全国火电大机组(600MW 级)竞赛第 11 届年会论文集 汽机
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引进型 600MW 抽汽凝汽式汽轮机
主汽门卡涩故障治理
钟阁顺
(河北国华沧东发电有限责任公司 061113)
摘要:简要介绍了河北国华沧东发电有限责任公司引进型国产 600MW 抽汽凝汽式汽轮机高压主汽门卡涩的原因分
析和治理过程,给出了具体防范措施,并为国内同类机组提供有利参考。
关键词:汽轮机;主汽门卡涩;分析;治理;预防
1 前言
1.1 设备简介
河北国华沧东发电有限责任公司一期
为两台引进型 600MW 中间再热抽汽凝汽式汽轮机,
#1 机组于 2006 年 6 月 28 日正式移交生产,#2 机组于 2006 年 12 月正式投产运营。机组型号
C600-16.7/0.75/538/538,汽轮机型式:亚临界、单轴、四缸、四排汽、中间再热、抽汽凝汽式。汽
机示意图如下:
图 1 河北国华沧东发电有限责任公司汽轮机结构示意图
机组高压主调门配置为 2 组,每组 1 个主汽门加 2 个调节汽阀(TV+2GV),分别布置在高压缸
两侧,主汽门为卧式布置、调门为立式布置(高主门结构见图 2 和图 3 )。高压主汽门和调节汽阀
在高压缸进汽处为防止汽机超速提供了双重保护。主汽门靠液压开启,靠弹簧关闭,执行机构为杠
杆式角行程结构,主阀内有一预启阀,在全压下能开启,其通流能力约为 25%的额定蒸汽流量,它
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在调节汽阀全开的全周进汽启动时,能精确控制转速。主汽门在全开和关闭位置,阀杆都有自密封
装置,以防止阀杆漏汽。
图 2 高压主汽门门体结构图
图 3 高压主汽门杠杆式执行机构
1.2 问题的提出
在机组调试和投产初期,高主门由于
和安装质量等多方面原因,在 6 月 15 日机组调试期间
出现了一次卡涩故障,而后 9 月 15 日生产期间又出现了关闭严重超时现象,如果万一对应侧的调门
也同时出现故障,必将造成机组超速,严重危及主设备安全,经过两次治理我公司已解决了主汽门
卡涩和关闭延时问题。
2 调试期间主汽门关闭卡涩分析及处理
2.1 主汽门卡涩经过概述
2006 年 6 月 15 日 21 时,#1 机正在调试, 100%甩负荷试验成功后进行打闸试验,高主门 TV1
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在 220 毫秒内关到 15%(距离全关位 28mm)开度,在此开度上停留了 5 分钟后开始缓慢关闭,2
分钟左右全关,当时主汽压力 17.35MPa,主汽温度 518℃,见图 4、图 5。
图 4 阀门关闭时间及卡涩位置曲线
图 5 阀门卡涩及缓慢关闭的对应主汽压力
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2.2 主汽门关闭卡涩原因分析
故障发生后几次通过缓慢活动阀门查找原因,未见异常。然后进行打闸快关检查,在首次快关
时,发现 TV1 弹簧托盘与弹簧室有碰撞迹象,见图 6,当时主汽压力为 6.0MPa。
图 6 TV1 弹簧托盘碰磨情况
随后对阀门解体检查,发现 TV1、TV2 弹簧与套筒之间有摩擦迹象,而且 TV1 油动机活塞杆活
动非常困难,动作阻力大,确认机械卡涩和系统摩擦阻力是这次阀门卡涩的直接原因。
2.3 现场处理情况
表 1 主汽门现场处理概况
序
号 检查项目 现场检查情况 现场处理措施
1 传动机构各销轴和孔的配合间隙
无卡涩拉毛迹象,径向间隙均在
0.10mm 以上
销轴抛光、内孔清理
装配时在配合处涂润滑剂
2 杠杆与弹簧拉杆接触 有局部接触情况(次要原因) 修研局部接触部位,增大接触面积,组装时在滑动部位涂润滑剂
3 弹簧托盘 TV1 有严重碰磨痕迹(主要原因)
外圆车削掉 5mm(直径),边缘倒角为 10×60°,
安装时保证全行程范围内托盘与套筒圆周方向
无接触
4 弹簧表面 局部有摩擦痕迹(次要原因) 将弹簧表面修磨光洁
5 弹簧套筒 内壁有摩擦碰撞痕迹(主要原因) 修磨窗口,打成过渡圆角; 内壁除锈抛光(见图 7)
6 弹簧端面平行度 TV2 中簧平行度偏差为 9mm 使托盘受力偏斜(次要原因)
将所有弹簧端面平行度偏差修整到 1mm 以内
(见图 8)
7 球面垫圈接触情况 垫圈外部全周接触,符合厂家要求 清理、抛光
8 门杆与密封套配合情况 滑动自如,无卡涩迹象 本次不处理
9 油动机定位情况 定位止口接触良好 本次不处理,仍保证油动机与定位凸肩配合良好
10 杠杠及油动机活塞杆平行度 基本正常
本次油动机和弹簧重新采用立式安装,校核油动
机活塞杆和杠杆的平行度,消除憋劲现象
11 油动机活塞 TV1 活塞杆活动困难,明显内部有缺陷 更换为新出厂的合格油动机,见图 10
弹簧托盘碰磨痕
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图 7 弹簧室窗口打磨圆角图片
图 8 弹簧端面平行度修正图片
弹簧托盘打磨成圆滑过
TV2 弹簧端面平行度偏差达到
9mm 之多,修复到较为均匀
此数据为两个端面高度值
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图 9 TV1 油动机更换图片
2.4 修后效果
6 月 19 日晚 18 时检修工作全部结束。修复后打闸测试主汽门关闭时间为 286 毫秒(小于 300ms),
试验结果合格,测量工具为录波仪,见图 10。
图 10 两个高主门关闭时间
3 主汽门关闭延时及处理经过
3.1 主汽门关闭延时概况
2006 年 9 月 15 日 12:22 分#1 机因电气故障跳机(注:机组跳闸时,负荷 400MW,主汽压力
约 16.4 MPa),#1 高压主汽门(TV1)瞬间关闭到 6%开度,而后共用了 48 分钟才逐渐缓关到 0 位
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(见图 11)。
图 11 主汽门关闭超时
曲线
3.2 主汽门关闭延时原因分析
在主汽压力降低到 0MPa 后,我们分别缓慢和快速关闭主汽门多次,结果没有发现任何异常迹
象。由于没有找到原因公司决定将#1 机组立刻转入小修,彻底排查故障。经过对该阀门进行了更为
全面细致的分析,归纳出可能造成关闭延时的原因有以下 9 项:
3.2.1 油动机活塞和油缸内筒摩擦阻力偏大。
3.2.2 控制回路和 EH 油系统的故障,如卸载阀卡涩等。
3.2.3 油动机定位偏斜,造成执行机构蹩劲
3.2.4 油动机活塞杆和铜套间隙偏小,或者运行中由于进入灰尘导致铜套拉毛。
3.2.5 弹簧室内弹簧托盘、弹簧本身与内壁、窗台发生碰磨。
3.2.6 执行机构转动销和套筒间隙偏小。
3.2.7 弹簧刚度偏小或者预紧力偏小。
3.2.8 弹簧拉杆下沉造成杠杆机构蹩劲。
3.2.9 主汽门阀体内的卡涩:阀杆与密封套、主阀与衬套、预启阀与衬套动静间隙过小,或阀杆弯
曲过大而造成卡涩等。
对以上原因大致可以分为两类:
第一,制造安装工艺和设备质量方面缺陷,造成系统阻力偏大;
第二,传动机构关闭动力偏小。
由于 6 月份已经对该阀门检修处理过一次,第一类问题出现的几率很小,而且阀门关闭超时几
乎都发生在主汽压力较高的情况下,下面我们对主汽门进行受力分析:
由于主汽门动作靠液压开启、弹簧关闭,阀门在关闭过程中动力来自于弹簧,阻力分别为由于
阀杆前后压差造成的蒸汽阻力、阀体和操纵座的机械阻力和油动机阻力构成,见图 12。
主汽压 16.4 MPa
TV2 开度为 0TV1 开度为 6%
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蒸汽反作用力:F 蒸汽= (π×d2/4)×F 主蒸汽/9.8
机械阻力:F 机械 = F 阀体 + F 操纵 + 2F 油动机
见图 12 主汽门受力分析简图
操纵机构弹簧安全倍率计算结果(见表 2)显示:阀门在关闭过程中,随着开度逐渐减小,弹
簧力逐渐降低,而蒸汽对阀杆的反作用力没有变化,则弹簧安全倍率逐渐降低;同时,主汽压力愈
高,蒸汽反作用力愈大,弹簧安全倍率愈小,尤其主汽压超过 15MPa 时,现象更为明显。
表 2 机械阻力为 10%弹簧力时的弹簧安全倍率
主蒸汽压力(MPa)/蒸汽反作用力(kgf)
19 18 16.7 16 15 11 0
主汽
门开
度
弹簧
力
(kgf)
机械
阻力
(kgf) 5368 5085 4718 4520 4238 3108 0
100% 11300 1130 1.74 1.82 1.93 2.00 2.11 2.67 10
80% 10220 1022 1.60 1.67 1.78 1.84 1.94 2.47 10
60% 9140 914 1.45 1.52 1.62 1.68 1.77 2.27 10
50% 8600 860 1.38 1.45 1.54 1.60 1.69 2.17 10
40% 8060 806 1.31 1.37 1.46 1.51 1.60 2.06 10
20% 6980 698 1.15 1.21 1.29 1.34 1.41 1.83 10
0% 5900 590 0.99 1.04 1.11 1.15 1.22 1.60 10
3.3 现场处理过程
9 月 15 日机组转入小修之后,对主汽门全面解体检查,分为两个部分进行,其中阀门本体在公
司内检查修复,传动机构和油动机返厂处理。全部阀门处理情况如下:
3.3.1 现场检查阀门本体:各部套外观完好,无磨损拉毛痕迹,各部套动静间隙、门杆弯曲均在合
格范围内,组装后阀门推拉活动试验灵活,说明阀门本体没有问题。
3.3.2 传动机构和油动机在上海汽轮机厂进行全面解体检查,具体工作如下:
3.3.2.1 油动机全面解体检查,发现油缸铜套有轻微拉毛迹象,修复后回装,所有部件按采用超声
波清理,并完成了厂内各项试验,合格后送交组装车间与传动机构装配。
3.3.2.2 执行机构的所有传动销和套筒间隙由原来的 0.08—0.13mm 放大到 0.15—0.20mm。
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3.3.2.3 弹簧室内壁镗孔至光滑无毛刺,见图 13。
3.3.2.4 弹簧托盘外圆由圆柱面改为 R 角圆滑过渡,使之与弹簧室间摩擦力最小,见图 14。
图 14 弹簧室内壁镗孔 图 15 弹簧托盘车 R 角
3.3.2.5 弹簧进行刚度校验和弹簧力测试,结果证明全部合格,见表 3
表 3 弹簧刚度检验结果
弹簧刚度(N/mm)
实测值 规格
TV1 TV2
设计值
大弹簧(φ50) 120.83 119.4 119.35
中弹簧(φ40) 98.27 99.96 94.56
小弹簧(φ30) 64.28 62.81 62.78
3.3.2.6 弹簧室长度方向车去 20mm,提高执行机构预禁力,经过计算,TV1 增加关闭力 578.2Kg,
TV2 增加关闭力 575.6kg。
3.3.2.7 解决油动机和传动机构的定位问题:油动机后部采用两个φ16 定位销、前部采用“L”型连
接块,避免当油动机受侧摆力冲击时发生定位偏斜,造化油动机活塞杆和铜套之间的卡涩。
3.4 处理后的结果
改进后高主门关闭试验结果较为理想,用录波仪测得关闭时间为 211.4ms,比原来的 286ms 缩
短了近 75ms,见图 15 。
托盘外圆导 R 角
内壁镗孔至光滑
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图 15 改进后主汽门关闭时间
4 结论和建议
通过对沧东公司一期工程两台亚临界 600MW 机组高压主汽门卡涩故障原因分析和治理,
我们不难发现,防范主汽门卡涩的主要从以下三个方面做文章:
4.1 防止油动机及 EH 油系统故障:此类故障多为油质脏污引发伺服阀堵塞、油动机活塞与缸体卡
涩等造成,故加强油务监督必须作为日常运行管理的工作重点;
4.2 防止执行机构局部卡死:此类故障多为传动机构动静部分碰磨、定位销轴间隙偏小、执行机构
定位偏斜等引发,所以安装、检修过程中,提高装配质量是避免这类问题发生的有效手段。
4.3 防止主汽门本体动静卡涩:在安装、检修过程中,必须严格履行质量验收程序,注意过程控制;
日常运行时加强汽水品质监督、严格执行阀门定期活动试验工作
。
此外,我们还可以通过积极借鉴引进型超临界 600MW 机组、原装德国西门子 660MW 机组、阿
尔斯通 600MW 机组等其他机型主汽门的结构形式,与厂家积极探讨合理的改进
,从设备本质
上消除主汽门卡涩的故障。
参考文献:
[1] 《600MW 亚临界中间再热抽汽凝汽式汽轮机说明书》——上海汽轮机厂
[2] 《高压主汽门装配图》——上海汽轮机厂