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4号机启机情况分析201109182011930155925

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4号机启机情况分析2011091820119301559254号机启机情况分析925 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 4号机9.18启机过程异常问题分析 1并网前的机组运行状况 4号机停机后发电机进行了抽转子工作,为了验证发电机本体有无问题,汽机转速在3000转/分满足机组并网要求时,对4号机进行了并网前发电机空载升压试验及假同期试验,试验结果正常。空载升压试验数据如下: 2011年09月18日4号机启机空载升压数据记录及分析 机端电压 主变高压侧电压 励磁电压 励磁电流 励磁变高压侧电流 Uab(V) Ubc(V) Uac(V) Uab(V) Ubc(V) Uac(V...
4号机启机情况分析201109182011930155925
4号机启机情况分析925 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 4号机9.18启机过程异常问题分析 1并网前的机组运行状况 4号机停机后发电机进行了抽转子工作,为了验证发电机本体有无问题,汽机转速在3000转/分满足机组并网要求时,对4号机进行了并网前发电机空载升压试验及假同期试验,试验结果正常。空载升压试验数据如下: 2011年09月18日4号机启机空载升压数据记录及分析 机端电压 主变高压侧电压 励磁电压 励磁电流 励磁变高压侧电流 Uab(V) Ubc(V) Uac(V) Uab(V) Ubc(V) Uac(V) Uf(V) If(A) I(A) DCS 36.9 36.9 37.05 39.68 39.7 39.62 40 435 30%Un 励磁控制柜 36.55(一次侧电压7.31Kv) 39 440 0.283 发变组保护柜 36.619 36.628 36.654 39.202 39.2 39.254 41.7 385 DCS 50 50 50.2 53.84 53.84 53.7 54 595 50%Un 励磁控制柜 49.45(一次侧电压9.89Kv) 52 610 0.392 发变组保护柜 49.51 49.511 49.552 53.113 53.099 53.156 55.6 542.4 DCS 70.95 70.85 71.1 76.46 76.36 76.18 77 858 70%Un 励磁控制柜 70.1(一次侧电压14.02Kv) 76 880 0.563 发变组保护柜 70.294 70.274 70.345 75.181 75.175 75.225 78 795.6 DCS 90.55 90.5 90.7 97.48 97.42 97.14 104 1162 90%Un 励磁控制柜 89.55(一次侧电压17.91Kv) 103 1190 0.76 发变组保护柜 89.581 89.566 89.639 95.706 95.702 95.783 106.323 1094.547 DCS 100.9 100.8 100.9 108.38 108.3 108 125 1395 100%Un 励磁控制柜 99.55(一次侧电压19.91Kv) 123 1420 0.905 发变组保护柜 99.611 99.623 99.699 106.966 106.958 107.049 127.434 1309.473 1 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 备注:以上试验数据为已折算到二次侧的值。 从以上记录数据分析:DCS、保护柜和励磁控制柜上显示数据基本一致,验证了励磁、发电机及发变组回路接线正确,由于三个显示数据取自不同地方,因此数据之间存在一定偏差。数据来源如下:励磁控制柜内数据来自励磁控制器内计算数据,发变组数据来自保护装置计算数据,故障录波内的励磁电压及电流通过内部计算得出,DCS上数据为变送器送的4-20mA直流量。 2机组并网时的运行状况 假同期试验结束后,热工允许并网条件恢复,汽机转速3000转/分,5022、5023开关断开状态,灭磁开关在合。投入同期装置,9月18日05时40分15秒6344毫秒5023开关合闸,4号机并网成功,并网后机组带初始负荷11MW,无功功率-27Mvar(此数值为故障录波记录数据),6:02分5022开关合闸。因此次4号机级检修变送器有工作,将发变组变送器盘柜内变送器(除母线变送器和启备变变送器)进行全部校验,因该批变送器零漂较大(准备全部进行更换),显示数据不准,此次数据分析不以DCS上显示数据为准。并网后因没手动及时增加无功功率,使机组在5:40至6:50一个小时十分钟内一直进相运行。以下是机组并网后一段时间内部分数据摘录及分析: 故障录波显示数据 SIS上数据记录 发电机发电机有功 无功励磁电励磁电发电机发电机有功无功励磁电励磁电7瓦X向7瓦Y向电流电压时间 (MW) (Mvar) 流(A) 压(V) 电流(A) 电压(V) (MW) (Mvar) 流(A) 压(V) 震动 震动 (KA) (KV) 3000r/min 2:30 82 85.5 未并网 5:30 83 85 5:40 17.375 -46 0.717 0.739 0.296 56.957 18 -71 44.7 120 1.5 20.21 84 86 5:50 35.581 -38 0.764 0.801 0.311 57.137 34.4 -71 47.2 109 1.38 20.12 85 86 6:00 53.475 -37 0.775 0.814 0.379 57.120 54.9 -69 47.9 110 1.9 20.12 89 86 6:10 53.462 -34 0.789 0.872 0.371 57.128 54.7 -68 48.3 112 1.86 20.12 88.7 86 2 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 6:20 49.978 -34 0.785 0.821 0.35 57.13 52.2 -66 48.8 113 1.76 20.12 87.5 85.8 6:30 55 -34.7 0.783 0.813 0.378 57.082 57.4 -66 48.8 113.6 1.87 20.09 153.8 151 6:40 46.8 -45 0.738 0.785 0.383 56.907 49.1 -77 46.3 113.7 1.91 19.82 186 182 6:50 53.88 0.933 0.908 0.965 0.297 57.652 54.4 -29 55.98 130 1.49 20.07 195.7 197 7:00 57.138 2.461 0.917 0.954 0.316 57.672 57.7 -29 56.4 131 1.58 20.07 181.2 180.7 7:10 55.433 2.63 0.916 0.971 0.309 57.666 55 -28 56.6 131 1.52 20.07 158.2 157.9 7:20 54.955 2.835 0.915 0.959 0.308 57.647 54.7 6 56.4 131 1.51 20.07 142.5 142.4 7:30 60.486 14.935 0.962 1.008 0.344 57.844 60.8 18.4 59 137 1.7 20.15 131 131.5 7:40 91.897 14.253 0.981 1.043 0.524 57.848 92.6 19.1 60.7 141 2.64 20.15 124 126 7:50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 107.9 17.7 61.1 143 3.07 20.15 119 119.7 8:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 116 17.4 61.4 144 3.3 20.15 117 114 8:10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 113 17.7 61.4 144 3.23 20.15 113 110 8:20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 112 18.3 61.4 144 3.18 20.15 110 108 8:30 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 114.6 19.8 61.9 145 3.27 20.15 108 105 9:50 203 31.175 1.169 1.259 1.182 57.809 202 34 71.7 169.7 5.87 20.13 105 103 从SIS数据记录看15:00振动开始无波动缓慢下降,至18:00振动降 至85左右的正常值。 备注:故障录波上励磁电压、励磁电流、机端电压、机端电流为二次值,SIS上显示励磁电压、励磁电流、机端电压、机端电流为一次值。机端电压变比为200,机端电流变比为5000。 3 数据分析 从以上记录数据可以看出: 3 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 1、机组并网后,由于变送器误差的原因,造成DCS无功功率显示异常(4mA时DCS显示值为-33Mvar),并网初始,负的无功最大为负77Mvar,故障录波实际无功功率显示为负46 Mvar,由于变送器回路停机后有工作,更换了至DEH的无功功率变送器,变送器校验完成后,在加量测试时只注重回路的完好性检查,没有对数据的显示进行对比,影响了对机组实际运行状况的正确判断,使机组在近一个小时的时间内进相运行。 2、机组并网后,从6:10开始发电机的7、8、9瓦的震动值逐渐上升,7:00 左右7瓦震动值最大分别达到X向192微米、Y向190微米;8瓦震动值最大分别达到X向115微米、Y向130微米;9瓦震动值最大分别达到X向86微米、Y向91微米。有以上数据看出,机组并网前及并网后5:40—6:20机组进相,40MW左右时振动一直在85微米左右,6:30在发电机无功进相基本不变的情况下,振动突然增大,并于6:50发电机无功已为正向时(故障录波值0.93MVar)振动达到最大值,因此可以判断发电机瓦振和机组带有功和无功关系不大。 3、从2010年1月29日4号机进相试验得出的数据可以看出:机组有功P=303.7MW时,进相深度为Q=-137.42Mvar,此进相深度满足母线电压不低于530kV和发电机机端电压不低于19.0kV条件的限制。理论上:机组带有功功率越少,机组进相运行的深度越大,即所带负的无功功率越多。因此按照进相试验结果分析可以得出结论:9月18日机组的进相运行情况满足机组的安全稳定运行要求,理论上不应该出现发电机瓦振现象,机组的震动跟机组所带有功和无功关系不大。以下是4号机进相试验曲线及数据: 进相试验曲线 0 12345 -20 -40无功 -60 -80 -93.1 -100 -110 4 -120 -127 -140-145-145 -160 有功 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 有功功率(MW) 试验时的初始无功(Mvar) 最大进相深度(Mvar) 500KV电压变化(kV) 调压效果(%) 660 77.06 -95 535.3-529.5 -1.08 550 77.49 -110.4 537.0-530 -1.3 440 75.64 -115.78 537-530 -1.3 300 78.72 -137.42 538-530 -1.49 4机组启机和并网时遇到的异常状况分析 4.1同期试验时同期投入不允许 做假同期试验时,在DCS上无法将同期装置投入,用万用测量,同期投入信号无法到达同期装置,经热工检查,发现在ECS内也有和DEH相同的限制同期投入的条件,50236隔离刀闸在合位,热工将条件满足后,假同期试验成功,由此可以看出,热工和二次对假同期试验的逻辑不是十分了解,试验前进行编写时没有进行详细的技术交流和深入探讨,延长了假同期试验时间。 4.2并网后变送器显示误差分析 机组并网成功后,由于变送器显示问题和对机组进相运行的判断不准确性,造成机组近1个多小时有功维持在46MW左右,影响了机组及时带负荷。由此体现出班组人员技术水平不够,在设备异常运行时缺乏判断应对经验和全面考虑问题的能力,因此应加强日常班组技术,提高工作能力。同时,在机组进行检修时,一项设备的检修任务尽量是同一个工作负责人和工作班成员,中间尽可能的不进行人员的更换,工作结束后进行加量测试时,不能只注重回路的完好性检查,对数据的显示也要进行记录和对比。特别是对变送器的加量测试,各个地方的显示都要有数据记录和对比,做到不留死角。机组检修过程中的拆接线必须做好记录并进行个人、工作负责人和班组三级核查,保证万无一失。 5分析结果及下一步 5.1机组并网前的试验及其必要性 机组进行空载升压试验的目的是验证发电机定子线圈和转子线圈有无短路和接地以及发电机三相定子电压的对称性。4号机停机进行C级检修,发电机进行了抽转子工作,为了验证发电机内部及其接线的正确性,必须进行发电机的空载升压试验,对升压试验记录数据曲线和原始试验数据曲线进行对比,判断发电机内部无问题,同时空载升压时对DCS、励磁、发变组保护柜及故障录波上各个数据进行对比,检查各个地方数据显示有无偏差以及验证励磁及发变组保护柜内回路接线的正确性。从以上空载升压试验记录的数据分析可以验证出发电机内部及其二次接线均无问题,按照数据作出的曲线基本和原始曲线相吻合。 假同期试验的目的是为了验证同期装置的完好性,保证机组按照调度的给定的时间要求按时并网成功,如同期装置有问题,尽可能的将问题在并网 5 许昌龙岗(禹龙)发电有限责任公司 之前进行解决,不因同期装置的问题造成机组并网的不成功,影响机组的并网时间。此次4号机的假同期试验验证了同期装置的完好性,使机组在规定的时间内按时并网成功。 5.2并网后变送器显示出现的问题分析 二期发变组变送器屏内所用变送器生产厂家是TAIK,此次4号机C级检修共进行了26块变送器校验,在校验时发现此批变送器在零量程和满量程均偏差大,按照要求,用0.05级的校验变送器的装置对0.2级的变送器校验其误差不能大于20%,但此批变送器大部分的偏差均大于25%,因此,对误差偏大的变送器进行了误差调整,其中发现至DEH的发电机双向无功功率变送器的误差不能调整,因此,进行了紧急备件的申报并对此变送器进行了更换,从并网后的DEH上数据显示可以看出更换后的功率变送器的输出满足要求,精度比较高。因此,在此次申报备件时,已将部分变送器进行了购买,利用下次停机的机会对此批变送器进行全部更换。 5.3加强技术培训,提高班组整体技术水平及分析、解决问题的能力 此次检修,由于变送器校验完毕进行回路加量测试时没有和DCS上数据显示进行对比,造成DCS上无功功率显示偏差大,影响了对机组运行状态的正确判断和机组负荷的增加。从此次机组检修过程及机组的异常运行处理来看:班组人员的技术水平亟待提高,特别是在遇到紧急问题和解决问题时,不能在短时间内准确的判断出问题的所在,对整个系统缺乏一个整体的了解,没有方向性,造成了对机组的运行状态的滞后判断。针对此次问题对班组所有成员提出如下要求: 1、在平时的工作中班组成员应加强自身的技术水平和学习培训,对班组管辖的设备要有一个整体和系统的认识,每个成员平时都要养成对数据记录和分析的习惯,并且知道这些数据的出处和正常值范围,如有异常,知道从哪些地方去进行对比、判断和处理。现场工作时多动手动脑,不做旁观者,努力提高在现场实际处理问题的能力和判断问题的速度。 2、班组成员在日常处理问题时要培养大局意识和全局观念,不能因为一个小的地方产生麻痹思想使之可能造成大的影响。不论是检修还是日常维护,如有工作必须做好记录和标识,防止在进行恢复时接线错误,影响数据的显示及机组的运行,同时,接线及数据修改必须经第二人确认和班组验收方可工作结束。班组每周的技术培训工作尽量和现场的设备相结合,在现场对照设备进行讲解,使班组的每位成员真正有所收获而非走过场。只有加深了了解并且亲自动手才能真正的了解和掌握设备,才能真正的提高发现问题、解决问题的能力。 3、基础工作的完善:日常工作结束后,如有接线和图纸不相符或者接线有改动,工作负责人必须在规定的时间内在班组电子资料库中将所工作设备进行图纸相符工作,以方便其他工作成员日后工作,并且在班组的现场记录和集成信息系统的设备台帐中将此次设备的所有工作情况(包括接线的更改、备件的更换等)进行详细的记录和。 6
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