1000W正弦波逆变器制作过程详解
这个机器~输入电压是直流是12V,也可以是24V~12V时我的目标是800W~力争1000W~整体结构是学习了钟工的3000W机器.具体电路图请参考:1000W正弦波逆变器(直流12V转交流220V)电路图
也是下面一个大散热板~上面是一块和散热板一样大小的功率主板~长228MM~宽140MM。升压部分的4个功率管~H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板,DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大~所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上:
吸取了以前的教训:以前因为PCB设计得不好~打了很多样~花了很多冤枉钱~
常常是PCB打样回来了~装了一片就发现了问题~其它的板子就这样废弃了。所
以这次画PCB时~我充分考虑到板子的灵活性~尽可能一板多用~这样可以省下不少钱~哈哈。
如上图:在板子上预留了一个储能电感的位臵~一般情况用准开环~不装储能电感~就直接搭通~如果要用闭环稳压~就可以在这个位臵装一个EC35的电感。
上图红色的东西~是一个0.6W的取样变压器~如果用差分取样~这个位臵可以装二个200K的降压电阻~取样变压器的左边~一个小变压器样子的是预留的电流互感器的位臵~这次因为不用电流反馈~所以没有装互感器~PCB下面直接搭通。
上面是SPWM驱动板的接口~4个圆孔下面是装H桥的4个大功率管~那个白色
的东西是0.1R电流取样电阻。二个直径40的铁硅铝磁绕的滤波电感~是用1.18
的线每个绕90圈~电感量约1MH~磁环初始导磁率为90。
上图是DC-DC升压电路的驱动板~用的是KA3525。这次共装了二板这样的板~
一块频率是27K~用于普通变压器驱动~还有一块是16K~想试试非晶磁环做变
压器效果。
H桥部分的大功率管~我有二种选择~一种是常用的IRFP460~还有一种是IGBT管40N60~显然这二种管子不是同一个档次的~40N60要贵得多~但我的感觉~40N60的确要可靠得多~贵是有贵的道理~但压降可能要稍大一点。
这是TO220封装的快恢复二极管~15A 1200V~也是张工提供的~价格不贵。我觉得它安装在散热板上~散热效果肯定比普通塑封管要强。
这次的变压器用的是二个EC49磁芯绕制的~每个功率500W~余量应该比较大的~初级并联~次级串联。用二个变压器的理由是:1~有利于功率的输出~2.变比小了~可能头痛的尖峰问题会少一些。
今天对前级进行上电~第一次没有成功~空载电流近1A~查到是变压器的原因~
后来换了磁芯~空载降到360MA,每个变压器180MH~基本可以接受,~可见磁芯的重要性~而现在要买到几付好的磁性实在太难了。所幸的是D极波形很好~这次的变压器应该做得还可以了~
是:初级3+3~用0.2*29的铜带~次级44T~用0.74线二根。下一步准备为前级加载~因为一台逆变器~能不能输出预定的功率~前级质量是决定因素。只因那个大功率的开关电源还有一点小问题要解决~所以~加载可能还要过几天。
这照片上的稳压电源上显示电流为450MA~因为并不是完全空载~我在高压处挂了一个LED~用150K2W电阻降压~这个指示电路要消耗近1W功率~约增加90MA的电流。
今天对前级进行加载实验~前级为开环~也没有装储能电感~分二步:
第一步:加载约630W~负载是一个200R、1KW的大电阻~这时工作电流为54.5A。连续工作一小时~散热板和190N08大功率管及变压器只有微温~D极波形还比较好~尖峰刚露~不明显~这时母线高压为356V。
这是SPWM驱动板的PCB~本
用的是张工提供的单片机SPWM芯片TDS2285~输出部分还是用250光藕进行驱动~因为这样比较可靠。也是为了可靠起见~这次二个上管没有用自举供电~而是老老实实地用了三组隔离电源对光藕进行供电。因为上面的小变压器在打样~还没有回来~所以这块板子还没有装好。本方案中的SPWM驱动也是灵活的~既可以用单片机~也可以用纯硬件~只要驱动板的接口设计得一致~都可以插到本方案的功率板上~甚至也可以做成方波逆变器。
这次DC-DC功率部分的大管子~没有用2907~而是用了深圳黄工向我推荐的RU190N08~上图中的电流应该是190A~错打了180A。因为这管子比2907稍便宜点~所以我准备试一试。
第二步:进一步加大负载~又挂上了二个串联的200W灯泡~这时工作电流77.9A左右~此时~实际输出功率在900W以上了~母线高压降至347V~D极波形有一路能看到明显的上冲尖峰。工作半小时~散热板温度为45度~ 4个190N08管壳温度:3个为46度~有一个为51度~变压器也有点热。但快速二极管一点也不热。
如果要逆变输出1000W~前级起码要能输出1100W左右~从今天情况来看~温升好象快了些~温度主要集中在大功率MOS管和变压器。因为这样的结构~换管子很麻烦~本来想把190N08换成2907~做一个对比实验。变压器热~我还是认为磁芯质量不过关~因为在900W时~每个变压器单边绕组的电流不到20A~我用的是0.2X29MM的铜带~有5.8个平方MM~电流密度只有3A多一些~初级绕组是不应该发热的,次级有0.74X2~900W时流过的电流不到3A~也不应该热。看
来磁芯实在太重要了。
明天准备用风机对散热板进行主动性散热~加载到1050W以上 今天又继续加大负载~再用二个150W灯泡串联接上去~因为考虑到大电流时线路的压降~把电源电压调高了0.2V~为12.4V~但到线路板还是只有12.1V,我的电源线是用二根10平方并联的,。开机后~工作电流达到98.7A~母线电压为345V~母线电流为3.151A~此时~实际输出功率为1087W。D极波形上的尖峰有点加高~达到45Vpp,因为我在设计PCB时~没有考虑用吸收回路~再加上尖峰也没有达到管子的耐压值~所以也就不去理它了,。此时~功耗达到了1194W~前级的实际效率只有91%了。变压器温升很明显了~因为我在散热板下面放了一个小风扇~所以~管子的温度一直在40度以下~我只让它工作了约20分种。
小结:前级的实验并没有结束~我还想用纳米晶磁环做一次实验~但年内肯定是没有时间了~过了年再试了。看来BT在12V时~要提高功率和效率~瓶颈主要是:1.变压器~包括磁芯质量~绕制数据及工艺等,2.大功率MOS管~内阻一定要小,3.布线及结构~我PCB反面大电流路径都有15-20MM宽的铜箔~填锡达2MM~还加焊了几根4平方的铜线~结构方面主要是散热一定要顺畅~加小风扇是很好的办法。
今天的工作本来想把RU190N08和2907做一个对比测试~测试这二种管子在不同输出功率时的效率情况~于是~先调整了各种测试仪
~先把已经装在板子上的RU190N08做了测试~测试结果如下~看来黄工的这几个管子还是算挣气~一路
测下来~效率情况良好。
接下来就是花了一个多小时换管子~装上了4个全新的IRFP2907~本是兴冲冲开机~希望是一个很好的结果~但万万没有想到的是------失败:
在挂上1号负载时,二个150W灯泡串联,~工作电流达41.5A~输入功率达523.3W~输出功率为283.4W~效率仅为:54%。这可是做梦都没有想到的结果~2907管子很快发热。
在百思不解的情况下~查看D极波形~居然出现了长长的尖峰:
一般情况下~出现这样的波形~肯定是怀疑变压器漏感太大~但我这二个变压器在用RU190N08时~工作得很好~在挂1号负载时~根本看不到尖峰。
我再测G极波形~发现驱动方波全部变成了梯形波~这才恍然大悟~原来是2907的驱动功率不足所致。看来2907的结电容远远大于RU190N08~用3525直接推动4个2907有点困难。为了证实我的想法~我把栅极电阻从原先的20R换成了10R~再开机~这时~在同样负载下~电流下降为28.3A,用RU190N08时只有21.9A,~欠激是肯定的了~因为我的驱动板上没有装图腾柱输出~现在只好等重新做了驱动板再试了。
(驱动功率不足~D极会出现长长的尖峰~这可是第一次遇到~长见识了啊:)
上图是栅极波形~这时电阻已经换成10R~在用20R时情况还要糟很多。
上图是从3525的11、14脚上测到的波形~已经有点变形。
今天花了一天的时间~重新画了一块带图腾柱输出的DC-DC驱动板~但过年了~没有地方能打样了~郁闷啊~哈哈~过年了~什么都停了~厂停了~快递停了~所以~我很不喜欢过年:
过完年了~这里老寿祝大家新年快乐~万事如意:带图腾柱输出的DC-DC驱动板的PCB终于来了~今天装了一块进行试机。
因为加了图腾柱输出~所以2907欠激的情况大为改善~但空载电流却比用190N08时要大很多~不去管它了~继续实验下去。
下面的
是2907和190N80的工作情况对比
下图是用2907时的空载波形:
下图是用2907时~前级输出1100W时的波形照片:
从上图可以看出~空载和满载时的波形差不多。
现在有二个问题弄不明白~请各位探讨:
1.在变压器相同的前提下~用不同的功率管~D极的波形为什么会大不相同~用190N08时的尖峰要明显比用2907时要小~是不是结电容大小不同引起的,
2.用双变压器的前级~用2907时的空载电流接近1A~而用190N08时不到400MA~是什么原因,小功率时~190N08的效率比2907要高~但在最大功率时~2907稍有优势。但发热量~2907比190N08要小一些。
下图是今天刚装好的SPWM驱动板~经测试工作正常。
今天把SPWM驱动板插上去了~一开机~保护电路竟然误动作~蜂鸣器嘟嘟做响~后来请教了张工后~改了几个元件的数值~问题就解决了。
开机成功了,这次居然没有炸管子,~正弦波波形良好~我用了二个200W一个150W的灯泡做负载~电参仪上显示输出功率为617W~算了一下~这时的效率大约
在91.5-92%左右,因为空载电流稍大~有点影响效率~可惜,。
本来准备明天继续加大负载到1000W左右~可是发现了一个问题~稳压部分不工作~调电位器没有反应~一查~发现是那个漂亮的取样变压器竟然没有输出~郁闷啊~因为要换变压器~就必须把整机全部拆下来~二个小时还不一定弄得好~烦啊:
下面是几张照片:
上图是整机工作时的情形
上图是装配完成的整机样子
上图是输出波形~真的很漂亮~看来TDS2285精度不错。
今天是学雷锋的日子~我的1KW逆变器也进入了尾声阶段。先花了近二个小时检查不稳压的原因~终于查到问题的症结~是一个PCB毛剌把取样变压器的次级接地了~可能是0.6W的变压器阻抗实在太大了~居然没有烧掉。对PCB做了处理后~开机稳压功能就正常了~把空载输出调到230V左右~一切OK:
下午去买了几个灯泡~慢慢加大了负载~直加到1000W以上~连续工作了30分钟~除了高频变压器有点热~其它一切正常,散热板下面放了一个小风扇,。
在1039W输出时~效率大约为90%--90.5%~从变压器发热情况看~我这台机器的效率瓶颈应该在变压器或变压器磁芯~如果有质量好的变压器~效率还可以提高些。
电参数仪显示1035W~在1035-1039之间跳动。
这是1000多W输出时的波形~还是非常漂亮:
1.我对前级DC-DC升压部分进行了调整~调R12使HV高压空载时限止在370V~
这时~空载电流从近1A下降到160mA~加上SPWM驱动板的140mA~总共300mA。
2.试带了感性负载~手边只有一个600W的角向磨光机~试带了一下~发现波形和带灯泡时一样~没有出现变形毛刺等。
现在正在想:哪里有100升左右的冰箱~试试能不能启动。
今天在朋友的厂里~试了逆变器的负载能力:
1.先启动一个100升的小冰箱~没有问题~二话没说~一下子就启动起来了----成功:
2.接着试启动一支1000W的小太阳~冷阻很低的~一上电~闪了一下~我认为不行了~谁知一闪过后~竟然成功点亮了~哈哈~还不错。
3.又接上一个大功率的冲击电钻~启动很顺利~而且冲击时力量很足。
4.最后~朋友从仓库里拖出一台小型空气压缩机~不知是多少功率~一插上去~逆变器翁的叫了一下~没有启动~可能是功率太大了~相当于短路~高压保险丝烧掉了~但逆变器没有坏。