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一次风机、送风机出现问题专业分析

2017-09-18 8页 doc 139KB 16阅读

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一次风机、送风机出现问题专业分析一次风机、送风机出现问题专业分析 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 动叶可调轴流风机运行故障分析 王力强 大唐国际吕四港发电有限公司 一、一次风机降出力 ,一,事件经过及处理情况 由生产实时监控系统相关曲线看出: 2010年9月5日2时28分~1号机组负荷438MW,总燃料量178T~主汽压力19.38MPa,主汽温度595?,主蒸汽流量1304t/h。1A一次风机动叶开度40%~电流89.5A~出口风压8.41KPa~1B一次风机挡板开度51%~电流99.2A~出口风压8.45KPa...
一次风机、送风机出现问题专业分析
一次风机、送风机出现问题专业 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 动叶可调轴流风机运行故障分析 王力强 大唐国际吕四港发电有限公司 一、一次风机降出力 ,一,事件经过及处理情况 由生产实时监控系统相关曲线看出: 2010年9月5日2时28分~1号机组负荷438MW,总燃料量178T~主汽压力19.38MPa,主汽温度595?,主蒸汽流量1304t/h。1A一次风机动叶开度40%~电流89.5A~出口风压8.41KPa~1B一次风机挡板开度51%~电流99.2A~出口风压8.45KPa, 2时29分56秒~ 1A一次风机动叶开度55%~电流44.8A~出口风压降至2.66KPa,此时~1B一次风机叶开开度51%~电流99.4A~出口风压8.45KPa, 2时30分01秒~1A一次风机出口风压下降至2.57KPa~动叶开度55%~电流45.8A~ 1B一次风机挡板开度65%~电流105A~出口风压4.38KPa,一次风机自动解除。 2时30分22秒~1A一次风机出口风压3.2KPa~动叶开度55%~电流47A~ 1B一次风机动叶开度65%~电流103.9A~出口风压4.46KPa,两台风机跳闸~锅炉灭火~首出锅炉失去所有燃料。 1A一次风机停运后~对风机动叶进行传动试验~传动试验中发现~动叶在全关位臵~指令将动叶从0开到50%时~动叶实际未动~从50%开到100%时~动叶实际开度大约在50%。外部机械指示不动~初步判断动调头内部存在问题~更换动调头。 12:30分~动调头更换结束~配合热工重新调整动叶~16:22分~风机启动~运行正常。 ,二,事件原因分析 动调头损坏是本次故障的直接原因。返厂检修发现3200轴承保持架松动~反馈轴锈蚀卡死磨损~齿轮齿套损坏~液压机构内油质不洁、有锈迹。 ,三,事件暴露出的问题 不排除设备本身存在安装与质量问题~但与检修维护不到位也有关系~油中带水可能是由于冷油器严密性差~另外~对反馈杆轴承缺少检查~由于该轴承锈蚀卡涩导致3200轴承损坏在其他电厂也有发生. ,四,防范措施 1、计划检修时应对冷油器泵压查漏~检查反馈杆轴承。 76 / 81 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 2、一次风机动调使用一年后~尽可能更换~送风机动调可适当延长检修期。 二、送风机3200轴承损坏故障分析 一,、事故前的运行方式 #1发变组运行于220KV正母线~自带6KV厂用电~#2发变组运行于220KV副母线。#1机组汽机侧A、B汽泵运行~锅炉A、B侧引风机、送风机、一次风机均运行~A、B、C、D、E共5台磨煤机运行~F磨煤机定检,机组为协调控制方式~AGC退出,省调令,~#1机组负荷580MW。 二,、事故现象、原因及处理经过 09时05分#1锅炉MFT~汽轮机跳闸~发电机解列。机组跳闸首出原因为“锅炉炉膛压力低”。经就地检查确认~引起炉膛压力低的原因为1A送风机动叶调整机构失灵动叶全关所致~出口风压仅9秒就降到零。在两台引风机的抽吸作用下~炉膛负压立即增大~炉膛压力低保护动作,,1780KPa开关量动作,~锅炉MFT~汽轮机跳闸~发电机解列~即时将1A送风机转入抢修状态。 启动电动给水泵~发现出口电动门故障打不开~只好按汽动给水泵上水方式进行启机。 随即通过#2机组辅汽对1B小汽机进行暖管~09时35分~1B小汽机挂闸启动~09时55分锅炉上水~10时30分~启动1B引风机、1B送风机~进行炉膛吹扫,11时20分~#1炉点火成功,14时30分汽轮机冲动,15时10分机组定速,3000转/分,~15时18分#1发电机并入电网。 三、1A送风机动调机构处理过程及故障原因分析 ,一,处理过程 1A送风机检修工作票10:50开工后~立即组织人员拆卸送风机大盖。14:30~解体检查发现动调机构伺服阀齿套连接轴承滚珠脱落~内外套磨损严重~无法继续使用。进行更换工作~动调机构18:20安装完毕~21:20动调机构找正结束~22:00动叶角度调整完毕~24:04恢复运行。 ,二,送风机动调机构工作原理 送风机动调机构由油缸和伺服阀两部分组成~实现动静转换~油缸固定在风机叶轮上随着叶轮旋转~伺服阀通过油缸活塞轴2套滚珠轴承,6209,支撑~通过活塞轴与油缸连接在 77 / 81 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 一起~活塞轴旋转~伺服阀静止不动。齿套通过连杆与油缸连接在一起~连杆从油缸活塞轴中心孔穿过~一端通过螺母固定在油缸外套上~一端通过一套径向止推轴承,3200双列向心推力球轴承,利用挡圈固定。 通过电动执行器发出开关指令~执行器齿轮带动错油门拉杆~将错油门打开~液压油通过错油门进入油缸腔室推动油缸外套轴向移动~再通过叶片轴上的拐臂轴转换方向~使叶片产生圆周运动~实现叶片开关操作。齿套则通过油缸外套的轴向移动产生轴向位移~利用执行器所给开关指令使动叶停止在某个开度~同时带动反馈齿轮转动~外部指针显示动叶开度。 此次1A送风机运行过程中送风机动调机构齿套径向止推轴承,3200双列向心推力球轴承,损坏~导致叶片无法停止在某一固定位臵~在气流作用下~叶片全部关闭~炉膛负压超过,1780pa~锅炉MFT灭火。 ,三,原因分析 1、轴承质量存在问题~滚珠脱落~内外套磨损严重是本次事故的直接原因。 2、齿套轴承受力过大~既承受转子的旋转力~又承受叶片开关的轴向力,液压油压力3Mpa左右,是本次事故的主要原因之一。 、由于我省用电峰谷差较大~且用电负荷波动频率较快~AGC投入致使机组负荷变化较大、3 较快~主、辅机需要频繁调整~导致常动部件磨损严重~再加上我们的设备欠修也是本次事故的主要原因之一。 三、其他缺陷 1、一次风机发生过因二级滑块磨损导致振动大。 2、轴承箱挡油环有明显磨损痕迹~分析是由于叶轮在上次检修组装时未压到位~造成隔衬和挡油环有间隙~引起隔衬对挡油环磨损~二级叶轮侧主轴已经有轻微磨损。 3、叶柄导向轴承使用的都是NSK7207的轴承~轴承保持架松动~容易引起预紧弹簧卡在轴承保持架内~造成叶片卡涩。更换FAG 7207B.MP的轴承~确保叶柄转动正常。 4、两根叶柄螺母也有滑丝~叶柄有明显的摩擦痕迹~造成叶片跑偏引起风机和风道振动的主要原因~更换叶柄。 78 / 81 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 5、轴承箱解体后检查轴承发现NU336E.M1.C3表面有磨损痕迹~内圈也有磨损痕迹建议更换。 6、一次风机对轮侧轴承箱挡油环有明显磨损痕迹~分析是由于第一级叶轮在上次检修组装时未压到位~造成隔衬和挡油环有间隙~引起隔衬对挡油环磨损~严重时会造成主轴磨损。 7、叶柄推力轴承51213Vabn (13.494 Z18)解体后发现部分轴承内钢珠缺少~正确安装数量应该是1个推力轴承内18颗钢珠~而解体的轴承内数量不等~有安装16颗钢珠~也有安装17颗钢珠。 8、液压缸内油质恶化~油泥很多~影响液压缸的运行寿命~如照片所示。 9、液压缸的轴套保险环在运行中已经断裂~造成液压缸在运行过程中有空程~引起液压缸活塞与主轴撞击致使活塞磨损~如照片 79 / 81 2012年江苏省并网电厂锅炉及节能专业专题研讨会资料汇编 对活塞磨损处进行了处理~上车床车平~新的主轴进行校验~确保主轴和活塞同心~更换了主轴、铜封、伺服阀、全套密封件、FAG6209轴承4个、FAG3200轴承4个。 10、风机振动呈缓慢上升趋势~动调反馈杆处有明显振动~气流紊乱。转子检修时发现~连接第一第二级叶轮的连杆和支撑连杆的两个推杆轴衬磨损严重~衬套处中间推杆也有磨损。 加工一个特殊规格的推杆轴衬内径71.60mm~确保磨损的连杆和推杆轴衬的间隙配合0.20mm满足。 11、送风机也有更换过动调~原因基本上是油质差、油中带水~形成油泥或内部元件锈蚀。另外在计划检修后~因停用时间长~叶盘部生锈~也有叶盘部位油脂劣化~最终导致叶片卡涩。 80 / 81
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