解决洗油馏程不合格的对策
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解决洗油馏程不合格的对策
焦化厂 徐国虎
摘要—— 洗油3O0℃前 (容量法 )馏出量小于90%,产品返工率较大。通过 开 展 自主管
理活动,降低生产原料的干点,提高和调整原料采出口位置后,使生产趋于稳定,确保洗油产
品馏:q.100 合格出厂。提高 7经济效益和社会效益。
煤焦油洗油是焦化厂煤气脱 苯 的 良好
吸收剂,也是大中型焦化厂的主要化工产品
之一。我厂由于其300℃前(容量法、下同)馏
出量不合格 (小于90 或270℃前馏 出 量小
于8O%),经常影响产品的外调。既影响其
供...
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解决洗油馏程不合格的对策
焦化厂 徐国虎
摘要—— 洗油3O0℃前 (容量法 )馏出量小于90%,产品返工率较大。通过 开 展 自主管
理活动,降低生产原料的干点,提高和调整原料采出口位置后,使生产趋于稳定,确保洗油产
品馏:q.100 合格出厂。提高 7经济效益和社会效益。
煤焦油洗油是焦化厂煤气脱 苯 的 良好
吸收剂,也是大中型焦化厂的主要化工产品
之一。我厂由于其300℃前(容量法、下同)馏
出量不合格 (小于90 或270℃前馏 出 量小
于8O%),经常影响产品的外调。既影响其
供货
的按时兑现,也给成品油库操作工
增加了额外的劳动 (不合格产品的频繁装卸
车 ),同时压槽涨库又影响正常生产和铁路
运输的计划安排。为了提高冼油产品300%
前的馏出量,确保出厂产品100 合 格,我
们成立了跨工段的质量攻关型职工 自主管理
小组。通过对现状的分析研究,找出存在的
闻题,制订了一系列的对策 措 施 并 付诸实
现,已获得了显著的效果。
1.查问题
我厂焦油蒸馏系半塔式工艺流程,先从
煤焦油中切取酚、萘、洗三混馏份,经两次
间歇洗涤脱酚后的已洗萘油 (其中配A.--定
量的精苯车间古马陛残渣油和回收车闻的萘
渣等 ),再通过双炉双塔蒸馏,最后从精塔
底部热油循环泵出口采出洗油产品 (工艺流
程示意见围 1) 由于在焦油馏份塔的倒线
采出三混馏份时的采出温度范围波动较大,
而且月前尚无法自动调节控翩其采出量,故
三混萘油的干点波动幅度较宽 (一 般 在250
~280℃,从化验
簿中统计 结果 )J另
外工业萘生产系统中的热油循环温度受煤气
囝 1 洗油产品生产工艺流程示意蔺蛋
1——馏份塔I 2、 5——蔡油泵} 3——问洗嚣I 4——原料槽, 6——初馏塔J
7 1 0——热油循环泵I 8、11-- '~式加热炉} g——精馏塔I 12——洗油产品贮精
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燃烧情况、管式加热炉炉况、原料萘油质量
等因素的制约、被动 也大,致使洗油产-f『i馏
程不台格。
2.分析原因
鉴于上述情况,我们 自主管理小组经讨
论、分析,从原料、工艺方法、操作人员、
机器设备、生产环境五个大方面共找出了l7
项影响原因 (见图 2)。其中的 主 要 原 因
有t
(1)酚、萘、洗三混馏份(简称 三混”、
F同)的干点偏高,基本集中在270~275℃
平均272℃,故重质组份较多,甚至 含 有一
定量的蒽等,它不但使洗 油 产品300~C前馏
出量 (简称 “馏程”,上下同 )少,而且对
其15℃结晶物指标也有影响J
(2)古马隆残油含渣量多,且波动大,
蒸馏后的残存量 (即300℃后 的 )有 5 ~
20 ,
(1)三混采出口位置偏下-
圈z影响洗油馏程的因果分析臣 (其中带 “▲ 者为主要愿园 )
(4)生产稳定性较差,焦油蒸馏系统和
工业萘生产工艺均因设备老化等不利因素的
影唷,工况不稳,尤其是工业荣生产中的l0
台泵常坏,则固工业萘生产要求高质量,产品
返工率增高了,平均达30 左右,对生产,
操作、质量、管理等都有影响J
(6)取样代表性欠佳J
(6)计器仪表失准、常坏的较多。
3.对策措施
根据上面分析的各种原因,我们采取了
耀
糕
不
合
格
如下一些主要措施。
(1)增加化验三混干点的次数,由原每
班一次改为二次,并及时将化验结果反馈给
焦油蒸馏工,调整三混采出口位置,由原来
的第24、26、30层塔板切取,改为26和30层
两个采出口,且以3O层采出量略太,平均上
提约 4层。由此可降低并控制三混 干点 在
265~C左右。
(2)对精苯车间来的古马隆残渣油,定期
进行抽检,每_天化验分析一次其组成和300℃
后的残存量。对质量差的改送入油库地下杂
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油槽或单独打入间洗器,经洗涤分离后均匀
地配入 己洗萘油中。
(3)加强自主管理,确保 生产 工况 稳
定,提高工序质量。严格考核原料焦油入炉
水分、定期清扫车间煤气管道 及 管 式 炉火
嘴、精心维护各设备。要求三混 采 出 量 均
匀、产率不低于l8%,洗油产品均衡排放,
切取温度控制在285±5℃。制订 本 系统作
业
和管理标准,实现标准化操作。
(4)解决好取样代表性欠佳的问题。决
定把操作工和化验工按经济责任 制 实 行 挂
钩考核,质量否决两者有份j定期进行技术
培训,开展岗位练兵和技术表演赛活动,要
求关键岗位的操作工达到中级工水平,持证
上岗操作;成立 自主管理小组和0 C小组,
把误差降低到最小限度。
(5)提高计器仪表的完好率和准确率。
加强同厂部有关领导,职能部门及计器工的
联系,搞好协作关系。同时,对操作工的日
常维护、保养和使用情况进行检查、考核,
并按实际情况给予奖罚o
(6)增强职工的责任心,调动积极性。
对槽罐车在装车前要先检查,避免内有杂物
或雨水等,消除外部因素的影响,对产品槽
和中间槽实行有计划地清除底渣。管理考核
上要赏惩分明、及时兑现。
4.效果评价
对策措施实现后,已取得了显著效果。
在理顺了生产、稳定工况、改善工序质量的
基础上使产品质量得到了稳定与提高。经调
查结果表明t
(1)三混干点由以前的275"C左 右 下降
至268℃左右J
(2)洗油出厂300"(3前的馏出 量1990年
全年连续l2个月100 合格,平均 馏 出量提
高 3%~ 5 ,均好于国家标准和企业内控
指标 (参见表 1),
3)若按以前冼油外发返工 率 3O% 计
寰 1 1990年1--lZ月洗油馏程统计裹
3 4 5 6 7{8 9 10 11 12 乎 均 髁 l 2
(% )
最 高 值 91.0 『92-5 95.0 94,.0 92.ol92.0 94.5194.5 i93·5 94.0 94.0 95.5 93.5
最 低 值 90.0 91.5 91.0 92-O}9O·O91·0 93.ol92.5 【91.ol9o.0 90.5 91.0 91.1
出厂月平均值l90.5 92.o192.6 92.7 91.2 91.3 93.s'93.3 92.4 91.9 91.6192.9 92.2
算,则现在一年可减少生产成本 约三 万 多
元J
(4)现每月可缩短生产周期 2~ 3天,
(5)如果按厂经济责任制考核,不合格
产品不算产量 (包括产值,利税等 ),则每
年可为车问挽回经济损失达数十万元。
5.结束语
尽管我们从原料,工艺方 法、操 作人
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员,机器设备,生产环境等方面 进 行 了 攻
关,亦已生产出馏程合格的洗油产品,但仍
受到诸如槽车内不洁等外部因素的影响,还
有洗油产品台萘量波动较大、甚至个别车祥
超标,洗油15"(3结晶物难以消除等问题,有
待于我们继续努力,从生产操作和技术管理
上下功夫解决,以实现洗油产品的倒优.
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