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全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及解决措施

2017-10-08 4页 doc 15KB 74阅读

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全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及解决措施全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及解决措施 全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及 解决措施 442轮胎工业2009年第29卷 3结语 改造前,成型机机头多数都是撑块密封圈损 坏造成撑块压力与内压互窜,内压升高,胎坯损 坏,统计表明,自2007年7月3日至2008年3月 20日,发生此类故障更换密封圈5次,共80个密 封圈.改造后机头旋转密封圈1年至少可少换3 次,而改造前和改造后的密封圈价格基本相同,一 台成型机1年节省密封圈48个,可节约维修费 14400元.到目前为止,已完成了8台成型机的 改造,使用效果良好,达到...
全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及解决措施
全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及解决措施 全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包原因分析及 解决措施 442轮胎工业2009年第29卷 3结语 改造前,成型机机头多数都是撑块密封圈损 坏造成撑块压力与内压互窜,内压升高,胎坯损 坏,统计表明,自2007年7月3日至2008年3月 20日,发生此类故障更换密封圈5次,共80个密 封圈.改造后机头旋转密封圈1年至少可少换3 次,而改造前和改造后的密封圈价格基本相同,一 台成型机1年节省密封圈48个,可节约维修费 14400元.到目前为止,已完成了8台成型机的 改造,使用效果良好,达到了预期效果. (贵州轮胎股份有限公司刘天友) 全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包 原因分析及解决措施 中图分类号:U463.341+.3/.6文献标识码:B 自2007年以来,我公司从市场上返回的产生 胎侧鼓包缺陷的全钢载重子午线轮胎(见图1和 2)数量明显增多,不但影响客户的正常使用,而且 给公司带来很大的经济损失.产生胎侧鼓包缺陷 的全钢载重子午线轮胎主要集中在有内胎轮胎, 其中12.00R20规格载重子午线轮胎占总返回量 的60以上.本工作分析12.00R20规格全钢载 重子午线轮胎胎侧鼓包的产生原因,并提出相应 解决措施. 1原因分析 对胎侧鼓包的返回轮胎胎体和带束层帘线进 图1轮胎胎侧鼓包位置 图2轮胎充气后胎侧鼓包示意 行X光检测(用金属片进行定位),发现胎体存在 帘线排列不均匀,稀疏或裂开等问题(见图3, 5),在帘线密度不均匀的部位,轮胎充气后均会出 现胎侧鼓包现象;带束层边部在成型压合时裂开 (见图6),轮胎在行驶过程中,裂开部位与胎体易 产生较大剪切力,导致该部位胎体帘线受力不均, 产生胎侧鼓包. 对返回轮胎胎侧鼓包部位进行切割,剖析断 面发现,胎侧,内衬层和垫胶接头过大(图7和 8),造成接头处材料过多,轮胎充气后出现胎侧鼓 包现象.单根胎体帘线局部松弛(图9)造成该帘 线长度与其它帘线不一致,帘线张力不均匀,充气 后该部位出现胎侧鼓包现象. 图3胎体帘线排列不均匀示意 图4胎体帘线排列稀疏示意 图5钢丝圈部位帘线裂开示意 j 图6带束层接头散开示意 第7期轮胎工业443 图7胎侧接头过大示意 图8内衬层接头过大示意 (a)X光检测照片 (b)轮胎横截面 图9胎体帘线松弛示意 2解决措施 (1)调整9O.裁断机接头缝合器空气压力,确 保接头牢固,即使有开缝,接头开缝不能超过半根 钢丝的距离.加强操作工的质量意识,防止帘布 拉伸变形,避免帘线排列不均匀. (2)调整成型施工标准公差:胎侧接头由O, 3mm调整到0H11Tim,内衬层接头由0--2mm 调整到,1,+1mm. (3)定期检查压延帘线导开张力的稳定性,避 免在压延过程中出现单根帘线张力波动,减少帘 线松弛缺陷的产生. (4)严格执行成品轮胎检查标准,避免有帘线 缺陷的成品轮胎流人市场. 3结语 通过采取以上措施,我公司12.00R20规格 全钢载重子午线轮胎胎侧鼓包问题得到基本解 决,顾客满意度提高,返回轮胎数量减小,经济效 益明显. (风神轮胎股份有限公司丁钢强 石俊伟张健伟) 直裁修边不良的原因分析及解决措施 中图分类号:TQ330.46文献标识码:B 胎体帘布质量直接关系到轮胎的使用性能和 安全性能,帘布接头开线的成品轮胎流入市场会 带来巨大的安全隐患.直裁修边不良则是造成帘 布接头开线的主要原因. 1修边不良现象 我公司直裁设备采用日本三菱公司90FIX一 1000—450/1000和天津赛象科技股份有限公司 TST—XCG-Z一90型钢丝帘布裁断机.胎体帘布 因直裁修边不良造成接头不合格的质量缺陷较 多,占总质量问题的62以上.2007年5,8月 因直裁修边不良造成废次品率统计结果如表1 所示. 表1因直裁修边不良造成废次品率 项目废次品/条产量/条废次品率/ 5月 6月 7月 8月 平均 139288 139411 144O27 136445 139793 o.05 o.05 o.05 o.08 o.06 2原因分析 (1)修边悬挂重物质量不同或悬挂钢丝绳太 粗造成悬挂重物不起作用,影响修边边胶量. (2)修边卷取导向辊变形或修边卷取料盘轴 弯曲造成卷取振动过大,从而影响修边质量. (3)修边刀不合理,经常造成修边露铜, 多胶或挂钢丝等现象. (4)修边卷取张力和导开张力不合适,造成修 边多胶或露铜.
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