气;絮凝
中图分类号:X703.1 文献标识码:B 文章编号:1000-3770(2006)07-0082-03
收稿日期:2005-11-02
作者简介:邓晓刚(1975-),男,讲师,博士研究生;主要从事射流理论与应用、环保成套设备开发工作
联系电话:023-66970591,13072311556;E-mail:yxydxg2002@sina.com。
项 目
SS
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
COD
(mg/L)
S2-
(mg/L)
总Cr
(mg/L)
pH
送检废水
国家排放标准
800
200
565
150
1350
300
未检测
1
未检测
1.5
9
6~9
表1 排放废水主要指标与国家排放标准对照
Table1 Themainindexesoftannerywasterwaterandthenational
dischargingstandard
第32卷 第7期
2006年 7月
水处理技术
TECHNOLOGYOFWATERTREATMENT
Vol.32No.7
Jul.,200782
强烈的振荡,使得絮凝剂在原水中混和非常均匀[2,3],
在无需外界搅拌设备的情况下满足絮凝混和要求。
混和完成后,根据絮凝水动力学要求,反应阶段
速度梯度要尽量减小,从而为产生大的絮凝体创造
条件,以免涡旋剪切力破坏已经生成的絮凝体[4]。根
据这一要求,从振荡腔室中射出的振荡射流经一段
尾管(稳流器,用于减缓水流紊流程度)后进入扩散
管(全角 13~16°)将速度降低,增加絮凝反应时
间,为絮凝反应创造有利的水力条件。
试验中采用湿式加药方式。将絮凝器安装在水
泵对处理池供水的管路中,加药口上方安装储药罐,
用以盛装絮凝药剂溶液。储药罐的出口安装流量控
制阀。根据加药用量,事先调整好控制阀。在重力和
负压的双重作用下,絮凝药剂加入到废水中,加药方
式稳定可靠,加药量均匀。经管路流出的流体具有
明显的脉冲效果,絮凝剂溶液在废水中混合得很好,
矾花大而密实。
2.2 射流曝气器
由于现有的射流曝气器存在的水、气混合差、射
流边界区域推动性能差和服务面积小等缺点,本实
验中采用了一种自行设计的自激振荡脉冲射流曝气
器。其结构类似于2.1中的管道式絮凝器,不同之处
在于絮凝器中的加药口2,在本曝气器中作为进气
口使用。
本曝气器大大改善水、气混合条件,充氧效率
高。喷出的脉冲水、气混合流增强需氧水体的紊动,
提高对流扩散能力,加速气、液界面中液膜的更新,
更有利于氧的转移。另外,还具有充氧能力高、能耗
低、气和水混合均匀、溶氧效率高、产生的气泡多而
小等特点,气泡聚并现象大大减少,曝气反应器的服
务面积获得增加。现场实测表明:本曝气器能较大幅
度提高充氧性能、理论动力效率和氧利用率。
2.3 脉冲电浮池
电浮法的基本原理是,利用电浮过程中电极上
析出的微小气泡(H2、O2)来上浮分离疏水性杂质微
粒的絮凝胶体,从而达到固-液分离的目的。
电极材料的选择,应以在电解过程中不损耗,导
电性能好,安全可靠为
。阳极采用石墨板,阴极
采用不锈钢铁丝网。
通电后,在阳极上产生氧气,在阴极上产生氢
气,所形成的气泡的大小和强度取决于释放气体时
的各种条件和水的表面张力的影响。一般来说,阴极
所产生的氢气泡直径要小于阳极所产生的氧气泡。
气泡平均直径在30μm以内。较之气浮产生的气泡
(直径50μm以上),气泡直径大大减小。
在电浮过程中,通电电极的有效作用面积越大,
则产生的气泡数量越多,处理效果越好。但是增加电
极作用面积同样也增大了电耗,使电浮的能耗增大。
另一方面,电浮过程中,处理液中将形成向上流动的
气泡群,气泡在上升时,部分气泡与絮凝胶体粘附,
并一起浮到液面;部分气泡直接上浮到液面。大量气
泡的连续上升会产生环流,使处理液发生循环流动。
这一环流会导致气泡之间的相互碰撞和聚合,使气
泡在未到达水面之前破裂,从而降低气泡的利用率,
并破坏水中已形成的带气泡的絮凝体,使悬浮颗粒
重新沉回水中,从而使电浮效率降低[5]。
为解决电浮法的这些主要问题,本实验采用脉
冲电浮处理技术。脉冲电浮法可以减小环流带来的
影响(即增加气泡的利用率),并能减少瞬时通电面
积(同时保证电极的总体有效面积)。脉冲电浮处理
池的系统示意于图3。电浮池容积350L。
脉冲电浮处理池中,将原本一对电极板分成了
四对,如图4所示的电极板中安装了两对电极,实验
中共安装了两块这样的电极板,即四对电极。将这四
对电极板按编号1-4-2-3的顺序进行脉冲通电。即在
一段工作时间内,只有一对或几对电极工作,但同时
应保证废水被气泡所饱和。这样产生的气泡只在处
理池的一部分空间内运动,大大减弱了环流的影响,
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图1 脉冲电浮-曝气-脉冲电浮处理工艺示意图
Fig.1 ThetechnologicalprocessofImpulseelectrofloatation
-aeration-impulseelectrofloatation
1.喷嘴;2.加药口;3.混和室;4.自激振荡腔室;
5.扩散管;6.涡旋控制格网;7.吸入室
图2 自激振荡管道式絮凝器结构示意图
Fig.2 Theschematicofself-excitedoscillationpipelineflocculator
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邓晓刚等,脉冲电浮-曝气-脉冲电浮法处理皮革废水 83
增加了气泡的利用率;同时,由于一段时间内只有一
段电极工作,电能的消耗得以降低。
3 废水处理实验及结果
首先将排放皮革废水放调节池。沉静 30min
后,由污水泵抽水至脉冲电浮池。途中经自激振荡
管道式絮凝器完成加药、混合等工序,PAC投药量
为35mg/L。
当废水装满脉冲电浮池后停止供水,开始进行
通电电浮(13V,110A)。首池处理水经电浮处理
25min,取样后开始排往曝气池 (曝气池尺寸为
1.5m×1.2m×1.5m,曝气时水深约1m),同时为电浮
池供原水,并保持电浮池水面恒定。流量约为
0.15L/s。
自激振荡脉冲射流曝气器工作6h,取样后再送
入脉冲电浮池进行二次电浮。在二次脉冲电浮中,由
于考虑到水中杂质已被大部分去除,故只使用了两
对电极板。通电电压为13V,电流强度40A。装满电
浮池后进行电浮处理20min后取样。此时出水已无
明显异味,清澈透明。
废水处理结果(由于经费原因,只作了COD指
标化验)列于表2。
实验结果表明,废水处理中最主要的指标COD
已能达到国家有关皮革废水的排放标准。
参考文献:
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西北轻工业学院学报,1994,12(3):73-79.
[2] 廖振方,等.自激振荡脉冲射流喷嘴的理论
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报(自然科学版),2002,25(2):24-27.
[3] LiaoZhenfang,LiJun,ChenDeshu.Theoryandexperi-mental
studyoftheself-excitedoscillationpulsedjetnozzle[J].Chinese
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[5] 宋秋萍,廖振方.电解气浮过程中降低电能消耗的途径[J].污染
防治技术,1997,10(12):246-248.
项 目 COD(mg/L)
原水
初次电浮后出水
曝气后出水
二次电浮后出水
1350
400
120
90
表2 出水COD
Table2 Thedataoftheassay
1.调节池;2.进水口;3.出水口;4.脉冲电浮池;
5.电极支撑板;6.出渣口;7.电极板;8.撇渣器
图3 脉冲电浮水处理池的结构图
Fig.3 Thestructureofimpulseelectroflotationreactortank
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图4 电极板组成构件示意图
Fig.4 Theschematicofelectrodeboardstructure
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TREATMENTOFTHETANNERYWASTEWATERBYIMPULSEELECTROFLOATATION-AERATION-
IMPULSEELECTROFLOATATIONPROCESS
DengXiao-gang1,LiJun1,2,LiaoZhen-fang
(1.CollegeofMechanicalEngneering,ChongqingUniversity,Chongqing400044,China;
2.CollegeofMechanics,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,400033,China)
Abstract:Thetannerywastewatercontainsdifficultdegradationsubstanceswithhighstrengthandlargenumberofsuspendedsubstances,seriouslypol-
lutingtheenvironment.Intheresearchwastreatedthetannerywastewaterfromaleatherenterprisebyimpulseelectrofloatation-aeration-impulsepro-
cess.Uponverification,thetreatedwatercouldreachthefirstclassdischargingstandardofourcountry.
Keyword:tanneryeffluent;Impulseelectrofloatation;aeration;flocculation
水处理技术 第32卷 第7期84