【word】 AH36船板钢屈服强度不合格的原因分析及对策
AH36船板钢屈服强度不合格的原因分析及
对策
总第179期
2011年4月
南方金属
S0UTHERNMETALS
Sum.179
April2011
文章编号:1009—9700(2011)02—0031—03
AH36船板钢屈服强度不合格的
原因分析及对策
刘富军,刘年富
(广东省韶关钢铁集团有限公司,广东韶关512123)
摘要:通过分析二轧厂屈服强度不合格的AH36船板钢拉伸试样的成分,金相组织情况,复查AH36船板钢的工
艺情况,对屈服不合格问题提出了多方面的改进措施.实践表明,在采取有效改进措施后,AH36船板钢的屈服强度
合格率由86%提高到了99%以上.
关键词:AH36船板钢;屈服强度;不合格;改进措施;效果
中图分类号:TG335.5文献标识码:B
AnalysisofunqualifiedyieldstrengthofAH36hull
platesteelanditscountermeasures
LIUFu-jun,LIUNian—fu
(ShaoguanIronandSteelGroupCo.,Ltd.,Shaoguan512123,Guangdong)
Abstract:TheunqualifiedyieldstrengthofAH36hullplatesteelproducedatSISGmediumplateplantwasanalyzedby
characterizingitscompositionandmicrostructure,andreviewingitsproductionprocess.Countermeasurestosolvetheprob—
lemwiththelowyieldstrengthwasthenproposed.TheresultsindicatedthattheacceptancerateoftheAH36hullplatesteel
withrespecttoitsyieldstrengthwasincreasedfrom86%to99%.
Keywords:AH36hullplatesteel;yieldstrength;unqualification;countermeasure;effect
U日lJ舌
造船钢板主要用于制造远洋,沿海和内河航行
船舶的船体结构,根据造船钢板材质可分为一般强
度船板和高强度船板.广东省韶关钢铁集团有限公
司二轧厂(以下简称二轧厂)目前主要生产包括A,
B级一般强度和AH32,AH36高强度等4个级别船
板,规格从6,36mm,通过了中国,英国,美国,法
国,德国,日本,意大利,挪威,韩国等九国船级社的
工厂认可.二轧厂自从2004年底开始开发AH36级
船板,并顺利实现交货生产,至2010年7月份累计
生产了23万t,其性能一直较稳定.
最近,二轧厂生产的AH36船板出现屈服强度
低于标准下限现象,规格16,30mm,导致船板性能
合格率只有96.54%.为了查找原因,对AH36船板
生产进行跟踪,并取AH36钢板拉伸样进行相关的
金相组织试验,结合加热工艺,轧制工艺,冷却工艺
等方面进行综合分析.
1AH36船板生产工艺流程
二轧厂AH36船板生产具体流程为:120t转炉
一LF精炼一220ram/250mnl厚坯连铸一连铸坯精
整一加热—也500mm轧机轧制一层流冷却一矫直一
精整一取样,检验一标识一入库.
2钢板屈服强度不合格影响因素分析
AH36钢板属于低合金钢.根据低合金钢的组
织结构,有4种强化机制影响屈服强度,即:固溶强
收稿日期:2010—11—05
作者简介:刘富军(1974一),男,1998年毕业于华东冶金学院
及制造专业,经济师
32
南方金属
S0UrHERNMEnLS2011年第2期
化;形变强化;沉淀强化和弥散强化(也即第二相析
出强化);晶界和亚晶强化(也即细晶强化).其中固
溶强化是低合金钢最基本的强化方式,而沉淀强化
和细晶强化是目前低合金钢生产中提高其屈服强度
的最有效的手段.
影响低合金钢屈服强度主要在成分设计和轧制
工艺两个方面.成分设计是提高低合金钢屈服强度
前提,---$L厂AH36船板钢,主要采用C,Si,Mn元素
结合少量的Al,V微合金化元素.工艺设计方面,为
了充分发挥添加的化学成分和微合金元素在AH36
船板钢中的强化作用,还要结合合适的加热制度,轧
制和冷却工艺.
2.1AH36船板钢的成分情况分析
AH36船板钢既要求有较高的强度,也要求一
定的低温冲击韧性,因此,二轧厂采取中碳,钒微合
金化的生产模式.对AH36钢板屈服强度合格炉号
和不合格炉号进行拉伸试样的成分复检进行对比,
结果如表1所示.
表1成分对比分析%
从表1结果可以看出,合格炉号与不合格炉号
的成分是相近的,这表明AH36船板钢的屈服强度
不合格与成分波动无关.
2.2钢板的组织情况分析
对AH36船板钢不合格拉伸试样取具有代表性
炉号进行金相分析,其金相检验结果及对应的力学
性能如表2所示.,
金相分析发现,AH36船板钢的铁素体晶粒级
别不高,只有7,8级水平,而且组织很不均匀.可见
AH36钢板由于晶粒未能在轧制中充分细化,均匀
化,对钢板最终的强度带来很大的负面影响.
表2屈服强度不合格的金相分析结果及力学性能情况
注:AH36船板钢标准要求:Reh>t355MPa,Rm490,
620MPa,A?22%.表中Reh为上屈服强度,Rm为抗拉强度,A%为断后
延伸率,F为铁素体,P为珠光体.
2.3加热,轧制及冷却工艺情况分析
对于钒微合金化的AH36船板钢,正常加热温
度为1150,1250?时足以使钒处于溶解状态,从而
保证在正常轧制时钒的碳氮化物在奥氏体转化为铁
素体的相变过程之中或冷却过程中析出.二轧厂的
AH36船板钢是采用双炉进行生产,板坯加热时间
一
般为3.5h左右.而由于近段时间生产节奏加快
及其它因素的影响,部分钢坯采用了单炉生产,钢坯
实际加热时间为2.5,3.5h.研究表明…,加热时
间与屈服强度()存在一定的关系:.=171+
594Ceq一1.035h+10.2t,式中:Ceq为碳当量,%;h
为钢板厚度,mm;t为加热时间,h.从加热时间和屈
服强度的关系可知,当加热时间不足时,由于微合金
元素钒的溶解不充分,容易造成在后续轧制和冷却
阶段不能有效形成钒的碳氮化物而影响屈服强度.
厚度为l6,30mm的AH36船板钢都是采用控
制轧制的方式进行生产的,精轧开轧温度一般控制
在940oC以下.对屈服强度不合格炉号的轧制工艺
进行复查发现,精轧开轧温度都控制在930oC以下,
符合工艺控制制度.然而在后续的AH36船板钢生
产工艺跟踪却发现,轧机前后的测量仪显示的温度
与手持温度温度计存在较大的偏差,经鉴定为轧机
前后的温度比实际的温度偏低,这表明部分AH36
船板钢的精轧开轧温度可能超过了950oC,即精轧
处在部分动态再结晶区进行了轧制.考虑到二轧厂
的矫直机能力的限制,一般要保证较高的开矫温度
才能获得良好的板形,因此在冷却工艺上是采用较
高的终冷温度,冷却速率也是较低的.
第179期刘富军,等:AH36船板钢屈服强度不合格的原因分析及对策
33
从成分复检,金相组织分析结合加热工艺,轧制
工艺和控冷工艺的分析情况来看,造成AH36船板
钢屈服强度不合格的原因是细品强化及沉淀强化机
制发挥不充分,具体原因则为:一方面,由于加热时
间的减少,导致微合金元素钒的溶解不充分,在加热
奥氏体化过程中钒合金溶解较少,导致在后续的轧
制相变过程中形成微合金碳化物,氮化物或碳氮化
物等数量较少,在冷却过程中,对应的第二相析出数
量较少,导致析出强化作用极大削弱.另一方面由于
为了保证板形,冷却工艺有所调整,终冷温度偏高,
冷却速率降低,导致在冷却时析出的第二相数量较
少,沉淀强化作用不够.另外,由于温度测量仪的偏
差造成钢板处在部分动态再结晶区进行轧制,使得
成品钢板晶粒粗大,均匀性较差.
3改进措施及效果
针对二轧厂AH36船板钢屈服强度问题制定了
以下三方面改进措施:一是恢复双炉生产,以此保证
足够的加热时间,充分保证钒微合金元素的溶解;二
是校正矫直机前后的高温计,确保精轧开轧温度处
在未再结晶区进行,有利于细化铁素体晶粒;三是确
保终冷温度,保证碳氮化钒第二相的充分析出,充分
发挥析出强化的作用.
采取以上措施后,有效改善了AH36船板钢的
屈服强度,屈服强度的富余量有较大提高,改进后其
屈服强度合格率达到了99%以上,其它各项性能指
标也有了不同程度的提高,改进前后的AH36钢板
性能指标对比情况如表3所示.
表1改进前后二轧厂AH36船板钢性能指标(均值】对比情况
4结论
1)通过分析不合格AH36船板钢拉伸试样的金
相组织,成分及加热工艺,轧制工艺,冷却工艺情况,
及时查找到造成钢板屈服强度不合格的原因.
2)调整加热工艺制度,确保了AH36船板坯在
炉加热时间,有效保证了微合金元素的充分溶解.
3[标签:快照]