机车轮对JM、JM2、JM3磨耗型踏面及其剥离
机车轮对JM、JM2、JM3磨耗型踏面及其
剥离
第5期(总第423期)内燃机车2009年5月
机车轮对JM,JM2,JM3磨耗型踏面及其剥离
王家玉,王顺福
(柳州机务段,广西柳州545007)
摘要:机车轮对踏面剥离的产生因素很多,如轮箍材质,高速重载,制动过热,踏面型式,等等.
对20世纪80年代以来南宁铁路局已应用过的机车轮对JM,JM2,JM3磨耗型踏面的剥离问题,作了
比较和探讨.
关键词:机车;轮对;磨耗型踏面;剥离
中图分类号:U260.3311文献标识码:B文章编号:1003.1820(2009)05.00:34.04
IJM,JM2,JM3磨耗型(简称JM,,
JM3型)踏面的应用概况
1.1JM型
20世纪80年代以前,全路机车轮对踏面外形
都是执行11B/T449一l976车轮锥型踏面外形.锥
型踏面车轮的轮缘磨耗较快,尤其是在南宁(原柳
州)铁路局(简称南宁局)的黔桂线金城江,麻尾区
段,由于曲线多且曲线半径小,所以当轮缘磨耗至
24mm时,机车平均走行仅12万km.其中磨耗严
重的机车只走行4万kmuj,严重地制约了全局铁
路运输的发展与铁路运输的安全.
为了减少轮缘磨耗,从1983年起,在该区段采
用四方车辆研究所提供的SY.5O型轮箍踏面Llj进
行试验,轮缘磨耗大的问题明显改善,同时也减少
了轮对的踏面剥离故障.
在扩大试验运用取得了大量有效,可靠数据的
基础上,sY.50型踏面外形在1986年通过了铁道部
鉴定,1987年上升为标准(TB1967—87),定名为J.?
型.
收修回稿日期:2008—10—08
作者简介:王家玉(1954__),男,河南安阳人,工程师
王顺福(1965一),男,河北卢龙人,助理工程师.
由于?型机车轮对踏面投资少,效益高,安全
可靠,所以迅速在全局范围内被推广应用.在
1987--2000年的十几年中,JlVl型踏面为全局的铁
路运输发展发挥了重要作用,并取得了巨大的经济
效益和社会效益.
与锥型踏面相比,JM型踏面的不足之处,仅在
于轮对镟修成形时,JM型有0.9,1.2rnl/1的踏面
假磨耗值L2j,踏面磨耗相对大些.
1.2JM2型
JM型踏面是在TB/T449--1976车轮锥形踏面
与钢轨磨耗到相对稳定时的外形的基础上
出
来的.为了解决JM型踏面存在0.9,1.2H衄踏面
假磨耗值的问题,有关部门又设计出了JM2,JM3型
踏面,以适应铁路运输快速发展的需要.
南宁局从2000年5月正式开始,先后把在柳
州机务段,南宁机务段,金城江机务段,柳州机车车
辆工厂做中,大修的148台机车的888个轮对的踏
面旋修成了JM2型.然而,至2001年7月30日止,
在全局运用JM2型踏面的机车轮对中,有104个因
踏面剥离形成了临修和超范围修,占JM型机车轮
对总数的11.7%.相当于有17.3台机车的轮对,
为消除踏面剥离而旋修掉了1个中修期的轮箍厚
度.即有17.3台机车的轮对使用寿命减少了30
万km.另外,还因轮对踏面剥离导致了机车运行
第5期(总第423期)王家玉等:机车轮对?,JM2,JM3磨耗型踏面及其
剥离35
品质恶劣,从而引发了机车相关部件的大量破损,
诸如牵引齿轮箱裂漏,崩块,齿轮箱的安装螺栓断
裂,丢失,车轴及410电机轴裂损数剧增,主动齿
轮,从动齿轮磨耗严重导致更换电机和轮对,等等.
与此同时,全局因JM型轮对踏面剥离所更换
的轮对共56个,占,IM型机车轮对总数的
3.8%.
与此同时,配属于桂林机务段的15
台DF4D型客运机车,因新造出厂时采用
的是TB/T449—1976车轮锥型踏面外
形,亦因踏面剥离造成了36个轮对的临
修和超范围修,占该型机车轮对总数的
40%.
一
时间,因轮对踏面剥离,给机车检
修工作带来了很大的压力.表1为南宁
局各机务段的DF4B,DF4D型机车采用不同
的轮对踏面型式发生轮对踏面剥离而换
轮时的平均走行里程.
表12000---2001年南宁局各机务段DF4B,
DF4D型机车发生轮对踏面剥离的
走行里程万km
离数的76.9%,占全段JM2型踏面剥离总数的
62.5%.
为扭转这一被动局面,全局又重新用JM型踏
面.
TB/T449--1976蠢
经对表1所列数据的统计
可知:
(1)与JM型相比,JM2型轮对踏面发
生剥离时的全局平均走行里程较短,仅为
型轮对踏面发生剥离时的46%,不适
宜重载高速区段(如柳州一黎塘,黎塘一
湛江,柳州一怀化,柳州一永州,金城江一
柳州区段)的列车牵引.
(2)JM2型轮对踏面不适宜高速旅客
列车.如柳州一永州间桂林机务段的
DF4B型客运机车发生踏面剥离的轮对有
26个,其中因JM2型踏面发生剥离更换轮
对的有20个,占DF4B型客运机车发生剥
(a)JM型
4.43f堕亘茎
(b)JM2型
图1JM,JM2,JM3型踏面外形
36内燃机车2009正
1.3JM3型
2001年8月,铁道部运输局在北京召开了机车
车轮踏面外形选型会议.会后下发的”关于机车车
轮踏面外形选型的通知”(运装技验[2001]235号)
文件,决定从2002年元月起,新造,大修机车停止
使用TB/T449—1976车轮锥型踏面外形,要求采用
JM3型踏面外形.南宁(原柳州)局为落实铁道部
文件精神,随即在柳州机务段,南宁机务段,金城江
机务段,柳州机车车辆工厂做中,大修时,将机车轮
对旋修成了JM3型踏面外形.
仅以柳州机务段为例,至2004年3月底止,所
配属的143台机车,应用JM3型踏面两年多来,没
有因轮对踏面剥离产生一件f临修和超范围修.其
他相关临修也大幅度减少,机车质量显着提高.为
全局实现列车增吨,提速创造了良好的条件.
2JM,JM2,JMa型踏面产生踏面剥离的原
因
磨耗型踏面也称为曲形踏面,其主要优点是
“在同样接触应力下,容许有更高的轴重;减少了曲
线上的轮缘磨耗”[,即在相同的轴重下,磨耗型踏
面与钢轨的接触面积大,接触应力小,轮箍的使用
寿命增长.”在六十年代后期,英,西德铁路已把曲
形踏面定为标准轮箍外形.”[]而我国是在2O世纪
80年代才开始起步.
在排除轮箍材质,制动过热等可能产生轮对踏
面剥离的因素后,我们仅对运用在相同线路条件下
的JM,JM2,JM3型踏面产生剥离的原因进行探讨.
JM,JM2,J型踏面外形如图1所示.
图中有关尺寸如表2所列.
表23种磨耗型踏面的相关尺寸mm
车轮,钢轨是一对摩擦副,在直线线路上,轨顶
面与轮对踏面主圆弧接触.主圆弧半径不同,接触
面积也不同,因此,轮轨的接触应力大小也不同.
图2是我国现行的60kg/m和50kg/m钢轨顶
面形状.根据有关
得知,南宁局管辖的柳州一
怀化区间约270km线路,从2002年初开始更换并
应用60kg/m钢轨;柳州一永州区间约400km线
路,从1995年开始更换并应用60kg/m钢轨.
(a)6Okg/m钢轨
图260kg/m和50ke,/m钢轨顶面形状
表3是有关资料给出的轮轨表面接触应力的
计算结果[4l.
表3内燃机车轮轨表面接触应力的计算结果MPa
由表3可知,对于轴重为23t的机车,JM3,
JM2,JM型踏面比锥形踏面减少接触应力的百分比
分别为23.0%,30.8%,20.2%.
第5期(总第423期)王家玉等:机车轮对J~I,JM2,飓磨耗型踏面及其
剥离37
JM2型踏面比JM,JM3型踏面的计算接触应力
都小.然而,为什么JM2型踏面产生的踏面剥离却
远远大于JM和Ji3型,而且比TB/T449—1976车
轮锥型踏面产生踏面剥离时的平均走行里程还短
呢?
通过比较分析,我们认为:一是JM2型的主圆
弧半径(R400mm)偏小,二是JM2型的反圆弧半径
(R200mil1)偏小.主圆弧半径小,其等效斜度大.
大的等效斜度在曲线半径小,列车速度低的线路
上,有利于轮对通过曲线,即有利于减少轮对的轮
缘磨耗.但对运用在较高列车速度的线路上,则不
利于机车的平稳;反圆弧半径小,其曲率大,当在曲
线上,内侧轮的R200nlln圆弧与内侧钢轨顶部的
R300nqln圆弧接触时,形成了接触面积迅速减小,
接触应力迅速增大的线接触状态.从而造成了轮
对踏面的严重剥离.如柳州机务段的轮对踏面剥
离统计中,有45件次发生在柳州一怀化区间,占全
段轮对踏面剥离总数的69.2%.其中,JM2型的轮
对占27件次,JM型的轮对占18件次.而JM3型的
轮对运用1个中修期也未发生过一件轮对踏面剥
离.
3结论
(1)磨耗型踏面与钢轨顶面的接触面积大,接
触应力小,有利于减少机车轮对的踏面剥离.但磨
耗型踏面的设计必须与运用线路的钢轨顶面相匹
配.
(2)JM/型踏面不适合重载高速区段的列车牵
引.
(3)JM3型踏面的应用结果说明,设计合理的
机车轮对的踏面型式,是确保机车走行部运用安
全,可靠的最重要,最简单,最有效的措施.
4一点建议
随着铁路运输的跨越式发展,机车走行部盼陛
能,质量将更为重要,与之相应的各种科学试验将
会增加.为了防止因试验带来的负面影响,我们建
议试验的数量及试验走行里程应严格按
的要
求进行,在试验取得明显效果后,再逐步推广应用.
参考文献:
[1]王家玉,樊金祥.减少机车轮缘磨耗的措施及轮缘润滑与节
能的关系[J].内燃机车,1992,(3).
[2]王家玉,樊金祥.对机车轮对踏面磨耗的一些看法[J].内燃
机车,1992,(6).
[3]孙竹生.内燃机车总体及机车走行部[M].北京:人民铁道出
版社,1980.
f4]俞展猷.轮轨接触应力的研究[J].铁道机车车辆,2000,(6).
【上接第27页】
任的体现.通过对机车检修过程中的重要项点,要
素进行复核和综合性能测试,来保证机车质量的符
合性和结果确认的准确性.
根据以上设想构建驻段验收室验收工作流程
(如图1所示),基本上能够满足控制预防型验收要
求.
4建议
驻段验收困难很多,但最难解决的还是
机
车重要件的质量认可,仅靠查验重要件验收合格证
很难彻底杜绝假证和合格证重复使用的情况发生.
对重要件验收管理提出以下建议:
(1)充分利用信息技术,完善机车重要件管
理,实现重要件验收信息网上查询,使重要件的生
产,验收信息全路共享,从而避免采购重要件质量
控制仅靠查验合格证件所带来的弊端,杜绝未经验
收的机车重要件装车使用.
(2)规范重要件标识,确保重要件标识的唯一
性.
(3)开展重要件质量跟踪及寿命管理工作,防
止老化重要件继续装车使用.
验收体制改革后要求验收工作由查错把关型
向控制预防型验收方式转变.全过程,全方位的过
程控制理念是其发展的必然趋势,监督和认证必将
成为验收的主要工作.
参考文献:
[1]铁运[:zooT]lOn号.铁路机车验收工作规定[z]