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门座式起重机回转轴承过早失效原因分析

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门座式起重机回转轴承过早失效原因分析门座式起重机回转轴承过早失效原因分析 《装备制造技术))2Ol1年第11期 门座式起重机回转轴承过早失效原因分析 徐鑫 (新陆桥(连云港)码头有限公司技术部,江苏连云港222042) 摘要:通过对近年来出现过的回转轴承过早失效的原因分析,得出了失效影响因素 和相关防范措施,为今后的设备管 理工作提供了有益借鉴. 关键词:门座式起重机;回转轴承;失效;影响因素;防范措施 中图分类号:TH213.4文献标识码:B文章编号:1672—545X(2011)11一O139—03 回转轴承是门座式起重机的重要部件,其正常 ...
门座式起重机回转轴承过早失效原因分析
门座式起重机回转轴承过早失效原因 《装备制造技术))2Ol1年第11期 门座式起重机回转轴承过早失效原因分析 徐鑫 (新陆桥(连云港)码头有限公司技术部,江苏连云港222042) 摘要:通过对近年来出现过的回转轴承过早失效的原因分析,得出了失效影响因素 和相关防范措施,为今后的设备管 理工作提供了有益借鉴. 关键词:门座式起重机;回转轴承;失效;影响因素;防范措施 中图分类号:TH213.4文献标识码:B文章编号:1672—545X(2011)11一O139—03 回转轴承是门座式起重机的重要部件,其正常 有效寿命最长可以与机体相同,但2003年至今,新 陆桥(连云港)码头有限公司的7台门座式起重机 中,有2台出现过回转轴承提前失效更换情况.详情 介绍如下: 1案例一 2005年3月份,7#门机回转支承出现局部异常 响声,就是一定角度内响声较大,其他角度范围内几 乎没有响声,齿圈密封条周围发现少许金属粉末,怀 疑回转支承保持架损坏,后提前准备大轴承,门机继 续观察使用3个月后,回转轴承卡死,不能再使用, 只有解体更换回转轴承. 原因分析——该门机系2003年10月份新购门 机,使用不到两年,该回转轴承就出现异常响声,很 不正常. 刚出现异响时,首先检查润滑系统,使用的是老 式单线多分配器集中润滑系统,检查8个润滑点需 将分配器8个出口接头取下,检查确认8个点出油 都正常,排除润滑不良原因. 检查回转机构各部分固定良好,固定螺栓压板 无松动情况;检查回转轴承外齿圈和小齿轮啮合情 况良好. 根据以上检查,判断损坏原因可能是回转轴承本 身品质有问,或是回转轴承安装品质存在问题【". 在门机解体后,对回转轴承做了解体,发现轴承 保持架局部已损坏,造成数个轴承滚子位置错位,并 最终卡住轴承滚道,经过请专业机构检查滚子和滚 道,均符合要求,排除轴承制造质量问题;再对 门架塔筒上表面,回转轴承安装下基面清洗后检查 测量发现,门机轴承安装下基面不平整,高出标准两 倍多,说明门架制造安装品质存在严重问题. 轴承失效原因,应是安装基面不平导致大轴承 运行中受力不均,久而久之造成大轴承内部保持架 局部损坏,进而造成滚子错位卡死轴承. 发现问题后我们现场对基面进行铣刨处理,达到 标准要求后,安装新轴承,门机至今使用正常. 2案例二 公司4#门机2009年2月份发现回转轴承工作 中发出异响,声音显示为金属摩擦声,4月份回转轴 承又发出较大的声响,回转出现卡滞情况,旋转机构 电机过载保护,无法正常旋转使用,后解体门机,更 换新轴承. 原因分析:从现场塔筒外部观察,密封条处有大 量油脂溢出,轴承端面和机架底座法兰盘及机舱底 座法兰盘连接处,由于涂抹有防锈用油漆,间隙无法 检查,没有发现明显的装配间隙. 在塔筒内部观察,发现从密封条处有少量油脂 溢出(溢出油脂明显少于塔筒外部),油脂颜色在灯 光照射下发出银灰色,用手碾压可以看到油脂中有 大量的金属粉末,疑似金属铝粉,同时在油脂中发现 少量固体金属脱落物,最大体积为30mill×20mm× 51'/1//1,从材质不难看出,这些金属脱落物为铝块,是 转盘轴承内部保持架损坏后随油脂溢出. 转盘轴承齿面啮合痕迹发现有异常现象,一齿面 收稿日期.-2011-08—06 作者简介:徐鑫(1975一),男,江苏赣榆人,工程师,学士学位,研究方向:机械专业. 139 EquipmentManufaetringTechnologyNo.11,2011 一 ?I图2啮合异常情况 从齿面图片上可以很直观地看出,转盘轴承齿 面有较大的损伤,损伤主要表现为刮擦和挤压痕迹, 齿的厚度已经变薄. 从两个驱动轮安装情况来看,在每个驱动轮固 定法兰盘上有4处采用压铁对驱动轮进行固定,但 现场两个驱动轮压铁的状况并不一致,一个驱动轮 固定压铁有轻微的倾斜现象,另一个有较明显的倾 斜现象.这两种现象可以看出非安装时有意这样安 装造成,疑似由于安装时预紧力不够或结构不合理, 造成使用过程中受到扭矩的作用,驱动轮轴产生偏 斜造成(如图3). 图3安装异常情况 该回转轴承是在2007年5月下旬安装调试,但 在现场没有提供出当时安装时的一些测量检验记 录,特别是回转轴承和底座法兰结合表面间的间隙 实际测量值,以及旋转机构安装相关测量检验记录. 此外,我们缺失详细的回转轴承在使用过程中保养 注油记录,特别是注油量的控制记录. 通过以上现有资料及现场观察和检测,初步可 以判定该轴承出现卡滞现象的原因为: 140 回转轴承在安装过程中,驱动轮采用压铁固定, 由于压铁支撑面积较小,压紧力无法确定,驱动轮在 运转过程中,对于驱动轮轴产生一定的扭矩,该力量 为交变载荷,压铁在受到驱动轮轴由于交变载荷下 产生的震动作用,压紧力无法固定驱动轮,致使驱动 轮轴产生偏斜,致使驱动轮回转轴线和转盘轴承齿 圈回转轴线产生夹角,从而使齿轮在啮合过程中,齿 面不能正常接触,造成齿轮副啮合侧隙间隙减小直 至消失,驱动齿轮在进入啮合区时,齿顶挤压和刮擦 转盘轴承齿面,产生较大的径向交变载荷,由于驱动 轮经过淬火处理,表面硬度高于转盘轴承齿面硬度, 故在转盘轴承齿面出现条状脱落物. 驱动轮轴的倾斜,不仅造成转盘轴承齿面的损 坏,同时也造成轴承内部径向滚子的受力不均匀,在 啮合挤压过程中,径向滚子受到交变应力的作用,存 在加快滚子表面疲劳脱落的可能,出现滚子表面疲 劳脱落物进入轴向受力滚道,这些脱落物进入轴向 受力滚道以后,阻碍了受力滚子的正常运转,在驱动 轮的驱动下,此时部分保持架受力,出现损坏[21. 从内外密封条溢出油脂来看,轴承内端面密封 条溢出油脂较少,而油脂内含有大量的铝粉,由此可 以判定,转盘轴承在安装前期,内部注油较少,保持 架和侧壁引导面出现干摩擦而脱落较多铝粉,后期 加大了注油量,使内部干摩擦出现的铝粉随油脂溢 出密封条. 经对集中润滑装置分配器8个点出油情况看, 有一个点出油不正常,从这一点也可认为由于前期 局部润滑不良加快了轴承的损坏,再加上驱动轮轴 的倾斜,促使转盘轴承径向受力不均,最终造成轴承 卡滞现象的产生. 3影响因素和防范措施 从以上案例分析情况,我们得出以下回转轴承 提前失效几个主要影响因素和防范措施: (1)国内几家大型回转轴承厂家制作工艺成熟, 品质可靠性较高,因为轴承本身品质问题而引起回 转轴承提前失效的情况,仅占极少数; (2)制定合理的保养检查记录,强调润滑工作的 重要性,确保回转轴承得到良好润滑.老式的集中润 滑系统不便检查,润滑系统出现故障不易发现,极可 能造成局部润滑不良情况发生,我们目前正改换智 能型集中润滑系统,能直观显示各润滑点的润滑情 况,便于人员检查,避免出现润滑不良情况; (3)抓好大机制作安装维修过程的品质控制工 作,在制作,安装,维修过程中对关键部位要专人负 《装备制造技术)2011年第11期 责检验品质工作,做好相关记录,从而保障各重要环 节的制作安装维修品质; 前期安装质量和后期使用维护的重要性,做好这些, 一 些故障本可以避免的,这些经验教训对我们今后 (4)及时维修,减少损失.出现轴承异响加大和设备管理中对门座式起重机以及其 它带有回转机构 卡阻现象时不可再强行使用,此时轴承损坏情况还的设备有着积极的借鉴作用. 不严重,应及时更换维修备用,否则会造成轴承报 废,造成更大损失. 4结束语 通过对案例的分析,我们可以看出回转支承的 参考文献: [1]徐立民,陈卓.回转支承【M】.合肥:安徽科学技术出版 社,1999. [2】JTTI'717-2008,港口连续装卸机械修理技术规范[s】 PortalCraneRotaryBearingFailureReasonEarlyAnalysis XUXin (DepartmenofTechnology,NewLandBridge(Lianyungang)TerminalCo.,Ltd.,Lianyunga ngJiangsu222042,China) Abstract:Thispapermajorfaultisthroughtomycompanyappearedinrecentyearstherotaryb earingfailurecause prematureanalysis,wecangetbackbearingsfailureandthefactorsaffectingtheearlyrelatedp reventivemeasures,SO thatweinthefutureinthemanagementofequipmentforreference. Keywords:portalcrane;rotarybearing;failure;influencingfactors;preventivemeasures (上接第131页) 参考文献: 【1]何兆风.公差配合与技术测量(第二版)[M].北京:中国劳 动社会保障出版社,2001. 【2]肖庆中.金属切削原理与刀具(第二版)[M].北京:中国劳 动社会保障出版社,2001. [3】机械工程手册编辑委员会.机械工程手册[M].北京:机械 工业出版社,1983. [4]冯高头,高学平.常见粗糙度缺陷的原因分析与排除[J].机 械工人,2002,(2):61-62. CausesofSurfaceRoughnessandAnalysisofInfluenceFactorsandContro LIZhi-jiang (XuzhouTechnicianCollege,XuzhouJiangsu221151,China) Abstract:Thispaperanalyzestheeffectofsi.u~aceroughhessontheperformanceofparts,sHr faceroughhessofcauses ofandfactorsinfluencingsurfaceroughness,proposed technicianshavesomereferencevalue. severalmethodsofcontrollingsurfaceroughness,themachining Keywords:SUl~aceroughhess;causes;influencefactors;controlmeasure. 141
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