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催化裂化汽油降烯烃技术探讨

2013-02-21 1页 pdf 116KB 9阅读

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催化裂化汽油降烯烃技术探讨 -42- 科 技 论 坛 表1降烯烃工艺技术方案比较 催化裂化汽油降烯烃技术探讨 宫文斌 (中国石油哈尔滨石化公司,黑龙江 哈尔滨 150000) 全球环保法规的不断加强,使减少汽车尾 气污染和发展汽车工业的矛盾日益突出,并引 起世界各国的高度重视。燃油清洁化是解决此 矛盾的关键之一。汽油中的烯烃一方面会增加 发动机尾气排放中的CO和NOx,加重环境污 染,另一方面易在汽油发动机的喷嘴和进气阀 等高温部位发生氧化和缩合反应,最终形成胶 质和树脂状积垢。这些积垢能吸附周围环境中 的颗粒物质,从而变成坚硬的积炭,影响发...
催化裂化汽油降烯烃技术探讨
-42- 科 技 论 坛 1降烯烃工艺技术方案比较 催化裂化汽油降烯烃技术探讨 宫文斌 (中国石油哈尔滨石化公司,黑龙江 哈尔滨 150000) 全球环保法规的不断加强,使减少汽车尾 气污染和发展汽车工业的矛盾日益突出,并引 起世界各国的高度重视。燃油清洁化是解决此 矛盾的关键之一。汽油中的烯烃一方面会增加 发动机尾气排放中的CO和NOx,加重环境污 染,另一方面易在汽油发动机的喷嘴和进气阀 等高温部位发生氧化和缩合反应,最终形成胶 质和树脂状积垢。这些积垢能吸附周围环境中 的颗粒物质,从而变成坚硬的积炭,影响发动机 的正常工作。因此,必须严格控制汽油中的烯烃 含量。 旨在对我国几种已工业应用的汽油降烯 烃工艺进行比较。 1目前几种已工业化降烯烃技术 1.1多产异构烷烃的催化裂化MIP技术 石油化工科学研究院通过对FCC反应机 理的分析和小、中试验结果,自1999年开始提 出MIP工艺,采用串联提升管反应器选择性控 制裂化、氢转移、异构化等反应。主要目的产品 为低烯烃汽油和异丁烷,已在中国石油哈尔滨 石化公司第二套催化60万吨/年FCC装置上获 得应用。 MIP的技术特点是利用一根提升管,分两 个反应区,原料油与热再生剂进一反,进行高 温、大剂油比接触,主要以裂化反应为主,生成 较多烯烃,经大孔分布板进入扩径的二反后,在 较低温度、较长停留时间下,增加氢转移、异构 化反应,抑制二次反应。二反用注入急冷剂及补 入待生催化剂来调节催化剂藏量,控制反应温 度和反应深度提升管上段缩径,快分与常规 FCC同。 实际证明本次MIP改造是成功的,由于反 再采取了相应措施装置加工量得到极大提高, 实现了0.6Mt/a年预期目标;在没有采用MIP 工艺操作的前提下烯烃基本控制在40%~44%, 如果进一步采用MIP工艺操作指标控制烯烃 有望进一步降低;实践证明MIP反应器形式催 化剂流化正常,控制灵活;汽油质量有了很大的 提高,汽油中硫化物的含量下降了 30%,汽油 辛烷值上升了近2个单位,汽油中烯烃含量可 根据要求进行调整,可以满足清洁汽油的生产 要求;液态烃收率大幅增加,丙烯对原料的收率 高达6.6%以上,并且还有调整的余地。 1.2两段提升管催化裂化技术 石油大学(华东)针对目前的提升管反应器 存在的弊端:提升管过长,在后半段催化剂活 性、选择性大大降低,热反应及不利的二次反应 急剧增加,干气、焦炭产率势必增加;新鲜原料 与回炼油、回炼油浆同在一个提升管内,原料易 反应难吸附,回炼油(和油浆)易吸附难裂化,势 必导致事倍功半的后果;受热平衡的限制,难于 大剂油比操作。据此,石油大学(华东)提出了一 套催化剂接力、大剂油比、短反应时间、分段反 应为特点的两段提升管技术。一段进原料,在适 宜位置将反应产物导出,保留最大柴油产率,二 段进一段未反 应的中间物料, 回炼油与另一 路再生剂接触, 汽油改质也进 入二段。两段均 采用高活性、大 剂油比的操作 条件,实现分段 反应。关键是短 接触时间,两段 反应时间之和 比常规反应时 间还要短,即是 一、二段提升管 长度均较短,不 能过长。这给目 前普遍的长提 升管、沉降器位 置较高的装置 改造带来工程 及结构问题难 度较大。两段提 升管技术开发最初目的是大幅度提高原料转化 深度,降低干气、焦炭产率,同比加工能力可提 高20%~30%,显著改善产品发布,轻收提高2~ 3个百分点。汽油回炼可降低烯烃含量。 石油大学(华东)教学基地胜华炼油厂10 万吨/年FCC装置,用两段提升管技术,于2002 年5月13日改造投产。经过标定结果显示,在 汽油不回炼改制的情况下:轻质油收率上升 3.2%,液收上升3.7%,汽油烯烃体积含量下降 12%,汽油辛烷值损失1。 1.3辅助提升管、双提升管技术 石油大学(北京)开发的辅助提升管与洛阳 工程公司炼制所开发的双提升管技术,均是专 门针对汽油单独进提升管改质,促进异构化、氢 转移、环化、芳构化和脱烷基反应,抑制二次裂 化反应。根据降烯烃不同目的要求,可选择不同 的二反操作条件及配置,改质反应温度在 350~650℃范围内调节;工艺流程可以是:(1)两 管(一反二反)、一器(原有沉降器)、一塔(原有分 馏塔);(2)两管(一反二反)、两器(一、二反沉降 器)、一塔(原有分馏塔);(3)两反、两器(改质汽 油沉降器)、两塔(改质汽油另设分馏系统)等。采 用(1)(2)流程必然是有部分改质汽油在循环改 质,降低了改质效果,沉降器、分馏系统均需挖 潜,产出汽油烯烃能达到≤35%以下,若采用 (3)方案可与主流程彻底分开,汽油产品的烯烃 含量可<20%,生产装置可根据不同时期、不同 目的要求一次规划、分步实施。 北方公司某炼厂90万吨/年辅助提升管技 术改造按(2)流程生产,FCC汽油循环回炼改质 降烯烃反应结果看出,用FCC全馏分汽油改 质,以改质汽油与新鲜FCC汽油按1∶1比例混 合,用微反活性较高的LCS平衡剂反应结果, 单程改质汽油烯烃体积分数下降15%~16%,保 持较高的液收和辛烷值,总损失率只有1.17%~ 1.32%,最终改质汽油的烯烃质量分数降到 24.22%。 2技术方案比较(见表1) 结语 清洁燃料油的随着环境问题的日益 突出变得越来越苛刻,降烯烃催化新工艺的研 发势在必行。前面介绍的三种针对FCC技术的 新发展,在FCC工艺理念上有突破,按不同的 目的要求使FCC化学反应以不同的区域或方 式进行,总体看各项技术均在不断的完善之中, 运用这些技术必须按照各自装置的实际情况。 参考文献 [1]尚琪,汤大钢.控制车用汽油有害物质降低机 动车排放[J].环境科学研究,2000,13(1):32-36. [2]梁文杰.石油化学[M].东营:石油大学出版社, 1995:167. 责任编辑:杨帆 摘 要:随着环保意识的不断增强,对汽油中烯烃含量的限制越来越严格。针对近期的发展动态,介绍了目前主要的降低汽油烯烃含量的催化 裂化(FCC)新工艺。通过对FCC装置自身进行改造增加芳构化、烷基化反映不仅降低了FCC汽油的烯烃含量,同时可以提高汽油的辛烷值,但总体 看各项技术均在不断的完善之中,运用这些技术必须按照各自装置的实际情况。 关键词:催化裂化;催化剂;汽油;烯烃 MIP ����,����� ����� �� � ����������� ����������� !"��#�(��) ��#�($%) & ’ ()*���+�,-. /,)-01-234 561-./ 78�9 #:;,<=>-.,1-? @A#BC,)-D1-E F#G+HIJ+H4 K1-LMNO90PM QR8�9S TVŸ  ¡Š ^_‘,ma4 )�-.^‘V"‹‡Œ,-. ~¢d,£¤¥#k�¦ §,1-]^_‘JR9D)- k„��‡Œ,]+�-.Z¨ ©ª‘e«�-.4 ¬j’ (­nF6)"61�,l�®¯°-./(s�),61-./(s�)±i¬j4 56)�(st�)­Š ^U"^_‘"^‘V"‹‡Œ“+’�-.4 ij’ (1-l�²[n)-~ 0NO9,8�9n)- ekQR90 opcY��ek³´94 51-µ]���?@e vž#:;,LMNO90 QR9eS ¶·k
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