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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
前 言
广西中烟工业公司是国家大型卷烟工业企业。2004年,我厂十五技改基本完成,生产工艺达到“国内一流、国际先进” 水平。年生产卷烟100万箱,其中,硬盒卷烟50万箱,约占税利的70%,因此,硬盒卷烟产品的质量尤为重要,6月份,车间领导指令,进一步提高硬盒烟的外观质量,使硬盒烟的外观质量合格率必须达到98.6%以上,为消费者提供更好的产品,为此,我车间成立了真龙QC小组,力争解决该问题。
生产工艺
图
烟支输送 衬纸输送 卡纸输送 小盒输送 烟包成型
名词解释:
烟包正面表
面不平------指小
盒翻盖和小盒正
面不在同一平面
线上。
1
真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 一、 小组简介
小组人员构成表
小组名称 真龙QC小组 成立时间 2004年6月 课题类型 现场型 注册号 NY/QC-2004-02
课题登记号 2004-06-27 活动次数 20次
活动时间 2004.7-2005.2 小组课题 提高硬盒烟外观质量合格率
组长:唐运思
组员:马红兵、唐永佳、黄天培、陶敬琛、张建华、
黄华锋、潘彦伶、刘妹莲、屈桂宁、赵素菲、黄雪梅 人员及构成
人员结构:管理人员3人,技术人员7人,操作工2人。
1、2003年《提高BE机烟包美观程度》获全国烟草行业小组主要 QC成果一等奖。
活动成果 2、2004年《解决BE机无封签烟包质量问题》获中质协
全国优秀QC成果一等奖。
人员结构图
17%25%
管理人员
技术人员
操作工
58%
2
真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
二、选题理由
硬盒烟外观质量抽检合格率为95.2%.
2004年1-6月,根据检测报告单,绘制硬盒烟外观质量合格率统计
表:
月份 1 2 3 4 5 6 平均 车间领 质量合格率(%) 95.7 95.3 94.7 95.1 92 98.6 95.2 导指令
硬盒烟 现状车间指令
外观质量
99合格率98
?98.6% 97 96
95 94
93 92
123456
提高硬盒烟外观质量合格率
三、确定目标
1、目标设立
硬盒烟外观质量合格率达到98.6%。
98.6
95.2合格率(%)
现状目标
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 2、目标值可行性分析
(1)基于现状的数据分析
查1-6月份车间检验报告,对影响硬盒烟外观质量合格率的指标进行如下统计。
序项目 频数(次数) 累计数(次数) 累计百分比 号
1 小盒正面表面不平 101 101 80.1% 2 玻纸皱 10 111 88.8% 3 玻纸破损 7 118 94.4% 4 小盒破损 5 123 98.4% 5 其它 2 125 100%
合计 125 —— ——
累计百 频数 分比(%) N=125
88.8% 125 125 80.1% 101 98.4% 94.4%
60 60
10
7 5 2
数据采集与制表: 潘彦伶
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
从排列图可见,影响硬盒烟外观质量合格率的主要问题是小盒正面表面不平。是关键的少数问题,占80.1%。
理论计算分析,解决关键问题的90%, 可达到目标。
95.2%,(100%,95.2%)×80.1%×90% 目
=98.6%
标
可
行
历史水平: 2004年6月,车间硬
盒烟外观质量合格率达到98.6%.
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
四、原因分析
环 法 人
温度未达标 技术水平低 七轮烙铁调整不
当 生产环境未达
操作技能
少
小盒输送带调整不当
小盒正面
表面不平
小盒头部折叠板宽度小
商标纸折痕不均匀
小盒头部受力不均匀 六轮盒模故障 商标纸不合格
六轮盒模变形
料 机
制 图: 唐永佳
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 五、要因确认
对所有末端因素逐一验证。
验证一:
验末端 结 验证标 准 验 证 证原因 论 时间 人
查职工培训
,均符合上岗要求。
岗位 培训 培训 优秀 合格
人数 人数 课时 人数 人数
培训25课非唐15人 15人 25 6 9 操作技能时且考试合要永7.14 培训少 格。 因 佳 优秀人数 42% 合格人数 58%
验证二:
验末端 结 验证 标 准 验 证 证原因 论 时间 人
对商标纸进行5次现场抽检,折痕均达到要求. 商标
纸折非刘样1# 2# 3# 4# 5# 痕不7.14 1mm 要妹品
均匀 因 莲 折1mm 1mm 1mm 1mm 1mm 痕
验证三:
验末端 结 验证时标 准 验 证 证原因 论 间 人
测车间一周温度,均可控制在22—26?之间。
温度非潘时工艺标准7月10 7月11 7月12 7月13 7月14 7.10-14 未达要彦间 22—26? 标 因 伶 温23-25? 23-24? 23-26? 22-25? 22-25? 度
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 验证四:
验末端 结 验证时标 准 验 证 证原因 论 间 人
7月15日,小组成员对弧形板和七轮烙铁位置进
行校验,弧形板平衡,弧形板工作时间距为59mm,
符合标准要求。
七轮上下弧形
烙铁板平衡, 非黄
7.15 调整工作的时 要华七轮烙铁
不当 候间距为 因 锋 调整符合
59mm。 要求。
验证五:
验末端 结 验证 标 准 验 证 证原因 论 时间 人
输送带小组成员观察了5天的输送带的工作频率。 小盒工作同日期 输送步,频7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 非唐项目 7.16-20 带调率稳要永
频率 上下输送带工作同步,稳定。 整不定,烟因 佳
小盒外观质当 包不变合格 合格 合格 合格 合格 量抽检判定 形。
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 验证六:
末端 结 验证验证标 准 验 证 原因 论 人 时间
7月22日,小组成员现场对六轮盒模进行
了测量,测量结果表明六轮盒模的规格均
为87.5mm×54mm。 六轮非 黄 盒模标准为 盒模要 天 7.22 盒模规87.5mm×54mm 变形 因 培 格达标
验证七:
末端 结 验证验证标 准 验 证 原因 论 人 时间
现场对现用的折叠板抽取了5个样小盒头部折叠板应对小是 黄 品进行测量,宽度均为40mm,而小盒折叠板宽盒头部均匀施要 天 7.26 头部宽度为48 mm,可见,小盒头部度小 加压力折叠 因 培 有8 mm的宽度受力不均匀.
经验证,以下因素为主要原因:
1、小盒头部折叠板宽度小。
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 六、制定对策
序实施
要 因 对 策 目 标 措 施 负责人 地点 号 时间
按小盒头部宽
小盒头使小盒头度48mm的标
改造小盒
部折叠部全部受准,加宽折叠
1 头部折叠黄天培 车间 8.2
板宽度力,且受板,使折叠板
板
小 力均匀。 宽度达到
48mm。
数据采集与制表: 黄雪梅 七、对策实施
1、现场测量小盒折叠板安装位置
(实施时间:8月3日,负责人:黄天培 协助:张建华)
小组成员黄天培对小盒折叠板安装位置进行了测量,安装位置有52mm的空间,可安装宽度为48mm的折叠板,有足够的空间改造。
2、用宽为48mm的钢板自行加工成折叠板。
改造前 改造后
40 mm 48 mm
15mm
7mm
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
改造前、后实物对比图:
改造后
实物 改造前
实物
改造后现场效果检查实物图:
1、改造前小盒折叠板的宽度为40mm,小盒头部折叠时受力明显不均匀,改造后小盒折叠板的宽度为48mm,小盒头部折叠时受力均匀。
表面不表面 平整 平整
改造前 改造后
可见,改造后烟包表面美观、平整。
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
小样效果检查:实施完成后,小组成员对改造前、后硬盒甲天
下牌号的小盒抽取了10个样检测。见以下图表: 样品 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10#
改造前
外观质95.3 95.1 95 95.4 95.2 95.3 95.1 95.3 95.1 95.3 量合格
率(%)
改造后
外观质98.7 98.5 98.6 98.8 98.7 98.6 99 98.7 98.6 98.8 量合格
率(%)
改造前、后小样对比折线图:
100
99
98
97
96
95
94
93
改造前改造后
改造前、后小样对比柱状图:
98.8
95.2 外观质量
合格率(%)
改造前改造后
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 八、效果检查
1、小组对2004年9月到2005年2月硬盒烟外观质量的合格率
进行统计,绘制统计表和柱状图。
2004.9 2004.10 2004.11 2004.12 2005.1 2005.2 时间 平均 合格
98.7 99.1 98.9 98.8 99.2 99.3 99 率(%)
效果检查柱状图:
98.699
目标实现95.2了!
活动前目标活动后
2、本次活动较好的改善和提高了硬盒烟的外观质量,直接体现了我厂以关注顾客为焦点,满足用户的需求,追求卓越的品质管理理念,取得了巨大的无形效益,同时,通过本次QC活动,增强了小组成员的团队精神。
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 3、对策实施后,对2004年8月—2005年2月份抽检的检验报告中影响硬盒烟外观质量合格率的指标进行统计,作统计表与排列图。 序项目 频数(次数) 累计数(次数) 累计百分比 号
1 玻纸皱 18 18 41.8% 2 玻纸破损 12 30 69.8% 3 小盒破损 9 39 90.7% 4 小盒斜角露白 2 41 95.3% 5 其它 2 43 100%
合计 43 —— ——
累计百 频数 分比(%) N=43
95.3 43
90.7
69.8 41.8
41.8 18 20
12
9
2 2
数据采集与制表: 黄雪梅
从排列图可看出,缺陷数已下降,小盒正面表面不平因素已排除。
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率 4、成果对设备运行情况的影响。
2004年9月-2005年2月份设备有效作业率统计表、折线图。
月份 2004.9 2004.10 2004.11 2004.12 2005.1 2005.2 设备有效作业率85.1 85 85.2 85 85.3 85.4 (%)
考核标准(%) 85
87
85.5
84
设备有效作业率(%)考核标准
可见,改造后设备情况正常。
九、巩固成果
1、巩固期 对2005年3月份硬盒烟外观每周的抽检报告进行统计。
日期 第一周 第二周 第三周 第四周
98.9 99 99.2 99.3 合格率(%)
98.6 目标值(%)
100
99
98
第一周第二周第三周第四周
巩固期合格率(%)目标值
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真龙QC小组 提高硬盒烟外观质量合格率
可见,成果持续有效。
2、巩固
(1)、将改造后的设备文件编号为NY/QP-04-2005,纳入车间设备管理条例。
(2)、要求操作工保养时对改造的设备进行检查、保养。
十、总结及今后打算
总结本次活动,小组成员通过努力降低了硬盒烟正面表面不平的缺陷,提高了硬盒烟的外观质量合格率。同时,小组成员提高了技能和解决问题的信心,增强了团队精神和质量意识。小组成员自我评价表
自我评价
序号 项目
活动前(分) 活动后(分)
1 质量意识 3 4
2 个人能力 2 4
3 QCC知识 3 4
4 解决问题的信心 2 4
5 团队精神 3 5
制表人: 黄雪梅 质量意识
雷达图
团队精神个人能力
活动前 活动后
解决问题的信心QCC知识
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