为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!
首页 > 中试及试生产事故案例

中试及试生产事故案例

2020-05-18 88页 ppt 599KB 38阅读

用户头像

is_072127

暂无简介

举报
中试及试生产事故案例中试及试消费事故案例2020.3.10由于中试、工艺变卦及试消费进程中风险性要素辩识的不充沛、工艺进程的不动摇性等缘由,招致相应的平安措施难以详细,防范措施缺少针对性,容易引发化学品爆炸、中毒事故。或容许以从杂乱无章的事故中带给我们工程技术人员对风险源辩识和平安措施的思索:what、why、who、where、when、how案例12003年9月16日常山富盛化工对硝基苯胺车间试消费进程中,早晨6时20分左右突然停电,冷却水停供,应急处置不当,招致反响釜内温度和压力急骤降低,致使反响釜爆炸。事故缘由该公司对硝基苯胺消费车间没有...
中试及试生产事故案例
中试及试消费事故案例2020.3.10由于中试、工艺变卦及试消费进程中风险性要素辩识的不充沛、工艺进程的不动摇性等缘由,招致相应的平安措施难以详细,防范措施缺少针对性,容易引发化学品爆炸、中毒事故。或容许以从杂乱无章的事故中带给我们工程技术人员对风险源辩识和平安措施的思索:what、why、who、where、when、how案例12003年9月16日常山富盛化工对硝基苯胺车间试消费进程中,早晨6时20分左右突然停电,冷却水停供,应急处置不当,招致反响釜内温度和压力急骤降低,致使反响釜爆炸。事故缘由该公司对硝基苯胺消费车间没有正轨设计,没有经过平安评价,反响釜平安装置有缺陷,对停电后能够出现的危殆状况缺乏有效的应急措施。案例22006年10月9日13时30分,金华鹰鹏化工实验厂〔主要消费氟里昂〕水碱洗岗位职工颜某巡查时发现氟里昂粗品槽压力降低,通知自控室精馏操作工徐某,要对粗品槽停止放空操作,要求关注粗品槽压力状况。13时35分,颜某翻开粗品槽至3#精馏塔的气相管道阀门停止放空作业,13时48分,3#精馏塔发作爆炸〔DCS控制系统记载显示塔内压力为1.3MPa,该塔正常操作压力为0.3MPa,设计压力为1.0MPa〕,形成塔内氟里昂走漏,同时,3#精馏塔爆炸后的碎片破坏了左近1米远反响系统的氟化氢管线,招致氟化氢走漏。   事故缘由实验厂在试消费时期未经公司相关部门的平安论证和未经设计单位的赞同,为了提高产品收率,私自在高压料槽和高压精馏塔之间衔接了一根气相管,使高压精馏塔的工艺条件发作改动,消费中该塔压力〔1.3MPa〕超越设计压力〔1.0MPa〕发作爆炸,招致物料走漏。案例32003年5月26日,大连龙北精细化工用原料对叔丁基甲苯、醋酸钴、溴化钾、氧气等在反响釜内6-10kg压力下停止化学反响,消费对叔丁基苯甲酸。7时左右,经理刘某率领暂时私招未经平安培训的操作工刘某等人在消费场地综合楼停止中试消费。9时40分左右,与反响釜衔接的排真空阀门突然发作爆裂,致使釜内可燃气体少量走漏后发作燃爆。事故缘由龙北公司用于消费对叔丁基苯甲酸的反响釜上排真空管路所运用的不锈钢阀门,未按«通用阀门.奥氏体钢铸件技术要求»(国标GB12230-89)的要求停止热处置,阀门的金相组织不合格,降低了资料抗腐蚀才干,在温度、压力和介质的作用下,发生了严重的晶间腐蚀,使阀腔的壁厚减薄,缺乏以接受介质的任务压力,发作了分裂。招致釜内的对叔丁基甲苯与氧气的混合物从裂口喷出,与消费场所中运用的不防爆电气设备发生的火花接触发作燃爆。案例4瑞安化工厂是消费无机颜料、乳化剂、轻纺助剂等化工产品的国有企业,由于染料中间体消费进程中发生少量废硫酸难以处置,该厂于去年与复旦大学退休教员管理委员会签署了〝改良三甲基苯中硝化技术〞,拟从工艺路途上停止改造,使之不再发生废酸。这一义务由该校化学系两名退休教授担任。1993年4月两名退休教授完成实验室任务,于6月初偕1名退休高工一同到厂,抵消费设备停止了改装。教授确认改装契合要求后,决议在消费装置上直接投料实验。6月14日8时15分末尾投料,8时35分反响锅即发作剧烈爆炸。锅体从二楼震落究竟楼,锅盖飞出11米远,搅拌器电动机飞出22米多远,厂房倒塌。经济损失达200多万元。事故缘由1.违犯技术改造的基本顺序,将未经小试鉴定,未经中试的不成熟技术,用于企业的工艺改造,将仅经过60克实验的实验室〝效果〞,直接扩展到1100千克,并且在1000升反响釜上投料实验。 2.对技术路途自身的风险性不看法。退休教授所用的基本路途是用醋酐取代硫酸,与硝酸配酸停止硝化反响。这条路途自身有较大的风险性;醋酐与硝酸混合可发生硝酸乙酰和四硝基甲烷,这两种物质极不动摇,容易爆炸。因此反响温度应控制在10℃以下,而此项反响要求控制的温度是30℃,可见所制定的工艺条件是错误的,对其爆炸的风险性毫无看法。 3.对所用设备没有停止仔细的验证。因釜大投料少,物料仅浸搅拌底部7.5厘米,使搅拌的作用极大地降低。更严重的是液面距温度计底部还有40多厘米,温度计只能反映出气相温度,而不能反映出液相温度,因此操作者错将气相温度当成液相温度去控制。设备上的这些效果在实验前都没有考核,就自觉地投料试车,从而招致了事故的发作。 案例51991年10月8日6时50分,淮阴无机化工厂中试室,一台消费高分子聚醚的100降高压反响釜突然发作爆炸,联接釜盖和釜体的螺栓被拉断,重量约为80公斤的釜盖飞落到离原地80米远的中央,高压反响釜上装置的平安阀、压力表等也被炸毁。爆炸发生的气浪将房顶掀掉,约20平方米的中试室完全倒塌。事故缘由该起高压反响釜的爆炸是由于超温超压惹起的。以环氧乙烷和环氧丙烷为原料消费高分子聚醚的消费工艺要求,操作者严厉按规程操作,在加料时采用〝滴〞加法,控制加料量,以防止反响猛烈后失控形成危害。但该厂操作人员违犯了操作工艺,采用了〝批〞加法,一次投料过多,反响速渡过快。案例6新沂市天仁化工自2020年1月16日末尾准备四氟苄醇的中试项目,1月27日该公司末尾中试,并区分在27日、28日两天消费两批产品,均正常。1月29日1时左右末尾投放第三批物料,先将约800公斤醇醚投入反响釜中,后用氮气置换后翻开人孔并投入催化剂160公斤,翻开人孔用氮气检验釜内正压状况,坚持釜内微正压〔用10厘米水封保压〕,然后滴加四氟酰氯和溶剂混合物约400公斤。4时2分左右中试反响釜发作爆燃。事故缘由当班操作人员刘某夜间疲劳,未能及时发现反响釜内温度异常,形成釜内温度失控,并在猛烈反响进程中构成高压,高压冲开反响釜人孔盖,釜内易燃物料在釜内高速喷出进程中与空气接触、摩擦发生静电火花招致易燃物料在釜口瞬间爆燃并迅速蔓延扩展。案例7广州禾盛达化工公司是一家出口贸易公司,2006年10月租赁沙隆达蕲春公司一机修车间,停止除草剂磺草酮产品研发实验。2020年2月25日,禾盛达公司再次开工实验。27日下午5:00左右,该公司操作工发现脱溶釜温度到达105℃,超越控制温度〔95℃〕,当即关掉蒸气阀,排空釜体夹套内的蒸气,翻开热水灌〔100℃以下〕向夹套内注循环水。釜体温度降到100℃以下。于是操作工翻开真空泵,停止蒸馏。约20分钟后,发作脱溶釜冲顶,将车间顶棚混凝土预制板击垮。事故缘由一是违犯操作规程。操作人员在蒸馏进程中脱岗,没有及时发现蒸馏釜超温。发现釜内温度超高后,采取的处置措施不当,没有及时中止蒸馏,没有按用冷水或冷冻盐水降温;二是技术工艺不成熟。该技术从黑龙江大学禾友农药研讨所转让过去,只要小试技术资料,没有中试技术资料,中试操作规程是该公司技术总监依据小试资料自己编写的,因此操作人员对小试工艺到中试缩小进程中能够发生的缩小效应和能够形成的平安效果预先估量缺乏,应急装备与防范处置措施不够;三是管理不到位。该公司员工没有经过严厉的岗前培训。案例82020年3月2日上午8点左右,老河口市富灵农药有限责任公司总工程师和技术指点布置4名操作工到丙烯醛车间停止3-环已烯-1-甲醛中试。10点30分左右,在新产品停止缩小实验进程中,形成反响容器发作爆炸。事故缘由在停止新产品缩小实验时,技术人员私自改开工艺路途、投料计算不准确和操作进程中对发生温度、压力操控不当、运用反响釜及平安附件未经检测、检验合格,以及对中试能够发生的风险没有制定应急预案等。案例91992年6月30日19时40分,北京无机化工厂中试车间T-1804工段投料开车,在启动紧缩机向高压乙烯球罐充压乙烯时,球罐平安阀启跳,乙烯气走漏爆燃着火。事故缘由高压球罐的平安阀启跳,罐外局部高压乙烯气体经平安阀导向管高速喷出,发生剧烈振荡形成导向管第二弯头处焊缝断裂,尾部导向管飞出,由于碰撞发生火花,形成乙烯气空间爆燃。经计算在平安阀启跳时期,至少有11m3(规范态)的乙烯气漏出,乙烯气在空气中的爆炸范围是3%~29%。平安阀导向管在高速高压气体冲击下,由于导向管固定不够结实发生剧烈振荡和位移,又因导向管有一焊口未全焊牢,形成在此焊口处断裂,并因碰撞发生火花,招致乙烯气爆燃结果。高压球罐平安阀不到开启压力,提早启跳,形成少量乙烯气跑出。该平安阀规则正常开启压力为17MPa,与本工段的操作压力15MPa相差2MPa,如平安阀正常启跳是可以防止事故发作的。该平安阀为上海阀门厂消费的弹簧封锁全启式平安阀,运用前,经调试检测合格。其规范开启压力为17MPa,允许误差为3%,最低开启压力限为16.49MPa。事故后,测试该阀三次的开启压力为:16.05MPa,15.9MPa,16.3MPa,其平均值才达16.1MPa,既低于规范,又超出了合格范围。剖析其提早启跳的缘由,主要是平安阀自身质量效果。事故发作后,该阀送航天部11所重新调校,经调试40余次才达合格规范,说明其牢靠性和动摇性欠佳。中试车间技术组在1991年10月23日下达的T-1804工段«操作条件变卦通知单»中规则:〝高压乙烯球罐最高乙烯压力为15MPa〞。操作法要求〝球罐进乙烯时,要从倒空阀门缓慢将球罐内的水排出……〞。剖析此次开车时,对充溢水的球罐放水不多,球罐的气体空间仅有0.58m3左右,所以高压球罐的压力上升较快(约为0.18MPa/min),特别是压力已临近15MPa时,未及时采取排水或停紧缩机的措施,致使球罐压力超越了15MPa。案例102020年1月9日,重庆特斯拉化学原料在铁氧体颗粒消费厂房内停止菱锰矿和稀硫酸反响的中间实验。14时许,2名工人下到循环水池边去封锁反响罐底阀时中毒窒息晕倒,落入1.6米深的循环水池。周边工人在未佩戴任何团体防护用品的状况下,相继进入循环水池施救也中毒窒息晕倒。  事故缘由中试实验中菱锰矿和稀硫酸反响生成的含有硫化氢的二氧化碳气体从反响罐进料口和搅拌器衔接口逸出,在反响罐下部的循环水系统集聚。操作工人下到循环水池边去封锁反响罐底阀时,中毒窒息晕倒。企业平安看法差,对停止的中间实验没有停止风险有害要素辨识,对中试发生的气体组成和危害缺乏看法,没有采取必要的通风措施。工人缺乏应急救援知识,施救人员没有采取任何防护措施的状况下,自觉施救,形成伤亡扩展。案例112020年6月14日清晨2时30分左右,浙江万盛科技在阻燃剂中试车间2号线停止滴加苯酚封端反响时,三楼苯酚交流槽与二楼苯酚反响釜聚四氟乙烯衔接收发作分裂,苯酚原液外漏。事故缘由员工在氮气转换维护时,由于没有封锁氮气进气阀门,致使苯酚高位釜内压力过高,招致苯酚交流槽与苯酚反响釜聚四氟乙烯衔接收分裂,苯酚原液走漏,形成事故发作。该公司往常平安管理混乱,平安消费教育培训不到位,现场缺乏必要的休息防护用品,没有催促员工正确佩戴休息防护用品。案例122007年7月11日15时30分,山东省德州市平原县德齐龙化工集团一分厂末尾正式投料试车,先开2号紧缩机组,引入工艺气体〔N2、H2混合气体〕,逐级向2号紧缩机七段〔任务压力24MPa〕送气试车。23时50分,2号紧缩机七段出口管线突然发作爆炸,气体走漏引发大火。事故还形成局部厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。经调查,事故发作时先后发作两次爆炸。经对事故现场停止勘查和剖析,一处爆炸点是在2号紧缩机七段出口油水分别器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号紧缩机七段出口两个角阀之间的管线〔第一角阀处于封锁形状,第二角阀处于开启形状〕。事故缘由2号紧缩机七段出口管线强度不够、焊接质量差、管线运用前没有试压等严重效果是事故发作的直接缘由;企业严重无视平安消费、外部管理混乱、树立项目未批先建和不执行平安设备〝三同时〞规则、树立工程管理混乱等是事故发作的重要缘由。案例132007年11月22日23时50分左右,潍坊合兴精细化工在原产品停产一年后,私自改动消费工艺,试制三苯氯甲烷时,发作爆炸事故。事故缘由水解釜内的压力大于衔接其该釜玻璃视盅接受的压力,形成玻璃视盅分裂,瞬间使釜内少量苯喷出惹起爆炸。案例142020年6月初,云南昆明安宁齐天化肥因市场缘由,经过实验室实验后,决议自行将过磷酸钙消费装置改为饲料磷酸氢钙消费装置,自行设计、自行装置、改造设备,停止试消费。消费磷酸氢钙首先要对磷酸停止脱砷精制。其工艺进程是用硫化钠溶液与磷酸中的砷反响,生成硫化砷,经沉淀脱水去除,生成精制磷酸。脱砷精制磷酸进程伴有硫化氢气体发生。12日18时30分,操作人员在硫化钠水溶液配置槽配置硫化钠水溶液后,翻开底部阀门,向磷酸槽参与硫化钠水溶液。19时30分,操作人员在调理阀门时,发现该阀门不能封锁,由于没有采取应急措施,硫化钠水溶液继续流入磷酸槽,使磷酸槽中的硫化钠大大过量,发生的少量硫化氢气体从未封锁的磷酸槽上部逸出,招致局部现场作业人员和赶来救援的人员先后中毒。事故缘由脱砷精制工艺设计存在缺陷,硫化钠水溶液配置槽出口管道没有配置可以自动显示和控制硫化钠水溶液流量的装置,只能靠作业人员观察液位下降的速度,经过手动调理阀门来控制硫化钠水溶液的流量,而正是由于这个阀门失控,招致硫化钠水溶液配置槽中的硫化钠水溶液全部流入磷酸槽,发生少量硫化氢,是这起事故的直接缘由。磷酸槽顶未封锁,没有装备有害气体搜集处置设备和检测〔报警〕仪器;向磷酸槽参与硫化钠水溶液的管口装置在磷酸槽液面的上部,致使反响发生的硫化氢气体迅速在空气中分散,是这起事故的重要缘由。案例152004年8月31日上午11时10分左右,浙江寿尔福化学在间氨基苯甲醚中试进程中,一号反响釜分解间硝基苯甲醚时,反响釜发作爆炸,反响釜上部的搅拌电机及一些隶属设备飞离反响釜,釜内的化学物质喷出惹起爆燃。事故缘由在8月31日中试进程中,当反响釜内压力接近工艺规则控制值的状况下,当班工人继续加大投料量,但没有向釜内盘管通冷却水和及时参与足够的氧气量控制副反响速度和温度,招致釜内压力急剧降低发作爆炸。事故的直接缘由有:一是寿尔福公司间氨基苯甲醚中试技术措施不周全,未及时从工艺、设备和操作上采取有效的平安防护措施,也没有布置专门的平安消费教育和培训。案例162005年7月26日,无锡市胡埭精细化工厂在六氯环戊二烯试消费进程中,双环戊二烯裂解釜发作爆炸。事故缘由在六氯环戊二烯试消费进程的裂解反响阶段,由于双环戊二烯裂解器制造质量存在严重缺陷,下端的管板与壳体法兰衔接的角焊缝开裂,招致裂解器的加热载体—熔盐流入到双环戊二烯裂解釜中。熔盐中含有55%的强氧化剂硝酸钾,与裂解釜中的双环戊二烯等无机物发作猛烈化学反响,招致裂解釜爆炸。案例172007年3月16日清晨1时40分左右,东台市友顺精细化工乙氧基甲叉基氰乙酸乙酯消费车间在应用原消费装置合法消费新产品乙氧基甲叉基丙二腈进程中,该新产品工艺系私自转让,仅有2张纸的工艺进程,没有相关的工艺目的。14日12时30分该公司在既无«风险化学品平安消费容许证»,也未停止安评、环评和实行报批手续的状况下,消费技术副总周某私自采用乙氧基甲叉基氰乙酸乙酯消费装置投料合法消费乙氧基甲叉基丙二腈,并在车间现场指点消费。16日0时15分产品约600kg左右在反响釜中构成,此时塔顶温度167℃,釜内温度约172-175℃;系统负压表显示指针究竟(接近0.1Mpa)。1时20分左右,事先在消费现场的总经理马某跟现场人员讲〝已有600kg了,不要了,有也是高沸物了〞,就分开车间回宿舍休息。但该装置并未中止运转,清晨1时40分左右蒸馏塔突然发作爆炸。事故缘由乙氧基甲叉基丙二腈粗品过度蒸馏致高沸物梗塞填料层,招致蒸馏釜内压增大,发作物理爆炸,并引发物料的熄灭和化学爆炸。案例182006年7月27日15时10分,江苏射阳县盐城氟源化工初次向氯化反响塔塔釜投料。17时20分通入导热油加热升温;19时10分,塔釜温度上升到130℃,此时末尾向氯化反响塔塔釜通氯气;20时15分,操作工发现氯化反响塔塔顶冷凝器没有冷却水,于是中止向釜内通氯气,封锁导热油阀门。28日4时20分,在冷凝器依然没有冷却水的状况下,又末尾通氯气,并劝导热油阀门继续加热升温;7时,中止加热;8时,塔釜温度为220℃,塔顶温度为43℃;8时40分,氯化反响塔发作爆炸。  据预算,氯化反响塔物料的爆炸当量相当于406千克梯恩梯〔TNT〕,爆炸半径约为30米,形成1号厂房全部倒塌。事故缘由由于氯化塔冷凝器在断水状况下,没有采取停车措施,违章指挥,自觉操作,错误地将氟化料长时间升温,形成塔釜内以二硝基物为主的氟化料在高温形状下过热猛烈分解引发爆炸。案例192004年12月26日,武进区春江公司消费车间一台1500升的反响釜正在停止化学品实验消费。当天上午9时30分许,车间担任人兼反响釜操作工布置人员往反响釜内参与亚磷酸,约12时,反响釜末尾升温,炉内温度升至120℃时末尾滴加乙酸酐,13时30分许,只听〝轰〞的一声巨响,反响釜突然爆炸,顿时火球喷涌,天旋地转,浓烟滚滚,车间的玻璃全被震碎,灰尘和化学品微粒弥漫了整个厂区。春江公司从2004年上半年末尾,经过公共资料查找到化学原料羟乙基叉二膦酸〔HEDP〕的消费路途,于同年10月份停止实验室规模的HEDP分解反响实验。HEDP的工艺并不复杂,将亚磷酸投入反响釜,再将醋酐酯抽入高位槽。将三分之一醋酐直接放入炉内;开启负压带气加温到120℃时,再将剩余的三分之二醋酐颠簸滴入反响釜内,温度控制在120℃;滴液4小时后,保温2小时,将羟乙基叉二膦酸注入,就可以出产品了。事故缘由首先是人为的不平安行为。该厂实验人员和操作工未掌握HEDP的消费工艺及相应的事故应急处置预案,自觉蛮干,自定操作参数和操作条件停止中试消费,形成釜内气相物质和体积不动摇,从而发生少量气体从气相管道快速排出,气体流速加快,发生静电火花而引发事故。案例202007年1月13日,昆山康大医药化工脱水山梨醇车间爆炸事故。依据现场状况〔脱水工序设备基本完整,硝化工序设备因房屋坍塌设备受损,无爆炸痕迹,熔融工序300立升搪玻璃反响釜受损严重,现场无法找到,只搜集到大批残片,500立升反响釜受爆炸冲击受损严重。〕判别,这次事故系熔融工序300立升搪玻璃反响釜发作爆炸,形成房屋坍塌、人员伤亡。事故缘由由于事故单位规则当班员工一天要完成四釜料,操作工在操作硝酯车间熔融反响釜时,为了加快熔化速度,开大供汽阀门,招致温度上升,形成反响釜爆炸。私自改动消费工艺,在消费硝酸山梨酯〝熔融〞工序中,将原水浴熔融粗品硝酸山梨酯工艺私自改成兼并投料、用蒸汽直接夹套加温熔融,给消费进程中反响釜的温度控制带来难度。案例212020年1月15日5时30分左右,浙江武义博阳实业消费车间共建有3个工段,区分是裂解工段、重排工段、分解工段,消费规模为二甲基硅油1500t/a和室温硫化硅橡胶500t/a。重排工段设有三只间歇式蒸馏釜〔采用减压蒸馏工艺〕和用于寄存洗釜液的废渣池,火灾先发作于重排工段废渣池。事故缘由首先在重排车间废渣池起火,继而引发堆放在废渣池边装有二甲基环氧硅烷〔DMC闪点为54℃的液体〕的塑料桶〔吨桶〕熄灭,塑料桶内少量DMC外漏并发作流淌性火灾,火灾流淌到地势较低的企业成品仓库,引燃仓库内物料,最终形成成品仓库火灾。以前不时运用水冲洗蒸馏釜的釜内残留物,为提高清洗效率,未经平安评价,采用油料冲洗蒸馏釜,油料洗液不时循环运用,并最终未经任何处置直接排入废渣池。案例22上海某皮革化工厂主要消费丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯。丙烯酸甲酯消费的化学反响: 33升水+200升硫酸+丙烯腈→丙烯酰胺+丙烯酸;丙烯酰胺+甲醇→丙烯酸甲酯,经蒸发、精馏,成为丙烯酸甲酯精品。     1989年12月23日,该厂延聘5名大学教员停止丙烯酸甲酯试消费,消费现场约10名职工在旁观看。当丙烯腈加至六分之一时,反响锅发作了冲料,少量气雾喷出,10名职工有清楚呼吸道抚慰症状和皮肤、眼晴抚慰症状,医院诊断为硫酸雾吸入和化学性眼灼伤。    事故缘由试消费工艺不规范,水平和硫酸浓度超越反响要求,形成硫酸雾外喷,职工缺乏防护和现场抢救知识,车间平安通道不畅。案例232006年7月28日,上海远大过氧化物4万吨/年〔27.5%〕双氧水消费装置〔3#装置〕爆炸。最先着火的是一个反响塔,很快蔓延到左近的2个反响塔,招致接连发作了3次爆炸。发作爆炸的3个反响塔高度都在20米左右,罐内有3种化学品,包括700吨二甲苯、过氧化氢等。事故缘由双氧水消费装置〔3#装置〕树立项目因设计上存在缺陷,在试消费进程中,高位集料槽中含有双氧水溶液的任务液沿独一管道排入循环任务液贮槽,招致工况严重好转;操作工对异常状况处置不及时、不武断,延误处置时间,招致消费装置发作爆炸并惹起熄灭。案例241992年1月21日21时30分,兰州石化公司石油化工厂酸碱站的两名操作工正在上夜班。一名操作工在处置硫酸管一个走漏点时,少量浓硫酸突然从送酸泵盖中滋出。突如其来的不测状况,使在场的两名操作工手足无措,呆立在那里,没有及时躲闪,浓硫酸喷溅到衣服上,衣服被烧破,一名操作工的脸也被浓硫酸严重灼伤。事故剖析 这起事故发作得很奇异,人们不明白浓硫酸是从哪里来的。由于事先泵是关着的,送酸的管线二头阀门也都是关着的;在正常送酸时;压力最高也只能到达0.3MPa,而从事故以后打坏的压力表来看,压力表的指针指在0.6MPa(该压力表的最高量程为0.8MPa)。那么是什么缘由招致系统内如此高的压力,如此高的压力又是如何发生的呢?  经过事故调查组细致的调查和模拟实验,最后查明了招致事故发作的真正缘由。原来,几天前气候冰冷,送酸管线发作冻堵,有关单位为了防冻,对送酸管线加了蒸汽伴管。可是,这一工艺变化没有惹起酸碱站的注重。21日10时,酸碱站接到送酸指令后,翻开接料阀,这边酸碱站停泵后也翻开了送料阀,整个酸管线内的硫酸构成了一个死区。随着时间的推移,硫酸温度在蒸汽伴管的作用下渐渐降低,到21时30分,在逐渐降低的压力作用下,浓硫酸从送酸的泵盖中滋出,于是一同本不应该发作的事故发作了,形成中毒损伤事故。事故经验与防范措施    这起事故的发作的主要缘由,是硫酸保送工艺改动后,没有及时采取防范措施,思想上麻木大意。事故后,兰州石化公司石油化工厂酸碱站立刻采取技术措施,在酸管线上加装了循环阀。每次送酸任务完毕以后,操作工将循环阀翻开,使管道内多余的硫酸流人硫酸储罐内。另外,增强了送酸接酸的协谐和管理。从此以后,再没有发作压力降低招致浓硫酸滋出事故。案例251997年6月28日12时30分,浙江衡州德发化工厂向高压釜内投料停止试消费,至29日2时反响全部完毕,高压岗位的3名操作工预备排气出料。按操作规程规则,应先将尾气处置系统中的旋流塔循环碱泵和真空放射泵同时开启,然后才干排放尾气,用碱液将尾气中的硫化氢等有毒有害物质分两步吸收除去。但正在现场指挥操作的技术员王某,下令开启旋流塔循环碱泵,泵启动后即末尾排放尾气。这时,站在尾气排放口旁下风侧的一名操作工郑某摇摇晃晃倒了下去。王某与在场的巫某等人赶忙赶过去拉他,结果巫某也瘫倒在地。几名厂部管理人员闻讯赶到,大家一同将郑、巫二人拖到厂区大门外的平安地带就地急救,经人工呼吸抢救,巫某清醒过去。但是,就在大家手忙脚乱之际,谁也没有留意到,技术员王某又独自一人进入厂区,几分钟后,两名后工序操作工发现他倒在通向高压釜操作室的木梯上。事故缘由由于排放尾气进程中技术员王某违章指挥,在启动循液塔循环碱泵之后,未同时启动真空放射泵,用碱液对尾气作进一步吸收,致使排空尾气中硫化氢浓度严重超标,惹起急性中毒。案例262020年10月8日8时30分许,上海强盛化工,在试消费进程中,5名工人在清算釜内残液时,运用排风扇直接吹扫反响釜内残留的丁二烯气体和其它物料,惹起爆燃。案例272005年2月24日下午2时55分左右,江苏天音化工股份乙二醇二甲醚车间发作空间气体爆炸,爆炸引发了车间及与车间相距11米的成品仓库的火灾,火灾发生的热辐射,又招致醇钠反响釜周围温度降低,再加上醇钠反响釜处于失控形状,使得反响釜内反响愈加猛烈,从而引发醇钠反响釜的爆炸。事故缘由在乙二醇二甲醚消费进程的醇钠反响阶段,由于乙二醇单甲醚的加料速渡过快,招致反响釜内温度和压力急剧上升,因现场操作人员采取了错误的应急处置措施,翻开了醇钠反响釜固体投料口上的闸阀,招致反响釜内的氢气从闸阀口高速冲出,很快在车间三楼到达爆炸极限。高速活动的氢气在闸阀口发生静电火花,引发了空间气体爆炸。案例282020年8月14日6:40左右,武汉远城科技开展狮子山化工涂料厂油漆树脂车间发作火灾爆炸事故。此次火灾过火面积约80平方米,形成局部厂房损坏。这起事故是由该厂操作工在树脂车间停止原料搅拌时,由于关闭搅拌机分发的乙醛等可燃液体蒸气与空气混兼并到达爆炸极限,遇搅拌机非防爆开关打火惹起的。案例292007年5月15日,上海清松制药中试车间试消费仅两天,向反响釜投料进程中,反响发生氢气,反响釜冷凝器的放空管和抽风总管的衔接处着火,形成火灾事故。案例302020年7月20日,河北长峰医药化工厂,在试消费氯乙酸进程中,因法兰衔接处氯气走漏,形成15人住院治疗。案例31淄博西风化工厂硝酸异辛酯中试爆炸事故的主要缘由是对硝酸异辛酪消费进程中的化学不动摇性缺乏片面的了解。该产品的开发是以引进某厂提供的配方和工艺为条件。而西风化工厂误以为原方案是平安的,不了解硝酸异辛酯在混酸存在条件下,超越30℃即有爆炸的风险,并且间歇釜消费是不可行的。所以技术不成熟是事故的基本缘由。案例322006年3月31日浙江巨圣氟化学与上海齐磊科技开展在协作开发新产品中,暂时改动实验方案,扩展四氟二碘乙烷投料量,反响釜氧含量超标,压力异常招致爆炸。案例332004年11月8日停止试消费时,在处置消费后的化学固体废渣进程时,因员工违规操作招致废渣中的金属钠成份与积水发作反响发生氢气,引发化学熄灭事故。案例342020年6月11日8:20左右,湖北省化工研讨设计院中试基地二车间,在停止〝甲基环已基二甲氧基硅烷〞的消费投料时,发作镁粉熄灭爆炸事故,形成1人死亡,事故中烧毁三甲氧基硅烷140公斤、镁粉26公斤。未熄灭的130公斤氯代环己烷平安转移至仓库。案例352020年12月5日1时左右,杭州远通化工在做异氰酸酯中试时,2名员工发现光气玻璃流量计分裂,立刻封锁进气阀并分开现场,事先均无异常反响,吸氧半小时后回到岗位继续任务到4时,形成2人中毒受伤。案例362006年4月6日15时30分左右,松北区新光化工厂末尾试消费不到3天,稀料原料储罐发作爆炸。该企业共有8个罐,其中4个罐中装有消费原料,另4个为空罐,消费运用原料为二甲苯、苯乙烯及烯烃类无机物。火灾形成4个原料罐起火,并有1个罐发作爆炸。爆炸的罐中约有4吨原料。2个装满化学品的罐体爆炸
/
本文档为【中试及试生产事故案例】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索