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国内外化工安全事故案例汇总

2023-02-27 10页 doc 356KB 8阅读

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国内外化工安全事故案例汇总国内外化工平安事故案例汇总国内外化工平安事故案例汇总国内外化工平安事故案例汇总名目TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc313973982"名目PAGEREF_Toc313973982\h1HYPERLINK\l"_Toc313973983"第一章火灾事故案例PAGEREF_Toc313973983\h3HYPERLINK\l"_Toc313973984"一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故PAGEREF_Toc313973984\h3HYPERLINK...
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国内外化工平安事故案例汇总国内外化工平安事故案例汇总国内外化工平安事故案例汇总名目TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc313973982"名目PAGEREF_Toc313973982\h1HYPERLINK\l"_Toc313973983"第一章火灾事故案例PAGEREF_Toc313973983\h3HYPERLINK\l"_Toc313973984"一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故PAGEREF_Toc313973984\h3HYPERLINK\l"_Toc313973985"二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故PAGEREF_Toc313973985\h4HYPERLINK\l"_Toc313973986"三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故PAGEREF_Toc313973986\h5HYPERLINK\l"_Toc313973987"四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事故PAGEREF_Toc313973987\h6HYPERLINK\l"_Toc313973988"五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故PAGEREF_Toc313973988\h7HYPERLINK\l"_Toc313973989"六不全操作不当引发爆燃事故“”燃爆事故PAGEREF_Toc313973989\h9HYPERLINK\l"_Toc313973990"七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故PAGEREF_Toc313973990\h9HYPERLINK\l"_Toc313973991"八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故PAGEREF_Toc313973991\h10HYPERLINK\l"_Toc313973992"九爆炸危急区域使用非防爆电气设备引发火灾PAGEREF_Toc313973992\h12HYPERLINK\l"_Toc313973993"十一起氧气管道燃爆事故PAGEREF_Toc313973993\h12HYPERLINK\l"_Toc313973994"十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故PAGEREF_Toc313973994\h14HYPERLINK\l"_Toc313973995"十二中石油兰州石化爆炸事故PAGEREF_Toc313973995\h15HYPERLINK\l"_Toc313973996"其次章爆炸事故案例PAGEREF_Toc313973996\h16HYPERLINK\l"_Toc313973997"一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸PAGEREF_Toc313973997\h16HYPERLINK\l"_Toc313973998"二大庆石油化工总厂硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析PAGEREF_Toc313973998\h17HYPERLINK\l"_Toc313973999"三山东德齐龙化工集团有限公司“”爆炸事故PAGEREF_Toc313973999\h19HYPERLINK\l"_Toc313974000"四河北省某银矿空气压缩机油气分别储气箱爆炸PAGEREF_Toc313974000\h20HYPERLINK\l"_Toc313974001"五某石化总厂化工一厂换热器爆炸PAGEREF_Toc313974001\h21HYPERLINK\l"_Toc313974002"六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例PAGEREF_Toc313974002\h22HYPERLINK\l"_Toc313974003"七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故PAGEREF_Toc313974003\h23HYPERLINK\l"_Toc313974004"八动火前检查欠详作业中爆炸伤人PAGEREF_Toc313974004\h24HYPERLINK\l"_Toc313974005"九山东博丰大地工贸有限公司“”爆炸事故PAGEREF_Toc313974005\h24HYPERLINK\l"_Toc313974006"十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例PAGEREF_Toc313974006\h25HYPERLINK\l"_Toc313974007"十一南京化工厂爆炸事故PAGEREF_Toc313974007\h25HYPERLINK\l"_Toc313974008"十二大连输油管道爆炸事故PAGEREF_Toc313974008\h27HYPERLINK\l"_Toc313974009"第三章中毒事故案例PAGEREF_Toc313974009\h29HYPERLINK\l"_Toc313974010"一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“”较大中毒窒息事故PAGEREF_Toc313974010\h29HYPERLINK\l"_Toc313974011"二莘县化肥有限责任公司“”液氨泄漏事故PAGEREF_Toc313974011\h30HYPERLINK\l"_Toc313974012"三淄博市周村区“”危化品槽罐车中毒死亡事故PAGEREF_Toc313974012\h32HYPERLINK\l"_Toc313974013"四山东阿斯德化工有限公司“”一氧化碳中毒事故PAGEREF_Toc313974013\h33HYPERLINK\l"_Toc313974014"五山东滨化集团化工公司“”氮气窒息事故PAGEREF_Toc313974014\h34HYPERLINK\l"_Toc313974015"六山东晋煤同辉化工有限公司“”事故PAGEREF_Toc313974015\h34HYPERLINK\l"_Toc313974016"七苯中毒事故案例PAGEREF_Toc313974016\h36HYPERLINK\l"_Toc313974017"八制度不执行,入罐作业酿事故PAGEREF_Toc313974017\h37HYPERLINK\l"_Toc313974018"九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析PAGEREF_Toc313974018\h38HYPERLINK\l"_Toc313974019"十二氧化硫中毒事故案例PAGEREF_Toc313974019\h39HYPERLINK\l"_Toc313974020"第四章国外化工平安事故案例PAGEREF_Toc313974020\h41HYPERLINK\l"_Toc313974021"一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故PAGEREF_Toc313974021\h41HYPERLINK\l"_Toc313974022"二美国路易斯安那州SonatExploration公司油气分别厂火灾爆炸事故PAGEREF_Toc313974022\h42HYPERLINK\l"_Toc313974023"三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故PAGEREF_Toc313974023\h46HYPERLINK\l"_Toc313974024"四日本甲醇精馏塔爆炸事故PAGEREF_Toc313974024\h49HYPERLINK\l"_Toc313974025"五美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故PAGEREF_Toc313974025\h50HYPERLINK\l"_Toc313974026"六韩国幸福公司的ABS树脂厂火灾爆炸事故PAGEREF_Toc313974026\h51HYPERLINK\l"_Toc313974027"七日本一合成氨装置爆炸事故PAGEREF_Toc313974027\h52HYPERLINK\l"_Toc313974028"八印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故PAGEREF_Toc313974028\h53HYPERLINK\l"_Toc313974029"九墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故PAGEREF_Toc313974029\h53HYPERLINK\l"_Toc313974030"十西班牙液化丙烯罐车爆炸事故PAGEREF_Toc313974030\h55HYPERLINK\l"_Toc313974031"十一美国联合碳化物公司氮气窒息事故PAGEREF_Toc313974031\h57HYPERLINK\l"_Toc313974032"十二印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故PAGEREF_Toc313974032\h59HYPERLINK\l"_Toc313974033"十三日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故PAGEREF_Toc313974033\h62HYPERLINK\l"_Toc313974034"十四塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故PAGEREF_Toc313974034\h62第一章火灾事故案例一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。1.事故经过山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开头约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后马上撤离并通过电话向生产厂长报告了事故状况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工快速撤离并组织救援,10分钟后火势无法把握,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸,2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤,2人轻伤。2.事故缘由(1)据调查分析,事故发生的直接缘由是:纤维素醚生产装置无正规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。(2)事故发生的间接缘由是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能准时发觉脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符合国家规定,图纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许范围(0.05MP以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。平安现状评价报告中对脱绒工序危急有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶间腐蚀的危急因素。3.防范措施(1)进一步完善建设项目平安许可工作,严格依据"三同时"要求,落实各项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。(2)严格依据规范、要求开展日常设备的监督检验工作,准时发觉设备腐蚀等隐患。(3)严格依据技术规范进行操作,严禁超过工艺规程允许范围运行。(4)进一步规范评价单位的评价工作,提高平安评价报告质量,切实为企业供应平安保障。二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。1.事故经过淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000吨/年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和平安设施设计审查手续,2007年12月21日取得试生产备案告知书。事发时正处于试生产阶段。2.事故缘由(1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生的直接缘由。(2)淄博中轩生化有限公司未设置平安生产管理机构,配备专职平安管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落实对外来人员入厂平安培训教育;主要负责人杜金锁未履行平安生产管理职责,未督促、检查本单位的平安生产工作,准时消退生产平安事故隐患,是导致事故发生的间接缘由。3.防范措施(1)进一步完善建设项目平安许可工作,重点抓好试生产环节平安监管。企业严格依据《山东省化工建设项目平安试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项平安措施,确保试生产环节的平安。(2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行化工平安生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业平安生产禁令》和《化工企业平安生产禁令教育读本》,提高员工的平安意识,削减和杜绝"三违"现象,规范生产经营行为,不断提高平安管理水平。(3)借鉴国外大公司的先进阅历,乐观探究应用危急与可操作性分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识力量。(4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业特别活动报告制度,突出特别活动(检、修理作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故1.事故经过某年9月11日16时,吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气装瓶站休息室,因违章吸烟致3人被烧死,重伤1人,轻伤2人。11日16时许,因该厂空分车间的氧气不合格,不能装瓶,682氧气装瓶站的6名工人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后,便集中在休息室内学习。18时50分,1名工人在点香烟时,火柴在富氧中猛烈燃烧,该工人随即将火柴扔在地上用脚踩,火焰即由裤脚向上集中,另1名工人见状赶忙帮忙其进行扑救,不料自己身上也着起火来,倾刻之间室内烟火布满,有2名工人破窗逃出。班长、点烟的工人和1名工人夺门而出,帮忙灭火的那名工人因慌张失措未将门拉开而烧死在休息室内,班长和点烟的工人因烧伤过重,经抢救无效而死亡,1名工人因惊恐过度精神失常,其它2人轻伤。2.事故缘由(1)空分车间是第一个五年方案期间托付苏联设计的,原设计中氧气装瓶站压缩机岗位没有室外放空管线,而是利用室内压缩机一段入口的空气吹洗的出口阀做放空阀,只能将氧气排在室内,事故当时氧气放空达3小时,室内氧气浓度高。(2)操作人员违反该厂有关平安的规定,在非吸烟点的空分车间682氧气装瓶站休息室内吸烟,加之职工缺乏平安防火学问,对富氧燃烧生疏不足,以致扩大了灾情。(3)氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑设计防火规范的规定,门向内开,致在紧急状况下,不便撤离。3.防范措施(1)增设室外氧气放空管,将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。(2)组织检查厂内全部危急岗位的门窗,将方向不符者均改成疏散方向。(3)严格执行各项规章制度,禁止在非吸烟区吸烟,并加强对职工的平安教育,使宽敞职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有害物质的特性及防护措施。四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事故1.事故经过2009年11月23日13时17分,菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库发生粗苯运输车辆燃烧事故,造成1人死亡,1人受伤。菏泽海润化工有限公司位于东明县开发区,2009年7月16日取得经营许可证,主要负责人范新增,危急化学品经营单位,经营产品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(闪点<60℃)、溶剂苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重质苯、硫磺等。该公司储存罐区设有100m³卧式储罐5台,用于储存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、环己酮、苯乙烯等。粗苯运输车辆是张金星和穆英勇合伙购买,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日挂靠在东明县其次运输公司。2009年11月23日8时左右,菏泽海润化工有限公司刘喜林给平安员郭凤田打电话说找到了运输粗苯的车辆,10时30分左右刘喜林、郭凤田、穆英勇三人在东明县石油公司油库集合后,由穆英勇驾驶运输粗苯的车(鲁R82660)一起去菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库。11时30分左右到达。他们到达1个多小时以后,运输车辆司机就把车停到了存储罐前,连接好泵开头从储存罐往罐车里充装粗苯,装有十五分钟的时候,穆英勇上到罐车上查看前面的罐口(罐的前后各有一个开启口),看装满没有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口四周对刘喜林说装的太慢了,也就是在他们说话的同时,或许13时17分时左右发生了爆燃。然后罐车冒出浓烟。刘喜林从开头装车始终在罐车上(后罐口四周),郭凤田在把握电泵的闸刀前,看闸刀。郭凤田见此状况,就马上拉下闸刀,然后跑到储罐前关掉储罐的阀门。郭凤田马上拨打119、120急救电话,消防队来后把火扑灭。此次事故造成穆英勇死亡,刘喜林受伤。2.事故缘由(1)据调查分析,驾驶员穆英勇违反危急化学品运输车辆的相关规定,单独开车运输危急化学品未配带必需的劳保用品及服装,而是穿戴不防静电的一般服装,在罐车上来回走动,衣服上的静电点燃了挥发的苯混合气体,是造成事故的直接缘由。(2)公司的平安员在装车现场自己没有按规定穿着劳保服装,发觉穆英勇和刘喜林未穿戴劳保服装未加制止;主要负责人没有担负起企业平安生产管理主要负责人的责任,在发生爆燃事故后没有准时实行有效措施组织抢救,并上报平安事故,且逃匿;现场工作人员普遍平安意识差,违章操作,平安生产管理较乱;东明县二运公司对所挂靠车辆的从业人员培训教育不够,监管不力,是造成这次事故的间接缘由。3.防范措施(1)完善预案。依据本单位所涉及危急物品的性质和危急特性,对每一项危急物品都要制定专项应急救援预案。同时,依据有关法律、法规、标准的变动状况和应急预案演练状况,以及企业作业条件、设备状况、人员、技术、外部环境等不断变化的实际状况,准时补充修订完善预案。(2)加强教育培训。加强对作业人员和救援人员平安生产和应急学问的培训,使其了解作业场所危急源分布状况和可能造成人身伤亡的危急因素,提高自救互救力量。(3)组织应急演练。企业应结合自身特点,开展应急演练,使作业和施救人员把握逃命、自救、互救方法,生疏相关应急预案内容,提高企业和应急救援队伍的应急处置力量,做到有序、有力、有效、科学、平安施救。(4)加强装备建设。为专兼职救援队伍配备必要、先进的救援装备,从而提高防护和施救力量及效果。五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故1.事故经过2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严峻烧伤),6个储罐被摧毁。事故发生后,省安监局分管负责人马上率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。初步调查分析,此次事故是一起因严峻违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生,现将事故状况和下一步工作要求通报如下:  2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。  事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门马上开展事故应急救援工作,把握了事故的进一步集中。据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响格外恶劣。2.事故缘由贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体爱护设施建设,托付湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延长至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使四周地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇猛烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。  此次事故是一起因严峻违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训格外深刻,暴露出危急化学品生产企业平安管理和平安监管上存在的一些突出问题。  (1)施工单位缺乏化工平安的基本学问,施工中严峻违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的平安处置的状况下,违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严峻违规违章在罐旁进行电焊等动火作业,没有严格履行平安操作规程和动火作业审批程序,最终引发事故。  (2)企业平安生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位,在施工单位资质已过期的状况下,企业仍托付其进行施工作业;对外来施工单位的管理、监督不到位,现场管理混乱,生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调,危急区域内的施工作业现场无任何平安措施,管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹,未准时制止、订正;对外来施工单位的培训教育不到位,施工人员不清楚作业场所危害的基本平安学问。  (3)地方平安生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日平安督查,平安生产监管部门对企业存在的管理混乱、严峻违规违章等行为未能准时发觉、处理。地方安监部门应加强监管,将各项监管措施落实到位。3.防范措施  (1)切实加强对危急化学品生产、储存场所施工作业的平安监管,对施工单位资质不符合要求、作业现场平安措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严峻违规违章行为的施工作业要马上责令马上停工整顿并进行惩罚。  (2)督促、监督企业加强对外来施工单位的管理,确保企业对外来施工单位的教育培训到位;危急区域施工现场的管理、监督到位;交叉作业的统一管理到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危急作业的票证管理制度落实到位;危急区域施工作业的各项平安措施落实到位。对管理措施不到位的企业,要责令停止建设,并赐予惩罚。  (3)各地要马上将本通报转发辖区内危急化学品从业单位和各级监管部门,督促企业认真吸取事故教训,组织企业马上开展全面的自查自纠,对自查自纠工作不落实、走过场的企业,要加大惩罚力度,切实消退平安隐患。  (4)各级安监部门要切实加强对危急化学品企业的监管,确保平安生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位,确保平安监管主体责任落实到位。(5)企业应加强对从业人员的平安培训工作,增加员工平安意识,平安学问,以及应急力量。(6)加强对外来施工人员的培训教育工作,选择有资质的施工单位来进行施工工作,严格外来施工单位资质审查。六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.”燃爆事故1.事故经过2005年9月28日凌晨6时39分,开发区某公司的板材工厂,在做投产各项预备,对2楼的浆液贮槽进行了MMA清洗,洗涤后发觉槽底有块状固体异物,操作工王某在打开人孔盖后发觉在槽内壁上部有一圈薄膜状固体聚合块付着,马上向班长汇报,班长指令王某用MMA冲洗后发觉无效果。刘某在木棒(3m长)前端缠上白布,斜着从人孔伸进去捅捣内壁上薄膜,王某在人孔的上方观看内部脱落状况。在捅捣下第一块薄膜后开头其次块的时候,槽内发生燃爆,在事故中有两位员工发生了烧伤。2.事故缘由(1)直接缘由:设备清洗中,使用木棒捅捣薄膜状固化物时因摩擦产生了静电。当固化块被捅下掉落时,静电在膜与槽内壁之间产生空隙,发生了放电。此时槽内虽然没有MMA液体,但MMA气体浓度正好处于爆炸极限浓度内,于是造成了瞬间起火爆燃。(2)间接缘由①操作人员平安意识不强,明知浆液贮槽内存在MMA蒸气,且此种操作无操作标准书属于非正常操作行为,在未进行可燃气体测试、未向课长汇报的状况下擅自实施异物去除作业而发生事故。②平安管理制度不健全。制造课对于可能存在的非正常作业未制定管理规定和联络途径,关键设备的人孔盖没有实行防止任凭打开的措施。③平安教育培训不够。虽然受伤人员在上岗前都接受过公司的三级平安教育、危急化学品学问教育及静电方面的平安教育,但是从该起事故看出,两受伤人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的学问把握程度不牢。3.防范措施(1)规范设备清洗作业,在火灾爆炸空间作业严格依据规范使用防静电工具。(2)加强操作人员平安培训,增加平安意识,提高非正常操作行为防范事故的力量。(3)健全平安管理制度。制造科对于可能存在的非正常作业制定管理规定和联络途径,关键设备的人孔盖实行防止任凭打开的措施。(4)严格开展三级平安教育及日常平安教育培训。切实提高人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的学问和事故处理力量。七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故1.事故经过2004年8月26日,济南市某化工厂一台4M20-75/320型压缩机放空管因遭雷击发生着火事故。2004年8月26日9时,正值雷雨天气,厂内设备运行正常。突然一声雷鸣过后,厂内巡察检查工人发觉厂区内8号氮氢气压缩机放空管着火。在通知厂领导的同时,马上向厂消防救援队报警。厂消防救援队在最短的时间内赶到着火现场,在消防救援队和闻讯赶来的厂干部及职工的共同努力下,扑灭了着火,没有酿成重大火灾,避开了更大的损失。2.事故缘由(1)氮氢气压缩机各级放空用截止阀,在长期的使用过程中磨损严峻,没能准时发觉进行修理和更换,造成个别放空截止阀内漏严峻,使氮氢气通过放空管进入大气患病雷击而发生着火事故。(2)氮氢气压缩机各级油水分别器在排放油水时,所排出的油水都进入到集油器内,而集油器放空管连接到放空总管上。操作工人在进行排放油水的过程中,没能依据操作规程进行操作,使氮氢气进入集油器后随放空管进入大气。在排放过程中患病雷击而发生着火事故。(3)由于放空管没有单独的避雷设施而患病雷击也是此次着火事故的重要缘由。由于该厂实行的避雷措施是在压缩机厂房上安装避雷带,而放空管的高度超过了避雷带,其它的避雷针又不能掩盖放空管,因此引发此次着火事故。3.防范措施上述分析确定了这次事故的主要缘由是大量的可燃气体----氮氢气进入大气,以及防雷措施不合理造成的,因此针对这次着火事故提出了如下具体的防治措施:(1)对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验,磨损严峻的应准时进行修理或者更换新的截止阀。从而避开因阀门内漏使氮氢气进入大气造成事故。(2)加强巡回检查,确保油水分别器的排放操作按规定进行,严格规定其排放操作时间。(3)按标准正确设置避雷装置。这次事故发生后,厂内技术人员按防雷的基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致的检查。对防雷的薄弱环节进行了改造,增设了高性能的避雷器,并进行了合理布置,确保同类事故不再发生。八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故1.事故经过2002年4月28日9时左右,热电下部岗位操作工常某及郭某在巡检时发觉,3#锅炉冷灰斗南侧入孔门突然外溢燃烧的灰渣,3#鼓风机地面油污被引燃。他们当即报告车间。车间副主任吴某派操作工穆某带领民工灭火、清理现场并疏通冷灰斗积渣。10时左右捅北侧出灰口时,赤热的细灰大量涌流,点燃地面油污,飞灰和黑烟连忙布满了现场,不断排出的热灰及炉渣喷始终#、4#球磨机,引起仪表把握及动力电缆着火。在紧急状况下(球磨机高位油箱面镜系有机玻璃,遇火易爆裂,润滑油会大量溢泄),下部司机马上关停了输油泵,球磨机跳车(仪表联锁爱护装置启动)。灰渣引燃油污及电缆,大量烟气由电缆沟窜入场#、3#、4#炉把握室。球磨机跳车后,10时7分38秒热电报告调度室:把握室全黑了,要求停炉。调席依据蒸汽压力减量时,接到火警的消防车已赶来扑救。10时11分13秒一系统负荷由4.1万m3减至3.6m3。30秒后,调度员周某向调度室据此信息于10时12分18秒再次要求减量至2.5万m3;10时15分10秒又通知压缩开3台“3回1”阀减量。10时19分46秒调度通知压缩减至2机最低量,即1.2万m3,3台机停车。5分钟后要求减至1机最低量。10时26分40秒调度员余某从压缩现场报告调度室:一系统已停3台剩2台,一入煤气管压力偏高(16KPa),要求降压至5-6KPa。10时30分调度长钟某通知煤鼓岗位停运1台煤气鼓风机。压缩岗位遵照调度指令,连续实施操作。在执行停止3机供气指令,将1#机切除过程中,调度再次指令停止4台机供气,保留1机最低量运行。2#机切气停运后,操作工赶往3#、4#机关阀门时,1#机操作工任某返回,停1#辅机。在按动循环油泵停车按钮时,西配电柜内发生火花,随即听到一楼爆鸣,火焰从1#机回中学校管缝隙窜至二楼平台。操作人员在用灭火器扑救的同时报告调度报火警。随后,1#机自动启动(初步推断系开车回路把握电缆烧结短路所所致)。该机操作工任某及工长段某见装马上赶往总变要求拉闸停车,另一操作工魏某报告调度。拉闸停车后,一楼大火熊熊,浓烟滚滚。车间技术潘某及操作工魏某发觉煤气从倒“U”型出水管外泄燃烧,推断1#机水封被冲破。在报告调度室要求停止一入总管供气的同时,在消防水枪的掩护下,打开了1#机水封上水阀,煤气火焰很快熄灭。一楼顶部电缆桥架上的火势仍旧很猛,并不时伴有爆鸣。报告调度完全断电后,经消防队员和其他员工的全力扑救,11时50分火势被彻底熄灭。2.事故缘由(1)热电火灾事故缘由①直接缘由:3#锅炉长期高负荷运行,燃煤灰粉高达40%,炉膛正压大,无法燃尽的煤粉被带至炉膛上部燃烧,致使水冷管壁表面大量结渣。近期煤质的进一步恶化,使冷灰斗积存了大量灰渣。而炉子在运行状态下无法彻底彻底清理,加之炉膛上部大渣块掉落,引发大量积渣倾泄。②管理缘由:a、车间工艺管理滞后,对煤质变化没有确定防范措施,排渣管理不严、排渣不准时。b、工作支配不周密,只强调积渣的疏通,忽视了工作过程的平安防范。c、油污未清除(2)压缩岗位火灾事故缘由①直接缘由:a、1#机操作工任某在现场煤气外泄时,未发觉特别,仍按常规操作程序停运辅机,导致电火花引燃配电柜内积聚的煤气。b、煤鼓操作工刘某、付某对设备运行过程中的压力变化监测、调整不准时。c、系统大幅度减量时,调度室未给煤鼓、压缩岗位监视一入压力的明确指令,使一入压力超标,冲破水封。②管理缘由a:压缩岗位配员不足,系统在短时间内大幅度减量时,操作工忙于现场处理,忽视了对一入水柱压力的观看。b、调度室在处理突发事故时,忙于事故岗位的联络指挥,忽视而不见了其它岗位的防范措施。c、煤鼓岗位设在电除尘岗位,无法发觉煤气压力的波动和特别。d、压缩岗位对系统减量后,对一入压力超标,水封可能被冲破无预见性。3.防范措施(1)热电火灾事故防范措施①冷灰斗排渣口转变方位,避开球磨机等重要设备。②出渣口盖板限定开度,避开大量热灰渣涌出。③准时清除现场油污等易燃物。④加强管理,提高巡检质量,准时发觉和清理灰渣。⑤准时清理炉膛结渣,避开冷灰斗堵塞。⑥加强平安教育,真正做到平安生产“五同时”。(2)压缩岗位火灾事故防范措施①分别给一、二系统增设煤鼓上下限压力报警装置,并将监视信号移至电除尘操作室内,以便监控。②对现行《压缩岗位操作法》进行修改。③编写事故案例,组织员工学习争辩,杜约类似事故再次发生。④加强调度及有关操作岗位人员的专业学问培训学习,规范调度指挥和岗位处理程序。⑤在适当的时候完成对压缩水封的技术改造。九爆炸危急区域使用非防爆电气设备引发火灾1.事故经过2000年2月11日15时40分左右,江西樟树市一个体加油站发生火灾,死亡6人,炸塌小楼一座。加油站为砖混结构三层楼房,地下一层,地上二层。地下一层建筑面积108平方米,有两个10立方米柴油罐,一个6立方米汽油罐,3立方米空罐一个,及10余个油桶。地上一层建筑面积为57.26平方米,有一个5立方米柴油罐,两台加油机和卧房;地上二层为两间住房,面积与地上一层相同。油罐设在密闭地下室内,室内灯管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且接受敞口喷溅式卸油,卸油时罐室内油气浓度较大,遇电器打火,引发爆炸。2.事故缘由本案油罐设在室内,爆炸危急区域使用非防爆电气设备,且接受危急的操作方式,是严峻的违规建设,导致事故的发生。3.防范措施(1)加大执法检查力度,杜绝违规建设,防止类似事故的发生。(2)加油站的爆炸危急区域严禁使用非防爆电气设备。十一起氧气管道燃爆事故1.事故经过近几年,随着钢铁工业的高速进展及高炉富氧等强化冶炼措施的接受,钢铁企业需氧量大幅度增加,尤其是管氧输送量的增多更为明显。管氧大多数接受纯氧、中压输送,因此氧气管道的平安运行尤为重要。防止氧气管道燃爆事故的发生,应引起宽敞同行的高度重视。本文就我厂新安装两个月后的一根氧气管道燃爆事故进行分析,供同行在管氧管理工作中借鉴。  2003年7月17日0:30,因管网压力高,调度指令停两台1500m3/h氧压机。0:40操作工发觉“一万”制氧机恒压装置压力偏高,管网压力上涨较快,此时管网压力为2.4MPa,申请停5000m3/h氧压机。0:56正值操作工预备停5000m3/h氧压机时,听见一声巨响,随后只见1500m3/h氧压机房后天空一片火红,并持续了几秒钟。事后发觉,一条新增的连接新建16000m3/h制氧机与老空分系统的膨胀节被炸裂,被炸裂的膨胀节后面的20多米的氧气管道被烧黑并部分烧熔,同时四周的树及草被烧燃。操作人员抓紧关闭相应的阀门,组织扑火,才未使事态进一步扩大。2.事故缘由  事故发生后,公司马上组织国内制氧专家对现场进行查看和对事故管道、焊接处取样分析。  现场查看及取样分析状况:①管内存在氧化铁皮、焊渣及阀门加工的残渣等杂质;②管内有锈渣、水渍;③管道附件弯头、变径不符合规范要求;④管托、管座设计不合理,使膨胀节产生径向振动而损坏;⑤施工单位无施工资质。  引起氧气管道燃爆的缘由有如下几个方面:  (1)施工质量问题是造成氧气管道燃爆的基本缘由。  ①管内有氧化铁存在,熔融物剥落层内有铁锈,说明管道酸洗不彻底;②管道有锈渣、水渍,说明管道酸洗后没有进行钝化处理及安装完后较长时间内未投运时没有进行充氮爱护;③焊渣及阀门加工的残渣存在,说明管道施工完后吹扫不洁净。进行吹扫时阀门末拆除,阀门存在的死角吹扫不到。阀门不应参与吹扫,阀门应在拆除后单独处理,管道应用短管连接进行吹扫。  施工质量问题造成新安装的氧气管道内存在氧化铁、锈渣、焊渣等残留异物,在氧气流淌中成为引火物。这些引火物的存在为本次氧气管道燃爆事故供应了基本条件。  (2)管托、管座及管路走向设计不合理,使膨胀节产生径向振动而损坏。  由于管托、管座及管路走向设计时没有充分考虑管道运行中径向振动或位移,当管内压力变化时,管道产生径向振动或位移,使膨胀节也产生径向振动而损坏。压力上升以后膨胀节就被压破,氧气外泄,形成高速气流。  当管网压力升到2.4MPa时膨胀节被冲破,氧气外泄瞬时流速达到亚音速(约300m/s),管内的杂物在高速气流带动下与管道内壁发生猛烈摩擦、碰撞,使管道局部过热达到燃点而燃烧。有关资料显示:氧气中混有氧化铁皮或焊渣,在弯管中的氧气流速达到44m/s时,产生的高温能将管壁烧红;杂质为焦炭颗粒、氧气流速为30m/s,杂质为无烟煤、氧气流速为13m/s时,产生的高温能将管壁烧红。因此当膨胀节裂开时,管道内的氧气流速大大提高,致使施工中留在管道中的氧化铁、焊渣在高纯氧中燃烧起来,钢管在纯氧中也燃熔。  (3)氧气管道设计缺少平安保证措施。  管路设计时未考虑在恒压调整阀前增加过滤器,造成焊渣等杂物将调整阀卡死,不能准时调整恒压阀后管网压力,使管网压力超过正常工作压力。3.防范措施  3.1氧气管道安装方面  (1)在确定氧气管道施工单位时应选择具有相应资质和有氧气管道施工阅历的施工队伍。  (2)氧气管道在安装之前应按GB16912—1997《氧气及相关气体平安技术规程》进行严格的酸洗、脱脂处理。酸洗、脱脂后管道用不含油的干燥空气或氮气吹净。  (3)氧气管道安装施工后较长时间未投运时应充干燥氮气进行爱护,以防潮湿空气进入,使管道生锈。  (4)氧气管道施工完毕后应进行严密的吹扫、试压及气密性试验。吹扫应不留死角,吹扫气体应选用干燥无油空气或氮气,且流速不小于20m/s。严禁接受氧气吹扫。  (5)氧气管路焊接时应接受氩弧焊打底,并按GBJ235、GBJ236标准的有关规定上升一级处理。  3.2氧气管道设计方面  (1)在选用膨胀节作管道伸缩补偿时,管道走向设计时应充分考虑削减管道运行过程中的径向振动或位移的措施.  (2)在恒压调整阀前应设计相应的过滤器,防止铁锈、杂物卡住调整阀。阀门后均应连接一段其长度不短于5倍管径、且不小于的铜基合金或不锈钢管道,防止着火。  (3)氧气管道应尽量少设弯头和分岔,工作压力大于0.1MPa的氧气管道弯头、变径应接受冲压成型法兰制作。分岔头的气流方向应与主管气流方向成45°~60°角。(4)法兰密封圈宜接受紫铜或聚四氟乙烯材料的O型密封圈。(5)氧气管道应设有良好的消退静电装置,接地电阻应小于10ΩΩ。十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故1.事故经过×××厂3#气柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8门停用大修。在施工作业前已对气柜内可燃介质作了氮气置换十天(兼换水槽水二次),8月6日,拆开Dg500进口阀,从该处给蒸汽吹扫(并用水垫油流出),三天后停蒸汽,交检修进行防腐和其他项目施工作业。8月25同上午又拆开Dg600阀门,并清扫洁净积存物,16:30时用蒸汽从Dg500法兰处再吹扫,同时用水垫油流出。8月26日上午8:30时,会同检修公司、油厂平安处、车间有关人员到现场争辩进出口方箱打开清扫动火措施,依据现场状况争辩打算:①垫出来的少量油及聚丙烯粉末要清扫洁净;②动火时连续用水冲洗,并加蒸汽掩护。措施落实后,l4:30时施工人员边入现场,15:30时正式动火,先存方箱南边用火焊割开一个Ф200的孔,没有发觉任何特别状况。15:38时,当用火焊在方箱北边开孔时,箱内着火,看火人和存现场的车间平安员用蒸汽及灭火器灭火,未能扑灭,即通知消防队,消防人员于16:20时将火扑灭。火灾烧坏导气管、方箱防腐层及气柜壁、气柜顶部分防腐层。2.事故缘由(1)事故直接缘由:方箱内仍有凝缩油:在没有确认方箱内是否存在可燃物的状况下未做气体分析)违章动火。(2)事故间接缘由:方箱设计、制造不合理,没有任何开口可以清箱内积存物;对气柜防腐层、方箱内积存物分析不够;在上特殊容器特殊条件下动火,实行的措施不够完善。3.防范措施(1)气柜、方箱要置换合格,沉积物要清扫洁净,动火前必需采样气体分析合格。(2)导气管口要用石棉布盖住,削减导气管抽力。(3)动火前先往方箱内灌一层泡沫或通入蒸汽掩护。(4)动火时,气杠内和气柜顶不能站人。(5)要有专人监控看火。(6)在特殊容器特殊条件下动火,要申请消防中心派消防车监护。十二中石油兰州石化爆炸事故1.事故经过2010年1月7日,兰州石化公司石油化工厂316罐区发生爆炸燃烧事故,甘肃省消防总队快速调集两个消防支队赶赴现场,会同兰州石化公司消防支队对火场实施警戒,确保现场起火的四个罐体稳定燃烧,不再发生爆炸,4个燃烧罐体经过平稳燃烧,8日凌晨一个已经熄灭,火灾现场的明火估量将于9日凌晨熄灭。爆炸发生后,现场抢险人员在甘肃省消防总队总队长陶润仁的指挥下,再次加派人力,在现场增设水炮对罐体进行持续冷却。8日凌晨,火场四周风力加强,气温突然降低,喷洒在四周其他罐体上的消防水很快分散成几十厘米长的冰凌,在外围警戒的救援人员只能蜷缩在驾驶室内,相互依偎取暖,而靠近火场的救援人员患病猛火灼烤,穿着隔热服大汗淋漓,每次换班,从火场换下的救援人员汗水很快就结冰,然而救援人员在当晚几经冰火考验,冒着生命危急连续与大火鏖战。截止8日凌晨3时,经过救援人员严密布控,爆炸现场的火势渐渐减弱,并再次处于稳定燃烧状态。在救援人员的持续监控下,现场四周没有再次发生爆炸,凌晨5时许,现场四个着火点已有一个熄灭,剩余三个着火区域已形成稳定燃烧。在8日下午,由中石油兰州石化分公司召开的新闻发布会上,相关负责人告知记者,据监测,现场没有有毒气体排出,全部消防水已进入污水防控系统。爆炸现场残存的易燃气体经过稳定燃烧,有可能将于今日凌晨燃烧殆尽。事故造成5人失踪,1人重伤,5人轻伤。受伤和失踪人员均为兰州石化公司员工。目前,现场四个着火点已有一个熄灭,剩余三个着火区域已形成稳定燃烧。据监测,现场没有有毒气体排出,全部消防水已进入污水防控系统。2.事故缘由(1)该公司所属兰州石化公司一厂区发生爆炸着火事故的缘由,是由于罐体泄漏,致使现场可燃气体浓度达到爆炸极限,呲出的可燃气体产生静电,引发爆炸着火。(2)爆炸事故发生在7日下午17时30分许,地点距离兰州市中心30公里,爆炸中心距居民区500余米。中石油兰州石化爆炸事故现场其次章爆炸事故案例一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸1.事故经过1987年6月22日14时05分,安徽省阜阳地区毫州市化肥厂,派往太和化肥厂装运液氨21台储罐车在返厂途中,行驶到仉邱区港集乡时,液氨储罐尾部已向外冒白色氨雾,接着“轰”的一声巨响,液氨储罐发生爆炸。爆炸后重77.4公斤的储罐后封头飞出64.4米远,直径0.8米、长3米重达770公斤的罐体挣断四根由8号钢丝制成的固定绳,向前冲去,先摧毁驾驶室,挤死一名驾驶员,冲出远时又撞死3人。从罐内泄出的液氨和氨气使87名赶集的农夫灼伤、中毒,先后66人住院治疗。液氨和氨气集中后掩盖约200棵树和约7000平方米的农田作物均被毁。这起爆炸事故共造成10人死亡,49人重伤。2.事故缘由(1)液氨储罐制造质量低劣。该储罐的纵、环焊缝均未开坡口,全部的焊缝均未焊透,10毫米厚的钢板,熔合深度乎均为4毫米,X光拍片检查,全部不合格,该罐原是一台固定式容器,由毫州市化肥厂自行改制为汽车储罐。但因无整体底座,无法与汽车车厢连接,而且只装了压力表和平安阀,其他附件均未安装。(2)压力容器使用管理混乱。该罐投入使用后从未进行过检查,厂方对罐体质量状况一无所知。爆炸前,罐体上已消灭多处裂纹,有的裂纹距外表面仅1毫米。(3)充装违反规定。充装前未进行检查,充装时也没有进行称重,充装没有,计量仅凭估量,不能保证充装量小于规定值。(4)违反危急品运输规定。未到当地公安部门办理危急品运输许可证,也未遵守严禁危急品运输通过人口稠密地区的规定。3.防范措施(1)对压力容器开展深化地平安大检查。对制造质量低劣的存有平安隐患的压力容器,要实行严格措施进行处理,缺陷严峻的要坚决停用。对超期未检验的压力容器要进行检验,对自行改造的压力容器不符合要求的要进行更新。新压力容器必需有出厂合格证,必需由具有压力容器制造许可证的单位制造,以杜绝质量低劣的压力容器投入使用。(2)严格危急品的运输。运输危急品必需到当地公安部门办理手续,并应按指定的时间和行驶路线运输,以避开发生事故和扩大事故的危害程度。(3)严格液化气体的充装管理。充装前必需对储存容器进行检查,不合格的不能充装。充装时要认真计量,防止过量充装。1.事故经过2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。现将大庆石化“”事故汇报如下:  2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处依据大庆石化《关联交易》,将抢修作业托付给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐修理方案书后,支配下属的四分公司担当该次修复施工作业任务。修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。  10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。8时20分,施工员带领两名管工开头在V402罐顶安装第17块盲板。8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并预备吹扫。8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。9时20分左右,施工员到硫磺回收车间平安员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。9时40分左右,在生产单位的指导协作下,气焊工开头在V402罐顶排气线处动火切割。9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。10时45分,火被彻底扑灭。爆炸导致2人当场死亡、5人失踪。10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。2.事故缘由  事故的直接缘由是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。  “”事故是一起典型的由于“三违”造成的重大平安生产责任事故。通过对事故的调查和分析,大庆石化总厂主要存在以下四个方面的问题:  (1)违反火票办理程序,执行用火制度不严格。动火人未在火票相应栏目中签字确认,而由施工员代签。在动火点未作有毒有害及易燃易爆气体采样分析、动火作业措施还没有落实的状况下,就进行动火作业,没有履行相互监督的责任,违反了《动火作业管理制度》。  (2)违反起重吊装作业平安管理规定,吊装作业违章操作。吊车在施工现场起吊DN200管线时,该管线一端与V406罐相连,另一端通过法兰与V402罐相连,在这种状况下起吊,违反了《起重吊装作业平安规定》。  (3)违反特种作业人员管理规定,气焊工无证上岗。在V402罐顶动火切割DN200管线的气焊工,没有“金属焊接切割作业操作证”,平安意识低下,自我爱护意识差。  (4)不重视风险评估,对现场危害因素识别不够。施工人员对V402酸性水罐存在的风险不清楚,对现场危害生疏不足,没有实行有效的防控措施。3.防范措施  第一,事故教训时刻警示我们,必需从思想深处坚固树立“以人为本、平安第一”的思想,真正把平安放在首要位置。违章指挥就是害人,违章作业就是害人害己,无论是谁,都必需深刻生疏平安就是生命、平安就是效益、平安就是和谐的深刻内涵,切实增加平安意识和自我爱护意识,以保证人的生命平安和身体健康为根本,真正把平安工作当作头等大事,做到以人为本,在任何时候、任何状况下,都绷紧平安生产这根弦,绝不能放松,绝不能麻痹。  其次,事故教训时刻警示我们,必需以严格管理贯穿全过程、落实到全方位,保证平安监督管理执
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