锻钢曲轴气体氮碳共渗后表面硬度偏低的挽救工艺
第22卷第3期
2001年6月
国外金属热处理
GUOWAIJINSHURECHULI
V01.22.N0.3
Jun,200l
锻钢曲轴气体氮碳共渗后表面硬度偏低的挽救工艺
丹东五一八内燃机配件集团有限公司 (丹东 118009)安云鹏
摘 要 曲轴(42crMoA)经NH3+cO:气体氮碳共渗后表面硬度未达到要求,经试验采用500℃保温15h氨分解率
控制在15%.25%范围内的工艺重新渗氨,表面硬度达到技术要求,金相组织合格。
1 概况
柴油机锻钢曲轴材料为42CrMoA,单件重105
kg。技术要...
第22卷第3期
2001年6月
国外金属热处理
GUOWAIJINSHURECHULI
V01.22.N0.3
Jun,200l
锻钢曲轴气体氮碳共渗后表面硬度偏低的挽救工艺
丹东五一八内燃机配件集团有限公司 (丹东 118009)安云鹏
摘 要 曲轴(42crMoA)经NH3+cO:气体氮碳共渗后表面硬度未达到要求,经试验采用500℃保温15h氨分解率
控制在15%.25%范围内的工艺重新渗氨,表面硬度达到技术要求,金相组织合格。
1 概况
柴油机锻钢曲轴材料为42CrMoA,单件重105
kg。技术要求:正火,调质处理255~302HBS;氮碳
共渗后表面硬度大于等于500HV;渗层深度大于等
于0.30mm;渗层的脆性、疏松、氮化物形态小于等
于2级;热处理工艺曲线如图1。由于设备漏气,供
氨不足,中途停电等等原因,生产过程中经常出现曲
轴氮碳共渗后表面硬度偏低,按原工艺返工表面硬
度仍然达不到技术要求的现象,若判废,将给企业造
成巨大经济损失,因此找出一种挽救工艺显得尤为
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\
魁
赠
冷炉通氨升温:通氨
量1000一l200L/h‘
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重要。
2 曲轴氮碳共渗后表面硬度偏低的原因
我们对硬度偏低的曲轴进行检查发现,表面硬
度均在410~495HV0.1范围,渗层深度为0.32~
O.45mm;基体,氮化层金相均良好。由此可见表面硬
度低是因为炉子漏气,氨流量不足或退氮不充分,炉
内氮势低,使曲轴表面氮浓度低而不能形成足够氮
化物。
560℃±10℃
到温测氨分解率,
通氨量1400~l500L/h,
通二氧化碳量750ml/min
随炉冷至400℃
\.出炉NQ液冷
通氨量
000—1200L/h
图1 N—c共渗工艺曲线
3 挽救工艺
由于曲轴已按原正常工艺进行返工,但表面硬
度没有达到要求,说明经过一次氮碳共渗后的曲轴
在正常工艺条件下表面很难形成高的氮浓度,原因
是在较高的共渗温度下,氨分解率高,氮原子扩散速
度快,使表面吸氮不足,氮化物形成速度太低,没有
足够的氮化物,从而达不到提高表面硬度的目的。
_
\
越
赠
冷炉通氨升温:通氨
量1000~l200L/h
时间
我们受到气体三段氮化原理的启发,它的第一
段采用较低的氨分解率,比较长的氮化时间使表面
堆积大量的氮,第二阶段再升高温度使氮原子迅速
向内扩散从而达到提高表面硬度的目的。因此我们
参考气体氮化的第一段工艺参数,制定曲轴返工工
艺如下,见图2。
\本
氨分解率15%~25%。\≮
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通氨量l400一l500 出炉
L/h。不通二氧化碳 \通氮量
looO—l200L/h
15h
图2 挽救工艺曲线
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(下转第38页)
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