时压开 ,这时应采用分层压裂技术。分层压裂在龙
24、59 等井进行过现场试验 ,并取得成功 ,今后将继
续推广。
气田压裂效果
截至 2001 年 11 月底 ,J 3 p 气藏共实施压裂
102 井次 ,压裂有效期平均达 27. 6 月 ,压后累积增产
20 927 ×104m3 ,累积增加销售收入 12 556 万元 ,充
分证明了水力压裂改造技术对提高低渗透气藏的采
气速度和经济效益的关键作用。
(1)压裂改造大幅度提高了工业气井建成率和
单井产量。据统计 ,2001 年压裂改造 31 井次 ,工业
气井率由压前的 3. 2 %上升至压后的 87 % ,总无阻
流量由压前的 2. 648 2 ×104m3/ d 增加到压后的
53. 139 1 ×104m3/ d ,平均增产倍比达 20 倍以上 ,取
得了明显的增产效果。水力压裂的实施使绝大部分
无工业产能的气井具有了工业产能 ,显著提高了低
渗透气藏难动用储量的动用程度 ,更充分的利用了
有限的不可再生的天然气资源。
(2)通过压裂改造技术的研究 ,加快了气藏压裂
开发的建产步伐 ,提高了采气速度 ,促进了产量年年
大幅度增长 ,为低渗透气藏难动用储量的升级和增
储上产作出了关键性贡献。据统计 ,洛带气田日产
天然气水平已上升到 2001 年 8 月的 36. 8 ×104m3/
d ,形成的年输气能力达 1. 3 ×108m3/ a 以上 ,使洛带
气田低渗透气藏的压裂开发迈上了一个新台阶。
结 论
面对洛带气田不利的地质特征给水力压裂改造
提出的严峻挑战 ,本文对在地应力场、压裂液、压裂
工艺技术研究上取得的新进展作了详细论述和归纳
,并提出以减小入地液量、低排量控制缝高、强
化压裂液综合性能和提高返排效果为主要手段的 ,
以“低前置液、小排量、中等砂比、强化返排”为对策
的压裂施工工艺 ,取得了比较好的增产效果和技术
经济效益 ,也为气田压裂改造技术的深入发展提供
了参考。
在本文写作过程中 ,得到了李思洲、任山、郭新江、张朝
举等高级
师以及周文教授、叶仲斌教授的大力帮助 ,同
时向丽、张家由等同志在资料整理方面也提供了大量帮助 ,
在此一并表示感谢。
参 考 文 献
1 [美 ] J . L .吉德利等著. 水力压裂技术新发展. 北京 :石油
工业出版社 ,1995
2 王世泽 . 四川洛带构造蓬莱镇组地应力场特征研究. 矿物
岩石 ,2000 ; (4)
3 任山 ,张绍彬 . 水力裂缝温度场模拟程序的开发和应用.
天然气工业 ,2002 ; (3)
(收稿日期 2002 - 11 - 28 编辑 钟水清)
川渝地区打成大水平位移定向井
四川石油管理局川东钻探公司定向井公司在川渝地区高质、高效、安全地完成了一口长裸眼、高钻井液密度 (1. 90g/ cm3) 、
大水平位移定向井 ———温泉 11 井 ,创四川石油管理局水平位移最大记录。
该井实钻完井井深 4 332 m ,最大水平位移 1 705. 60 m ,各项技术指标优秀。通过该井的成功钻探 ,为该区块的滚动开发
提供了快速、安全、经济钻井的依据和经验。
川东定向井公司运用了从国外引进的测斜仪器和计算软件 ,加强井眼实时监测和跟踪 ,及时调整钻具组合和钻井参数 ,
保证了钻达地质目标。特别是通过该井在稳科井段使用 PDC钻头钻进 ,掌握了 PDC钻头在几种钻具结构和硬地层复杂井段
条件下的力学特性和下部钻具结构造斜力规律以及相关的井眼轨迹控制技术。为保证高密度钻井液安全钻进 ,川东定向井
公司从钻井液选型及性能优化方面入手 ,克服了井漏、井眼缩径、井壁垮塌等复杂情况 ,降低了大斜度井段摩阻 ,保证了有效
携砂能力。在操作上制定了一套完整、安全、快速的钻进程序 ,随时对井下情况进行分析研究 ,并有预见性地提出解决方案 ;
在稳斜井段岩性均质地层采用 PDC钻头带螺杆钻具、PDC钻头转盘钻等新技术 ,钻速较常规钻井提高 30 %以上 ,在保证快速
钻进的同时 ,井眼轨迹又得到很好的控制。
陈 敏 摘自《石油商报》
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钻 井 工 程 天 然 气 工 业 2003 年 5 月
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