!!! 油缸材质的改进
调门油动机的油缸原材质为 !"号钢!容易磨损!
影响调门的稳定"安全运行# 经多次试验!改用 !#$
%& 材质后!油缸的磨损问题已得到解决!且新材质
能适用于抗燃油$
" 结论
经过不断改造!目前调门执行机构的安全性已
大大提高! 投产初期每年均需停机更换调门铜套密
封圈%更换伺服阀及其滤网数次!改进后!已无须停
机检修调门油动机$系统改造后!只要控制好运行中
抗燃油的油质!调门执行机构即能在不同负荷下安
全"稳定运行$
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作者简介(
傅瞿红&JK99"’!女!江苏南通人!高级工程师!从事汽机检修的项
目策划%验收%检修管理和技术培训等工作#
# 设备简介
江苏新海发电有限公司 JJ 号机组凝结水泵是
上海水泵厂 JKL: 年
的 J93M+JL# 立式凝结水
泵# 该泵是双壳桶式!四级离心泵!有一简单外筒体
将内壳套住!内壳体是端吸入的节段式结构!由拉
杆螺栓紧固在进出水壳体上!进出水壳体的吸入口
布置在同一轴线上!吸入管上有脱气口# 轴向推力
由平衡活塞与推力轴承共同承受!并采用双蜗壳及
背导叶结构的导向器平衡径向力# 上导轴承布置在
推力轴承上!用稀油润滑!水润滑下导轴承!轴封为
浮环密封# 浮环密封主要由外壳%压盖%水封套%密
封套%浮动环%弹簧%N型圈等部件组成#上盖下导轴
承及浮环密封的冷却密封水水源有 8 种情况!在泵
运行时由首级叶轮压出室!!O$PB1’引水润滑冷
却!泵备用时由稳压水箱供水#
$ 问题的发生
JJ 号机组凝结水泵电机于 8##! 年 : 月小修期
间改变频调速!改造后的开机运行中发现!凝结水溶
氧一直大于 !#$!/QM 的规定值!运行检修人员一直
对该问题进行分析监督检查# :月 8"日凝结水泵由
甲泵调乙泵运行!: 月 89 日检查发现凝器热井放水
门微漏!当天热井放水门加装二次门消除泄漏!但凝
结水溶氧仍大于
值# :月 :J 日对凝结水泵运行
方式进行调整!甲乙 8台凝泵交替运行!依次关闭备
用泵进水门后凝结水溶氧分别下降到 :!9$!/QM 和
9!L!!/QM!系统恢复乙泵变频运行凝结水溶氧大于
!#!!/QM!后将乙泵由变频改为工频运行!凝结水溶
氧逐渐下降到 :#$!/QM左右#
! 原因分析
8##! 年 : 月 88 日开机到 : 月 :# 日期间!对溶
氧大的分析一直局限于浮环密封% 管道阀门是否存
8##$PR机组凝泵改变频调速后凝结水溶氧偏大的分析
摘 要(介绍了 8##$PR 机组凝泵改变频后出现凝结水溶氧大的问题!对凝泵在变频和工频运行时凝结水溶氧大小
不同进行了分析!并提出降低凝结水溶氧的方法!保证凝泵在变频工况凝结水溶氧合格#
关键词(机组)凝结水泵)变频调速)溶解氧
中图分类号(
*$W72@4&;@17$W./;.22&;./$%%! ’"
江 苏 电 机 工 程
第 8! 卷 第 8 期
王安平
&新海发电有限公司!江苏 连云港 888#8:’
收稿日期(8##!!!#K!#:)修回日期(8##"!#J!#!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#
稳压水
箱供水
乙凝泵
凝结水至浮环密封
凝结水至低加
凝泵出口放水口
凝泵出口放水口
凝结水至浮环密封
甲凝泵
图 ! 凝泵改变频后密封水系统示意
图 " 浮环密封冷却结构示意
在泄漏及在设备系统上查找泄漏点这些常规的检
查判断! 凝结水泵改工频运行后凝结水溶氧合格"
这与凝泵改变频前凝结水溶氧合格现象相吻合"说
明凝泵改变频是导致凝结水溶氧大的根本原因!
#!" 凝泵密封及冷却水系统
凝泵的浮环及下导轴承的密封冷却水管道与
第一级叶轮出口及稳压水箱连接"并且甲乙 ! 台凝
泵的密封冷却水管接在稳压水箱一根下水管上"运
行与备用凝泵的密封冷却水系统互相影响! 浮环密
封冷却结构示意见图 "!
#!! 凝泵密封及冷却水的工频运行
凝泵工频运行时"凝泵出口压力在 "!#$%&’ 左
右"从第一级叶轮压出室引出的凝结水进入下导轴
承及浮环密封"多余的凝结水沿着管路进入备用泵
的密封冷却水系统"替代稳压水箱的除盐水对备用
泵进行密封作用!
#!# 凝泵密封及冷却水的变频运行
凝泵低速变频运行时"凝泵出口压力在 "!!($%&’$
左右"从第一级叶轮压出室引出的凝结水水压比工
频运行时的出水压力低"不能克服稳压水箱的静水
压进入备用泵的密封及冷却水系统! 凝泵在低速变
频运行情况下"备用泵的密封冷却水是稳压水箱的
除盐水"含氧量相当高的除盐水通过密封冷却水系
统被吸入凝结水系统"造成凝结水溶氧增大! 因此"
!)*+ 年 , 月 ," 日依次关闭甲乙 ! 台备用泵进水门
后"凝结水溶氧分别下降到 ,!#-!./0和 #!1!!.20!
#!$ 浮环密封径向间隙影响
凝泵经过长期运行"浮环密封的浮动环与轴产
生摩擦"造成浮动环与轴的径向间隙增加!浮动环径
向间隙增加后"对应的密封水流量和压力都要增大
才能有效阻止凝泵从浮动环径向间隙吸入空气"起
到密封作用! 凝泵在工频运行时"密封水的压力#流
量达到浮环密封的密封要求"则凝结水溶氧合格"变
频运行时情况则相反! 如果凝泵浮环密封径向间隙
继续增大"直至工频运行时凝结水溶氧超标"则需要
更换浮环密封!
$ 凝泵密封水改造
通过以上分析并借鉴其他电厂的相关经验"
!**+ 年 +月 ! 日对 "" 号机组乙凝泵密封水进行改
造"见图 !所示!
改造
是$ 从凝泵出口放水门加装隔离阀及
管道与原密封冷却水管道连接" 机组运行时备用凝
泵使用压力较高的出口凝结水作为凝泵密封冷却
水! !**+ 年 + 月 , 日 "" 号机组凝结水溶氧小于
,!*-!.20"该数值远远低于凝结水溶氧小于 +*-!.20
的规定值! 因此""" 号机组凝结水泵电机改变频后
凝结水溶氧增大的问题得到解决"为同类型水泵的
改造提供了成功经验!
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王安平$!**$%3 机组凝泵改变频调速后凝结水溶氧偏大的分析
作者简介$
王安平%"ST,"&"男"江苏赣榆人"工程师"从事火电机组检修技术
管理工作!
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