隔膜法烧碱蒸发工艺的优化
第45卷 第9期
2009年 9月
氯 碱 工 业
Chlor.Alkali Industry
Vo1.45,No.9
Sep.,2009
【蒸发与固碱】
隔膜法烧碱 蒸发工艺的优化
樊启彪 ,胡正华
(武汉祥龙电业股份有限公司,湖北 武汉430078)
[关键词]隔膜法烧碱;蒸发;工艺优化
[摘 要]分析了隔膜法烧碱蒸发装置存在的问题,并进行了技术改造,改造后生产强度平均提高了加·4%,
生产1 t NaOH平均降低蒸汽消耗0.44 t。
[中图分类号]TQ114.268 [文献标志...
第45卷 第9期
2009年 9月
氯 碱 工 业
Chlor.Alkali Industry
Vo1.45,No.9
Sep.,2009
【蒸发与固碱】
隔膜法烧碱 蒸发工艺的优化
樊启彪 ,胡正华
(武汉祥龙电业股份有限公司,湖北 武汉430078)
[关键词]隔膜法烧碱;蒸发;工艺优化
[摘 要]分析了隔膜法烧碱蒸发装置存在的问
,并进行了技术改造,改造后生产强度平均提高了加·4%,
生产1 t NaOH平均降低蒸汽消耗0.44 t。
[中图分类号]TQ114.268 [文献标志码】B [文章编号】1008—133X(2009)09—0023—03
Optimization of diaphragm caustic soda evaporation process
FAN Qi—biao,HU Zheng—hua
(Wuhan Xianglong Power Industry Co.Ltd.,Wuhan 430078,China)
Key words:diaphragm caustic soda;evaporation;process optimization
Abstract:The problems existed in diaphragm caustic soda evaporation devices were analyzed,and the
technical reformation had been carried out.After reformation the production intensity had increased by
20.4% .and the steam consumption had decreased 0.44 t on average based on producing i t caustic SO
da.
武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“武汉
祥龙电业”)隔膜法烧碱生产能力为 10万 t/a,共有
3套蒸发装置,始建于2O世纪 8O年代初,由于在设
备、生产工艺、自动化控制、操作习惯上存在一些问
题,造成蒸发装置生产强度低、蒸汽消耗高、工人劳
动强度大。为解决上述问题,借鉴了同行业在隔膜
法烧碱蒸发上的成功经验,并与北京和隆优化控制
技术有限公司相关人员多次交流,决定在隔膜法烧
碱蒸发工序采用 COPSYS技术,实现蒸发工艺和操
作的优化,以全面解决上述问题。
1 改造前存在的问题
1.1 改造前的工艺
武汉祥龙电业 l0万 t/a隔膜法烧碱蒸发装置
采用 3套三效顺流部分强制循环工艺,单(Ⅲ)效采
盐,蒸发器加热面积600 m /组(I效、Ⅱ效、Ⅲ效加
热面积均为200 m )。 I效采用 自然循环,Ⅱ效、Ⅲ
效采用强制循环,l效至Ⅱ效、Ⅱ效至Ⅲ效靠压差过
料,Ⅲ效向外采盐。Ⅲ效物料经采盐泵、分离器盐碱
分离后,盐浆进入盐高位槽,清碱液在达到出碱浓度
时,送至浓碱中间槽,不合格时则回到Ⅲ效。浓碱中
间槽碱经冷却分出的盐及浓碱中间槽底部排出的盐
均进入盐高位槽,高位槽盐经离心机加料泵进入旋
液分离器,增稠后的盐浆进离心机,清液回到高位
槽。
1.2 存在的问题
改造前的工艺存在以下问题。
(1)控制系统采用 PLC,所配置的功能简单,出
碱浓度和出碱量全靠操作人员不定时手工检测,然
后手工调节出碱阀门。工人劳动强度大,且检测和
调节不及时就会造成出碱浓度不稳定。
(2)由于Ⅱ效至Ⅲ效是压差过料,过料时受压
差所限,易造成过料管堵塞,加水冲洗又会造成汽耗
[作者简介]樊启彪(1957一),男,工程师,1987年毕业于武汉化工学校无机化工专业,现任武汉祥龙电业股份有限公
司氯碱厂总工。
[收稿日期]2009—05—04
23
氯 碱 工 业 2009血
上升。
(3)m效采盐存在不足:①Ⅲ效蒸发器中盐颗
粒细,不利于后续工序的盐沉降及离心机分离;②采
出的盐含碱量高(与Ⅱ效相比),经离心机分离变成
母液后又回到淡碱槽,造成能量损失;③分离盐进入
回收盐水后含碱量高,盐水工序盐酸消耗大。
(4)盐后处理工艺不合理。Ⅲ效分出的盐进入
盐高位槽,浓碱沉降槽分离出的盐也进入盐高位槽,
离心机加料泵把盐碱液打至旋液分离器,增稠液进
离心机,清液又回到盐高位槽。根据数学微积分原
理,高位槽的盐泥越来越清,必定造成在一定时间内
(离心机能力大于系统分盐能力时)离心机进的全
是清液,这段时间离心机就会震动,并且回收的盐水
中含碱量极高。母液直接进电解液储槽,也会形成
电解液含盐量升高,即经过Ⅲ效分离器从系统分离
出的盐一部分经母液、电解液储槽,再经 I效蒸发器
加料泵回蒸发系统,其结果是系统出现盐量增加、蒸
发器结盐加快、生产强度下降等恶性循环情况。
2 改造
(1)采用 COPSYS优化控制系统代替 PLC系
统。两者相比,前者不仅加大了蒸发生产过程中的
数据检测量,同时充分利用这些数据建立的大量数
学模型对蒸发生产过程进行分析、控制甚至处理运
行中的工艺故障,极大地提高了蒸发装置的可控性,
其主要
现为如下6个方面。
@COPSYS最核心的技术是基于先进的软测量
技术建立的末效烧碱浓度模型,它是基于末效碱液
的温度和真空度、各效的一次蒸汽和二次蒸汽压力
以及当地的大气压建立的一个非常复杂的数学模
型,实现了烧碱浓度的软测量,给全自动放碱提供了
可能。
②COPSYS技术所实现的物料平衡与浓度梯度
优化控制避免了蒸发器内料液的大出大进、人为频
繁破坏各效蒸发器的运行状态,降低蒸发器结盐速
度,从而达到了延长洗效周期、提高生产能力的目
的。
③蒸发器内液面的测量方式采用了简单可靠的
电极棒式测量并辅以北京和隆优化控制技术有限公
司
的专用调理模板和软件功能模块。尽管碱液
中有较多的盐分和液面沸腾波动,经常造成测量电
极结盐而使液位指示为假信号,但 COPSYS技术中
的虚假液位故障诊断与全自动处理技术能在第 1时
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间发现、报警并启动自动处理功能,用物料将电极上
的盐化掉,减少了外加水冲洗而降低了汽耗。
@COPSYS优化控制系统的数学模型抗干扰能
力强。
⑤ 自动出料可大大减少人工分析和冲洗管道次
数,显著降低操作人员的劳动强度。
⑥大量的数据储存和统计分析功能,方便了管
理人员对蒸发生产的管理。
(2)采用逆向采盐工艺,其优点如下。
①减少了Ⅱ效至Ⅲ效因压差不够、过料管易堵
塞情况,经统计分析,过料管堵塞的次数减少了
5O% ~70% 。
②盐颗粒增大,便于盐从蒸发系统分离出来。
根据蒸发的生产特点,碱液浓度越高,盐结晶的颗粒
就越细,由于 Ⅱ效蒸发器中碱质量分数约 15%,而
Ⅲ效蒸发器中为 30%,m效盐逆流采向Ⅱ效后,细
小的结晶盐在 Ⅱ效蒸发器内进一步长大,不仅有利
于盐从蒸发系统分离出来,也有利于盐碱的冷却沉
降、离心机的分离等。
③ Ⅱ效采出的盐所带碱质量分数为 15%,而Ⅲ
效采出的盐所带碱质量分数为 30%,在分离器固液
比相同的前提下,Ⅲ效带出碱就比Ⅱ效带出的多,因
而热损失要大得多。经计算,Ⅲ效外采盐与 Ⅱ效外
采盐相比,生产 1 t NaOH多蒸发 440 kg水,Ⅱ效外
采盐的节能效果显而易见。
④在分离器固液比、离心机分离效果相同的前
提下,由于浓度不同,回收盐水含碱量大大降低。据
统计,回收盐水盐碱比改为 Ⅱ效外采盐后由97:1变
成了153:1,明显降低了碱损失和盐水工序对盐酸
的消耗。
(3)对盐后处理工艺及操作作如下调整。
①增设 1个盐沉降槽,母液在盐沉降槽自然分
层(由于Ⅱ效外采盐,盐颗粒大,极易分层)后,底部
干盐流人盐高位槽,上部清液 自流入电解液储槽,既
减少进入盐高位槽清液量,又减少了进入电解液储
槽的固盐量。
②在操作上,确保盐高位槽液位,在离心机能力
大于系统采盐能力时,及时减少离心机运行台数,确
保清液从上部溢流,并保证离心机进料有一个较高、
较稳定的固液比。给离心机加料的分离器的上部液
体回到盐高位槽经沉降后再溢流到母液槽,与母液
一 起被送往盐沉降槽再次沉降分离,解决了离心机
第9期 樊启彪等:隔膜法烧碱蒸发工艺的优化
加料分离器清液在盐高位槽累积的问题。图1是改 造后的盐处理工艺流程图。
l一暾 蒸发器;2—暾 蒸发器;3一Ⅲ效分离器;4_Ⅲ效采盐泵;5一Ⅲ效蒸发器;6_一瞰 采盐泵;7一盐高位槽;8一Ⅱ效分离器;9一浓碱中间槽;
1O一离心机加料泵;ll一母液槽;l2一离心机;l3一离心机加料分离器;l4一盐沉降槽;l5一回收盐水槽;l6一回收盐水泵;l7一母液泵
图l 改造后的盐处理工艺流程
3 改造后的运行情况
3.1 改造初期遇到的问题
武汉祥龙电业蒸发优化改造项 目在试运行初
期,遇到了离心机故障多及因经济危机导致的电解
生产负荷波动(电解部分开开停停)问题,使该技术
未能显示应有的效果。在运行初期还发现了如下问
题。
(1)1I效外采盐系统分离器固液比不高,后经
分析认为,采盐泵进口管径偏小,没达到泵的设计流
量,致使分离器的进液速度未达到设计要求。将泵
进口管径改大后,分离器的固液比提高到 8:2左右。
(2)改为Ⅱ效外采盐后,由于 Ⅱ效温度(约 120
℃)比Ⅲ效(约 80 oC)高,致使盐高位槽蒸汽雾非常
大。用母液与分出的盐直接冷却,并加设排气管,情
况明显好转。
(3)改为 Ⅱ效外采盐后,盐高位槽中的盐结块
情况严重。将离心机加料分离器清液以切线方向进
入盐高位槽,使其在高位槽内产生旋转,基本解决了
结块加剧的问题。
(4)蒸汽温度高达270 oC以上(1.0 MPa),直接
影响 I效加热室的使用寿命,还造成 I效加热室容
易结盐,列管液相表面发生因气相温度过高汽化产
生汽膜而影响了换热效率(蒸发工艺优化前,蒸发
工序没有检测蒸汽温度,优化后加装了此检测点,才
发现蒸汽温度高的问题)。过热蒸汽的危害被确认
后,与供汽单位协商将蒸汽温度降到200~220 oC,
以上情况明显好转。
3.2 改造效果
3.2.1 生产强度
生产强度对比如表 1。
表 1 改造前后生产强度对比数据
3.2.2 蒸汽消耗
蒸发工序蒸汽消耗由3.17 t//t下降到2.73 tzt
以下。改造前的2008年平均汽耗为3.17 t/t;改造
后,2009年 3月平均汽耗为2.73 t/t,2009年4月平
均汽耗为2.6 t/t。
3.2.3 经济效益
烧碱生产能力按 1O万 t/a计算,每年可节约蒸
汽0.44×10=4.4(万t);蒸汽价格按 144 t计,
则效益约为630万 a。运行4个月就可收回本项
目投资。
4 后期工作
尽管这 3套蒸发装置的汽耗有所降低,但与同
行业相比还有一些差距。武汉祥龙电业将继续努
力,及时发现工艺中的瓶颈因素,并加以解决,以进
一 步节能降耗。 [编辑:董红果]
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